中國石油青海油田公司澀北氣田臺試9井實施割縫管壓裂充填防砂作業后,日產氣量達3×104m3。截至2013年4月2日,這口井已平穩生產近8個月,累計產氣590×104m3。
臺試9井在作業前處于停產狀態。澀北氣田每年有約20%的氣井因水患、砂害、冰堵等原因造成停產、減產,影響氣田正常生產。對此,澀北氣田持續加大新工藝、新技術的推廣力度,加快各種采氣工藝試驗,通過應用采氣工程平臺系統等軟件不斷優化各項排水采氣工藝參數,提高工藝實施的成功率。澀北氣田結合生產實際不斷研發,填補技術空白,逐步形成適合澀北氣田特點的采氣技術工藝體系,連續攻克難題,有效應對水患、砂害。
結合地層特征,澀北氣田堅持“一井一法、先易后難、技術成熟、經濟有效”的原則和“一井一措施、一井一工藝”的技術思路,實現了“作業一口、恢復一口,試驗一口、成功一口”的目標。2011年和2012年,澀北氣田采用新工藝、新技術在氣井措施作業,有效率分別為81.57%、86.05%,日均復產氣量分別為85.48×104m3、86.41×104m3,連續兩年恢復產能突破2×108m3。
“三重精細擋砂屏障、清潔攜砂液、無接箍光滑防砂篩管”和“降水顆粒與石英砂相結合支撐劑的集成研究”實現了氣田防砂技術的自主化,防砂有效率達到100%,探索出了適合澀北氣田的泡排工藝模式,成功研制了低溫泡排劑,攻克了冬季泡排無法作業的難題。2012年,澀北氣田共實施泡排工藝261井次,年恢復產氣量3 901×104m3,施工成功率93%。
目前,由澀北氣田研究的防砂工藝、連續油管沖砂、封竄堵水工藝、井下節流工藝、泡沫排水工藝、不壓井帶壓作業等10大技術已全面推廣使用,成為增產增效的法寶。
澀北氣田加強精細化管理,因地制宜,對生產的問題進行研判、分析,通過技術工藝的創新應用,新辦法解決老問題,探索出一條科技進步推動生產、提高效益的發展之路。
2013年,澀北氣田仍將加大技術創新力度,推動新技術在更大范圍內應用,為青海油田建成高原千萬噸油氣產能持續“爭氣”。