冷冬梅 劉琴 劉學(大慶油田工程有限公司)
低滲透油田油井低能耗集油技術
冷冬梅劉琴劉學(大慶油田工程有限公司)
摘要:隨著大慶外圍油田進入高含水后期開發,采出液含水逐漸升高,采出液的流動性向有利于集輸方面發展。因此,為達到節能降耗的目的,選取計量間進行降低摻水溫度和集油溫度等現場試驗,研究不同摻水量、摻水溫度、回油進站溫度集油環回壓之間的變化規律,確定出適合于大慶外圍低產低滲透油田的摻水集油參數,并對現場節氣效果進行分析,節約天然氣30%以上。
關鍵詞:外圍油田摻水量摻水溫度集油溫度井口回壓
目前,常用的外圍低滲透油田集輸及處理工藝技術有環狀摻水集油工藝、電加熱集油工藝、雙管摻活性水集油工藝、提撈采油工藝等。但是在環狀摻水集油工藝、雙管摻活性水集油工藝中均為摻熱保溫集油,熱保溫系統龐大,燃料消耗大,造成集油能耗高,噸油耗氣量上升,這將直接導致外圍油田生產運行成本過大。
隨著大慶外圍油田進入高含水后期開發,原油集 輸 熱 力 系 統 自 耗 天 然 氣 呈 上 升 趨 勢[1]。 與 此 同時,采出液含水逐漸升高,采出液的流動性向有利于集輸方面發展。這將為降低油井集油溫度,優化生產運行參數創造有利條件。因此,需開展相關的現場試驗,確定適合大慶外圍低產低滲透油田的摻水集油參數。
為了給出大慶外圍低滲透油田環狀摻水集油流程的最佳工藝參數,達到節能降耗的目的,選擇了具有代表性的某廠某計量間,該原油集輸系統采用三級布站流程,計量間是典型的環狀摻水流程。在此計量間開展了降低集油溫度的試驗。
該采油廠現有生產油井 1900 口,綜合含水42.5% , 平 均 單 井 產 油 1.93t/d, 按 照 平 均 單 井 1.2 m3/h 的 摻水量 ,集油系統內的含水為 90%。選取的計量間共有4個環位,管轄11口油井。由于油井出油溫度低 (約15 ℃),凝固點高 (約 37 ℃),該系統摻 水溫度 在 75 ℃ 左右, 平均單 井摻水 量 1.2~1.3m3/h,單 環 進集 油閥組 間平 均溫度 47 ℃, 進轉油站平均溫度 45 ℃,噸油耗氣達到 53.2m3。
2.1原油一般物性參數
試驗區塊的原油一般物性參數見表1。可以看出,此區塊原油凝點、蠟含量和膠質含量都比較高。

表1 原油一般物性參數表
2.2含水原油乳狀液流變性研究
根據檢測不同溫度、不同剪速、不同含水情況下,乳狀液表觀黏度變化情況,對該區塊的含水原油流變特性進行了室內研究。得出原油表觀黏度隨含水率變化關系、原油乳狀液表觀黏度隨集油溫度變化關系,為下一步的優化運行提供理論依據。
1)研究原油乳狀液表觀黏度隨含水率變化關系,根據原油乳狀液表觀黏度隨含水率變化關系,確定合理的摻水量。
圖1是溫度為40℃時,不同剪切速率情況下乳狀液表觀黏度與含水率變化關系曲線。在各種剪切速率下,含水達到90%以上時,黏度對含水率不敏感。因此,在相同溫度下,集油系統內的含水至少可以降到 90%,對集輸壓力或輸送狀態不會產生大的影響。

圖1 40 ℃乳狀液表觀粘度與含水率關系曲線
2)研究原油乳狀液表觀粘度隨集油溫度變化關系,根據原油表觀粘度隨集油溫度變化關系,確定合理的集油溫度和摻水溫度。
圖2是含水 85%時,不同剪切速率情況下原油乳狀液表觀黏度與溫度變化關系曲線。從含水85%的乳狀液黏溫曲線可見,反常點為40℃左右。高于40℃時,黏度不受剪切速率影響,而且對溫度不敏感。因此,集輸溫度在40℃時較為理想。目前集油管線的集輸溫度約 44~47 ℃,可見,至少還有4~7℃的優化空間。因此,可以通過降低摻水溫度,來降低集油溫度。

圖2 含水85%乳狀液表觀粘度隨溫度曲線
通過以上分析可知,集輸系統存在優化運行的潛力。但是,以上對摻水量和集輸溫度的分析屬于單因素分析,而系統運行是多因素相互影響的一個過程,因此分析結果只具有指導性。室內試驗結果還要通過現場試驗來驗證。
2.3管壁結蠟量與含水率關系
室內試驗表明,在同一溫度、流速、管壁溫差條件下,隨著原油含水的增加,管壁結蠟量逐漸減少。當原油含水率超過轉相點后,結蠟量顯著降低。當 含水 率達到 80%以 后, 管壁上 只有 少量結蠟。
室內試驗表明,含水原油轉相后,黏度大幅降低,流動性能變好,有利于低溫集輸。當剪切速率和溫度一定時、含水率低于60%時,原油黏度隨著含水率的升高而緩慢增大,當含水率接近60%,其黏度急劇上升,含水率達到 60%~65%時,黏度達到最大值,此后,隨著含水率的進一步升高,粘度急劇下降,當含水率達到 85%以上時,含水原油黏度變得較低,其輸送的水力條件較好,這就為實現不加熱集輸創造了有利條件。

圖3 原油含水與管壁結蠟量關系曲線
大慶外圍油田在目前摻水集油的情況下,管道綜合含水已經在 90%以上,這為降低油井集油溫度創造了有利條件。
在計量間的4個環位上開展了不同摻水量和摻水溫度的試驗。在摻水溫度分別為 60 ℃、55 ℃和50℃的條件下,找出各環集油參數變化規律。試驗選取冬季最冷季節進行,歷時2個月。
3.1摻水溫度為60℃、保持摻水量不變情況下集油試驗
摻水溫度為 60 ℃情況下,2#集油環集油參數及摻水參數等的變化趨勢見圖4。

圖4 2#集油環 集油參數 及摻水參 數變化曲 線
從圖4 可以看出,摻水溫度由 75 ℃降為 60 ℃后,在摻水量不變的情況下,單環進站溫度(回油溫度)由試驗前的 47 ℃降為 40~41 ℃,回油溫度降低了 6~8 ℃,摻水溫度比原來降低 15 ℃,單環進站壓力、集油環回壓等生產參數與原來相比無明顯變化,集油環生產運行平穩,可以保持正常生產。
3.2摻水溫度為55℃、摻水量增加10%情況下集油試驗
摻水溫度為 55 ℃、摻水量增加10%情況下,2#集油環集油參數及摻水參數等的變化趨勢見圖5。
試驗表明,在摻水溫度控制在55℃,使摻水量 增加 10%左 右,集 油環回 油溫 度可以 保持 在40℃左右,生產同樣運行平穩,連續運行未發現堵環現象。
經 現 場 跟 蹤 試 驗 , 油 耗 氣 由 53.2m3/t降 到36.18m3/t,節約天然氣 32%,在此條件下生產上是可行的。
3.3摻水溫度控制在50℃、48℃時集油試驗
摻水溫度控制在 50 ℃、48 ℃的條件下,隨著摻水溫度的降低,在摻水量不變的情況下,集油溫度也隨之降低,從而導致管道中含水油的表觀黏度增大,出現黏結管壁現象。隨著時間增加,管壁粘油越來越多,以至最后出現堵環現象。試驗表明,在保持摻水量不變的情況下,在摻水溫度低于50℃時,經常發生堵環現象,加大生產管理的難度,無法保證正常生產。

圖5 2#集油 環 集油參 數 及摻水 參 數變化 曲 線
在摻水溫度控制在 60℃,保持摻水量不變,集油環回油溫度可以保持在 40℃左右,生產運行平穩;在摻水溫度控制在 55℃,使摻水量增加10%,集油環回油溫度可以保持在 40 ℃左右,生產同樣運行平穩,連續運行未發現堵環現象。經現場跟蹤試驗表明,在此條件下生產上是可行的。
通過現場試驗,研究了不同摻水量、摻水溫度、回油進站溫度集油環回壓之間的變化規律,確定出了適合于低產低滲透油田的摻水集油參數。
1)外圍油田環狀集油流程摻水溫度可以由原來的 75 ℃降到 60 ℃左右,在摻水量不變的情況下,回油溫度由原來的 47 ℃降至 39~41 ℃,可使集油環正常生產,可節約天然氣32%。
2)當摻水溫度為 55 ℃時,加大摻水量 (摻水量增加 10%左右),回油溫度應可保持在 40 ℃左右,可使集油環正常生產,可節約天然氣22%。
在該區塊現場試驗基礎上,選擇了5個集油閥組間進行了低能耗集油考核試驗見表2。該區塊共有油井 45 口,日產液 155t,日產油 72t,綜合含水53.5%,試驗前,集輸摻水溫度 72 ℃,平均單井摻水量 1.3m3/h,噸 油 耗 氣 達 到 73.2m3。

表2 試驗集輸系統理論計算數據與實際優化參數情況對比表
試驗結果表明,在摻水溫度由 72 ℃降為 55~58℃時,在摻水量不變的情況下,單環回油溫度為 39~41 ℃,運行正常。摻水溫度降為 55~58 ℃后,比原來摻水溫度下降 14~17 ℃,集輸耗氣下降了 31.55%, 由 73.2m3/t下降到 63.8m3/t。
目前,某廠實施季節性油井低能耗集油的油井為1694口,摻水溫度控制在 60 ℃以內,計量間回油溫度控制在 40 ℃,年累計節氣 202×104m3。
參考文獻:
[1]羅升榮,楊建展,季賽,等.大慶薩南油田不加熱集油技術的實踐與認識[J].應用能源技術,2001,71(5):3-5.
DOI:10.3969/j.issn.2095-1493.2013.001.010
收稿日期:(2012-08-18)
第一作者簡介:冷冬梅,工程師,2005年研究生畢業于石油大學(北 京), 從 事 油 田 地 面 工 程 科 研 與 設 計 工 作 , E-mail:Lengdongmei@petrochina.com.cn,地址 :黑龍江 省大慶 油田工 程有限公司集輸工藝研究室,163712。