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降低低滲透油田抽汲能耗的措施與效果分析

2013-05-05 08:44:52付麗大慶油田有限責任公司第八采油廠
石油石化節能 2013年10期
關鍵詞:抽油機磁場

付麗(大慶油田有限責任公司第八采油廠)

降低低滲透油田抽汲能耗的措施與效果分析

付麗(大慶油田有限責任公司第八采油廠)

隨著低滲透油田不斷開發,機采井產能降低,能耗也隨之不斷增加。大慶某低滲透采油廠區塊為降能耗節成本,進行了抽油機機型優選試驗研究,現場數據表明六型機能夠滿足試驗要求,可進一步降低系統能耗。無桿柱電潛柱塞泵舉升工藝試驗與優化設計具有明顯的節能優勢。

低滲透 措施 應用

大慶某采油廠屬外圍低滲透油田,主要開發目的層油層深,原油物性差,平均泵掛深度 1500m,平均單井日產液 5t,全廠抽油機系統效率只有10.8%。影響系統效率的主要因素有兩個方面:一是油井深、產液低;二是部分井抽汲設備偏大,抽油機井裝機功率偏高。因此,對抽油機機型進行降機型優化分析,同時在抽汲方式上開展了低滲透油田電潛柱塞泵技術研究應用。

1 抽油機機型優選試驗研究

該采油廠抽油機以八、十型機為主,截至2006 年 12 月, 八 型機 占 油井總 數 的 66.34%, 十型機 占 31.98% (表1)。 抽 油 機 井 平 均 載 荷 利 用 率60.6% , 扭 矩 利 用 率 44.6% 。 載 荷 利 用 率 低 于 60%的井占統計井數的 53.3%,扭矩利用率低于 60%的井占 86.8%,抽油機負載率偏低。選擇合理機型,提高抽油機載荷、扭矩利用率,是提高抽油機井系統效率的源頭和有效途徑。

表1 抽油機機型技術指標統計

從該采油廠已投產井分析,95%未措施油井產液量呈遞減趨勢,投產初期穩定產液量為整個生產期最高產量;壓裂措施井與投產初期對比,產液量低 及持平 的 井占 60.3% 。通過 對油井 產 液規律 分析,針對抽油機負載率偏低的問題,開展了油井抽油機機型優化試驗研究。

1.1建立抽油機機型懸點載荷與曲柄扭矩理論模型

抽油機懸點載荷、扭矩計算是抽油機選型的基礎,在理論上,抽油機四連桿參數、平衡重大小決定了懸點運動特性及輸出軸凈扭矩,每種機型或相同機型不同廠家也不相同,造成相同的井下載荷,懸點載荷、凈扭矩不同。

目前主要采用經驗公式 (1)、公式 (2)進行抽油機懸點載荷和輸出軸最大凈扭矩計算。計算模型中沒有考慮原油物性、機型、扶正器以及井斜影響;輸出軸最大凈扭矩是在理想平衡率下計算得出的,由于沒有直接檢測結果,無法確認其誤差。

式中:

Pmax——懸點最大載荷,kN;

Pmin——最小 載 荷 , kN;

Wr——抽油桿柱載荷,kN;

WL——作用在活塞整個截面積上的液柱載荷,kN;

MNmax——最大扭矩,kN·m;

s——沖程,m;

n ——沖速,min-1。

因此,為提高抽油機懸點載荷計算精度,提高載荷利用率和扭矩利用率,結合不同機型、原油物性和實際生產條件,考慮了具體機型的機構特性與平衡特性,應用波動方程,建立了抽油機機型懸點載荷與曲柄扭矩理論模型。

為對比經驗公式與理論模型兩種方法適應性,分別采用兩種方法對 64口抽油機井進行計算。與現 場 實 測 結 果 對 比 , Pmax和 Pmin經 驗 公 式 計 算 值 誤差相對較大,理論模型計算值誤差相對較?。ū?)??梢?,抽油機懸點載荷理論模型計算結果與現場實測結果符合率較高,可以作為抽油機機型優選的理論依據。

表2 經驗公式與理論模型計算誤差情況統計

1.2不同抽油機型理論模型應用評價

為對不同類型抽油機進行優選,在同一井況下,按日產液 4.0t,泵掛深度 1500m,沉沒度 200m,泵 徑 ? 32mm, 沖 程 3m,沖速 4min-1, 分 別 對 八型常規抽油機、雙驢頭抽油機、異相型抽油機和下偏杠鈴抽油機進行評價,輸出軸凈扭矩曲線見圖1。

從輸出軸凈扭矩及耗電情況看,機型優選順序為:雙驢頭抽油機、下偏杠鈴抽油機、異相型抽油機、常規抽油機。

1.3優選六型機現場試驗

從近5年投產井情況看,初期產液量小于 5t井占 76%。油層中深低于 1600m 井占 91.1%。從新投產井初期產液量分級、油層中深及抽油機機型優化結果看,六型機和八型機基本可以滿足油井需要,有 70%左右井適用于六型抽油機,八型機降為六型機是可行的。

首先確定了桿泵匹配原則:選擇 ? 38mm以下抽油泵,泵掛深度低于 1550m,抽油桿采用 H 級? 22mm+ ? 19mm桿柱組合。

應用抽油機機型優選技術對新產能區塊抽油機進行優選,優選了 66口井,開展了六型機前期試驗。目前六型機主要有三種機型,技術參數見表3。由于雙驢頭抽油機過載能力差,考慮到產液量低及抽油機運行可靠性等因素,2007年隨產能建設開 展 了 PCYJ6-2.5-26HF 和 CYJY6-2.5-26HB 兩 種六型機現場試驗。

圖1 4種型號抽油機曲柄扭矩曲線

表3 六型抽油機技術參數

從現場實測數據看 (表4), 日產 液在 0.6~9.0 t之 間 , Pmax利 用 率 在 66.8~99.4% 之 間 , 扭 矩 利 用率 在 29.0~79.6% 之 間。與八型抽 油 機 相 比 , 平 均單 井 日 節 電 52.1kWh, 節 電 率 達 33.4% , 年 節 電1.72× 104kWh, 單 井 可 節 省 投 資 3.62 萬 元 。 從 試 驗初期看,六型機能夠滿足生產需要。

表4 六型抽油機與八型抽油機實耗功率對比

2008年產能井中繼續加強抽油機機型優化,擴大六型機應用規模,在基建井采油工程設計中優選六型抽油機 68口井,進一步降低機采系統能耗。

2 電潛柱塞泵舉升工藝試驗與設計

老區單井日產液量 22.8~ 71.1t,機采噸液耗電4.4~6.5kWh ,舉 液 消 耗 占 舉 升 能 耗 50% ~80%,舉 升 效 率 高 ; 外 圍 采 油 廠 單 井 日 產 液 量 2.3~ 3.9t,噸液耗電普遍較高,而該采油廠達到 45.4kWh。原因是:井深達 1500m,百米噸液能耗 0.27kWh,噸液舉升耗電 4.1kWh,桿柱長距離傳遞舉升力,變形大,損耗大;單井產液量低:每次舉升過程排出液 量 0.65kg (以 ? 32mm 泵 , 沖 程 3m, 沖速 4 min-1計算),舉 液能 耗僅占 10%; 管柱 內液體 運行時間長,液體溫度低、黏度大,能耗加大,舉升系統無功消耗占 90%。針對這一問題,改變舉升方式,技術思路是:無桿舉升提高有效負載,減少無功損耗;供采平衡,降低空載率,提高運行效率。工藝設想保留整筒泵成熟技術(揚程大、結構簡單、適用低液量),配套井下動力源,直接作用于柱塞,降低舉升設備無功損耗,開展電潛柱塞泵高效舉升工藝技術試驗。

2.1工藝結構及原理

電潛柱塞抽油泵舉升技術總體設計思路是:依據電磁學理論,將由旋轉電動機傳遞能量轉變為直線電動機傳遞能量。系統由直線電動機、往復抽油泵、供電系統組成。系統中直線電動機定子不動,動子抽油泵柱塞相連帶動柱塞在泵筒內往復運動,實現抽油舉升 (圖2)。

圖2 工藝結構

2.2直線電動機設計

依據電磁學理論,通電線圈周圍產生磁場,磁場的方向用右手定則判斷,按圖3a所示電流方向,磁場方向上部為N極、下部為S極;當電流方向改變時,如圖3b磁場方向隨之改變。當線圈通過交流電后,在線圈周圍產生交變磁場,磁場變化的頻率與交流電頻率同步。置于磁場內的永磁體N極和S極不隨電流方向的改變而變化,因此,其受力方向將會隨著磁場方向的變化而變化,受力的大小與磁場強度有關。

圖3 電磁學理論模型

根據以上理論,直線電動機定子A、B、C三相中通入交流對稱正弦電流后,產生氣隙磁場,氣隙磁場沿直線呈正弦分布 (圖4)。當A相電流達到最大值時,B 相和 C 相電流為負的y2最大值,磁場波幅處于A相位置;當B相電流達到最大值時,C相和 A 相電流為負的y2最大值,磁場波幅處于 B 相位置;當C相電流達到最大值時,A相和B相電流為負的y2最大值,磁場波幅處于 C 相位置;隨著電流的變化,磁場的波幅按A相、B相、C相沿直線移動,動子(永磁體)與氣隙磁場相互作用產生電磁推力,在定子不動的條件下,動子(永磁體)沿行波磁場方向作直線運動。電流方向改變時,行波磁場方向隨之改變,動子(永磁體)的運行方向改變,從而實現動子在定子內作往復直線運動。

異步電動機空載或輕載時,電流中勵磁電流占相當大的比例,激磁損耗大,因此動子設計為永磁體,無需勵磁就能與定子產生電磁推力。降低電動機空載電流,減少電動機的銅損和鐵損。電動機設計由定子、動子組成;定子由外筒、線圈、硅鋼片、內筒構成;動子由感應線圈構成。

圖4 直線電動機原理圖

2.3配套抽油泵設計

方案一:電動機在下、泵在上。電動機動子不需要設計油流通道,需要重新設計抽油泵和連桿。其舉升管柱與常規抽油機舉升管柱不同,液體由泵和電動機中間的篩管進入泵筒,進液通道無法連接氣錨,對于氣油比高的井泵易氣鎖。上行程舉升液體,連桿承受液柱壓力、油井回壓,作用在連桿上的推力 1~2t,使連桿處于壓縮狀態,連桿長度不能太長,沖程受連桿的影響。下行程進液,桿受力較小。電動機內沒有液流通過,設計時需考慮動子下行壓力平衡。

方案二:電動機在上、泵在下。電動機動子需要設計油流通道,選用常規的整筒抽油泵和連桿。其舉升管柱與常規抽油機舉升管柱一樣,液體由泵下進入泵筒,泵下可連接氣錨、防砂篩管、油管錨等工具。上行程舉升液體,連桿承受液柱壓力、油井回壓,作用在連桿上的拉力 1~2t,使連桿處于拉伸狀態,不易彎曲;下行程,連桿傳遞電動機動子的推力作用于柱塞,壓縮泵筒內的液體,當泵內壓力超過液柱壓力與油井回壓之和時,作用在連桿上的推力達到 1~2t,桿過長易產生彎曲。液體先后流經深井泵、電動機,再進入油管,要求電動機動子中心預留過流通道,且過流面積要大于泵的過流面積,才能保證在電動機處不節流。另外,電動機為強磁場,當導磁性好的物質流經電動機動子過流通道時,易被磁化并吸附于過流通道內,時間長會影響過流面積。

兩套方案對比,方案一優于方案二,選用方案一,即:泵在上、電動機在下。設計新型抽泵,固定閥設計在泵頂部,游動閥與柱塞在泵筒內,所有的閥球向上單向開啟。抽油舉升過程是:下沖程時,固定閥關閉,柱塞下行,柱塞讓出的空間形成一個低壓腔,游動閥打開,液體經柱塞進入泵筒;上沖程時,游動閥關閉,柱塞上行推動液體頂開固定閥,將液體排出泵筒,進入油管,完成舉升過程。

2.4配電系統設計

永磁同步電動機機械特性曲線為一根平行橫軸直線,開環控制的性能指標達到了異步電動機閉環控制指標,因此設計為變頻調速開環控制。系統設計由變頻器、單片機、變壓器、整流器、開關管、檢測元件組成。單片機是系統的中樞,存儲設計程序,它接受指令后,按設計程序控制變頻器調節交流電頻率,來調節電動機的運動速度、舉升力;控制開關調整上行時間、下行時間、停留時間,調節電動機單位時間的往復次數。

2.5工藝改進成果

經過工藝改進現場試驗攻關,優化設計改進加工工藝,直線電動機及配套抽油泵性能得到提高,安全系數加大。電動機外徑由 ? 110mm 擴大到? 114mm,增大定子線圈截面積,定子磁場強度增加 20%,舉升力由 2.7t提高到了 3.2t,電動機效率提高了 18.5% (見表5)。

表5 同區塊兩種舉升方式節能效果對比

目前該工藝檢泵周期達到 446d,與抽油機相比 單 井 初 期 投 資 降 低 12.1% , 運 行 成 本 下 降16.7%,噸 液 單 耗 降 低 55.5% , 用 人 指標單 井 下 降0.18 人。

3 結論及認識

1)運用理論模型計算抽油機載荷與現場實測結果誤差范圍相對較小,可以指導今后抽油機選型,提高載荷利用率和扭矩利用率。

2)從現場試驗初期看,六型抽油機能夠滿足相對井淺、產液量低的油井需要,節能效果顯著。

3)電潛柱塞泵舉升工藝無桿柱,避免了桿系統因素造成的檢泵作業,目前可以初步滿足低產油田油井的舉升需求,具有能耗低、易操作,日常維護性工作量低等明顯優勢。

10.3969/j.issn.2095-1493.2013.010.007

2013-08-01)

付麗,工程師,1998年畢業于大慶石油學校 (采油專業), 現 從 事 注 水 井 方 案 編 制 及 設 計 工 作 , E-mail: fl@petrochina. com.cn,地址:黑龍江省大慶油田有限責任公司第八采油廠工程技術大隊工藝室,163514。

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