王霞 巴特 楊曉東 徐文濤 王應全 楊國和(塔里木油田公司采油運行部)
哈拉哈塘油田節能降本增效益
王霞 巴特 楊曉東 徐文濤 王應全 楊國和(塔里木油田公司采油運行部)
目前,塔哈拉哈塘油田所有試采井均用單井發電機組供電。2012年1—9月試采發電費達6440.3萬元,成本形勢嚴峻。隨著投產井數的持續增加,試采發電成本的不斷上升,油田采取了兩項舉措:試采井用燃氣替代燃油發電;核實單井實際負荷,調整發電機組功率。2012年 試 采 發 電 實 施 “ 燃 油 改 燃 氣 ”、“ 大 小 馬 力 組 合 ” 項 目 后 , 截 至 2012年 9月 20日 , 節 約 柴 油5226t(節能量為7960t標準煤),節約發電費 3919萬元,節能降本效果顯著。
哈拉哈塘油田 試采井 燃氣發電 節能降本
哈拉哈塘油田目前包括哈6、新墾、熱普、齊滿 4 個 區 塊 , 總 面 積 達 到 2000km2左 右 。 目 前 管 轄哈6臨時處理站1座,哈6臨時處理站是哈6區塊產能 建 設 工 程 提 前 實 施 的 部 分 , 于 2012年 7月 1日 開工 ,2012年 12月 26日 試 運 行 。 設 計 油 處 理 量 100× 104t/a。建筑面 積 585.9m2, 占地面積 34975m2, 日處 理 液 量 2300t左 右 , 日 外 輸 量 1800t左 右 , 原 油含水控制在1%以下。
目前,哈拉哈塘油田油藏試采開發過程中,單井試采生產經氣液分離,加注脫硫劑對液脫硫,再用 車 輛 將 所 有 液 體 拉 運 至 哈 6臨 時 處 理 站 (圖1),加注破乳劑脫水,用氣提原理再次脫硫,井口產出天然氣就地火炬放空。合格原油(含水小于0.5%)外輸 , 污 水 回 灌。

圖1 哈6臨時處理站試采流程
原油運輸車輛在哈6臨時處理站卸油臺卸油后,原油加注破乳劑在 1#沉降罐初級沉降后,原油經真空加熱爐加熱至 60℃后進入氣提脫硫塔,再進 入 2#沉 降 罐 沉 降 , 1#、 2#沉 降 罐 污 水 進 入 3#污 水沉 降 緩 沖 罐 , 合 格 原 油 (含 水 小 于 0.5%)外 輸 ,污 水 全 部 回 灌 地 層 , 天 然 氣 用 CNG 裝 置 回 收(圖2)。

圖2 哈6臨時處理站工藝流程簡圖
2.1伴生天然氣就地放空燃燒,造成資源極大浪費
截 至 2012年 10月 31日 , 哈 拉 哈 塘 油 田 累 計 產油 101.89×104t,累計產氣 1.23×104m3。 目 前 , 所 有試采單井所產天然氣均是就地放空燃燒,資源浪費嚴重。
2.2試采發電成本不斷增加
截 至 2012 年 10 月 底 , 哈 拉 哈 塘 油 田 已 經 有 試采 單 井 99 口 , 至 2012 年 底 試 采 井 預 計 達 到 124口,投產井逐年增多,發電費用也呈上升趨勢。2011 年 全 年 發 電 費 用 4976.23 萬 元 ; 至 2012 年 1—9 月 發 電 費 就 已 高 達 6440.3 萬 元 , 全 年 預 計 將 達9150萬元。
隨著“新疆大慶”增儲上產節奏加快,投入開發的新井還將持續增加,地面建設工程不斷推進,試采發電成本也將不斷攀升,成本形勢嚴峻。
2012年 3月塔北采油運行部組建成立后,以建設節約型、經濟型油田為目標,重視并促進節能降本機制建設。認真分析總結了采油運行耗能和成本狀況,積極開展耗能分析、成本經營分析、節能降本合理化建議征集等一系列活動,從而提出了節能降本的新舉措:試采發電機大、小功率配合使用,降低整體能耗、成本;積極推廣應用試采單井燃氣發電,回收利用火炬放空氣。
3.1節能降本措施
1)積極推廣應用試采單井燃氣發電。哈拉哈塘 試 采 井 2012 年 1—9 月 井 口 產 氣 量 為 2812×104m3,但試采單井井口所產天然氣均經火炬放空。為了回收利用試采井放空天然氣,盡量采用燃氣發電機,同時搭配 50kW柴油發電機,開井產氣時用燃氣發電機,關井或燜井時用燃油發電機。
2)試采發電機大、小功率配合使用。經過認真分析發現,哈拉哈塘區域采油方式特別,以注水替油為例,正常生產時用電負荷較大(包括抽油機或 電 泵 及 其 他 用 電 設 備), 需 運 行 200kW 以 上 發 電機;但在注水、燜井、關井期間用電負荷較低(照明、電伴熱等),50kW 柴油發電機即可以滿足用電 需 求 , 運 行 50kW 發 電 機 時 可 比 200kW 發 電 機每 天 可 節約柴油 0.453m3。
3.2效果評價
2012年試采發電實施“燃油改燃氣”、“大小馬力 組 合 ” 項 目 后 , 截 至 9 月 20日 , 節 約 柴 油 5226t(節 能 量 為 7960t標準 煤), 節 約 發 電 費 用 3919 萬 元(圖3,表1, 表2)。

圖3 三類發電機組月度發電費用對比

表1 2012年哈拉哈塘1—9月數據統計

表2 2012年哈拉哈塘1—9月節能降本累計數據統計
1)合理調整發電機組功率,降低發電費用。截 至 2012 年 9 月 20日 , 根 據 部 分 注 水 井 和 機 采 井間歇生產,分析單井發電負荷變化情況,投入50kW發電機調整單井發電功率(大小馬力搭配使用),節 約 柴 油 2739t, 節 約 發 電 費 2054 萬 元 (節 能3991t標準煤)。
2)實 施 “ 燃 油 改 燃 氣 ”, 節 約 燃 料 費 。 截 至2012 年 9月 20 日,井口硫化氫含量已低于 2000×10-6,氣 量 平 穩 且 在 2500m3/d 以 上 的 一 批 單 井 開 始 實 施燃 氣 發 電 的 舉 措 。 哈 601-6井 、 哈 6生 活 區 等 22處井站燃 油 改 燃 氣 發 電 回 收 利 用天然 氣 298×104m3,節約 柴 油 2487t(節 能 量 為 3969t標 準 煤), 節 約 燃料費 1865萬元。
1)在生產規模不斷擴大的嚴峻形勢面前,哈拉哈塘油田依托節能降本兩項舉措:試采井用燃氣替代燃油發電;核實單井實際負荷,調整發電機組功率,推進節能工作深入開展, 提高節能降本工作成效,收到了良好的節能降本效果。實施上述措施后 , 截 至 2012年 9月 20日 , 已 節 約 柴 油 5226t(節能 量 為 7960t標 準 煤), 回 收 利 用 天 然 氣 361× 104m3,節約發 電 費 用 3919 萬 元 。
2)對 于井口 天 然 氣硫化 氫 含量低 于 2000×10-6、氣 量 平 穩 且 在 2500m3/d 以 上 的 試 采 井 , 可 實 施 改燃油發電為燃氣發電方式。
3)對于生 產 用電負 荷波動 較 大,用 孤 立發 電機組的生產現場(尤其在碳酸鹽巖間歇開井生產,且單井孤立發電試采井),建議配備大小馬力發電機組。
[1]付良壁,滿立麗.注水開發油田節能降耗方法探討[J].石油石化節能,2011,5(2):3-6.
[2]俞伯炎,吳照云,孫德剛,等.石油工業節能技術[M].北京:石油工業出版社,2009.
10.3969/j.issn.2095-1493.2013.006.018
2012-11-29)
王霞,工程師,2008年畢業于西南石油大學(油氣田開發專業),主要從事油藏方面的工作,E-mail:292930790@qq.com,地址:新疆庫爾勒市塔里木油田塔北項目經理部采油運行部,841000。