孫衛(wèi)軍(中國神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017209)
神華殼牌氣化爐配套過濾器S1501設(shè)計(jì)余量偏小濾芯負(fù)荷較高,容易發(fā)生斷裂。殼牌煤氣化裝置濾芯的損壞是導(dǎo)致飛灰過濾器故障停車的主要因素,因此濾芯的性能水平是飛灰過濾器能否長周期運(yùn)行的關(guān)鍵。截止2013年1月神華殼牌氣化爐由于濾芯斷裂引起停車共16次,占停車總次數(shù)20%以上。
陶瓷材料固有抗熱震性差、脆、韌性差等缺點(diǎn),決定陶瓷材料必將備新的材料取代。另外陶瓷濾芯價(jià)格過高,增加了裝置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
殼牌煤氣化工藝中主要去除飛灰的裝置是高溫高壓過濾器,含飛灰的合成氣進(jìn)入高溫高壓過濾器后,過濾下來的飛灰被下部的飛灰收集罐收集,合成氣從過濾器的上部排出進(jìn)入下一個工序。 收集過飛灰的高溫高壓過濾器需要排除飛灰,飛灰通過高溫高壓過濾器下部的飛灰收集罐排除到飛灰放料罐,然后進(jìn)入到飛灰汽提冷卻罐中進(jìn)行汽提,上部出來的氣體去火炬燒掉,下部出來的飛灰排出,用槽車運(yùn)走。

由下表2在負(fù)荷相當(dāng)?shù)那闆r下新金屬濾芯首次使用差壓較陶瓷濾芯低2KPa,與陶瓷濾芯透氣率相當(dāng);在使用過程中由于氣化爐內(nèi)部水汽泄漏導(dǎo)致金屬濾芯差壓上漲,處理漏點(diǎn)后再次開工金屬濾芯差壓穩(wěn)定。過濾后的氣體通過洗滌塔洗滌后,水中固含量均低于10ppm,過濾精度相當(dāng)。
金屬濾芯在差壓較高負(fù)荷較高以及反吹氮?dú)庵袛噍^長的情況下仍然沒有發(fā)生斷裂,與陶瓷濾芯相比抗沖擊性更強(qiáng)。
2012年11月11日106單元由于濾芯損壞停車,停車后進(jìn)入S1501檢查發(fā)現(xiàn)總共損壞12支濾芯,分別為1組2支、2組2支、8組 2支、9組 3支、11組 3 支,其中 4、5、6、7 組為金屬濾芯,(176支清洗過一次,16支清洗過兩次)并未損壞。

表1 金屬濾芯試用周期

表2 金屬濾芯與陶瓷濾芯運(yùn)行對比

表3 金屬濾芯與陶瓷濾芯抗干擾能力對比









2012年1月8日105單元因S1501濾芯斷裂停車,檢查發(fā)現(xiàn)陶瓷濾芯斷裂6支,其中安裝了5組金屬濾芯,(203支新,37支清洗過一次)沒有斷裂。在陶瓷濾芯大面積損壞的情況下,金屬濾芯并未損壞,說明金屬濾芯強(qiáng)度更高抗沖擊性強(qiáng),更適在條件苛刻的環(huán)境下運(yùn)行。
濾芯外觀特征變化
由下圖可以看出使用后的濾芯外形依然保持平直狀態(tài),濾芯上部有一定磨損痕跡,與陶瓷濾芯相比,磨損情況相對較好。

由圖1至圖4可以看出金屬濾芯使用后外表面薄膜層完整,未發(fā)生脫落,涂層厚度在150微米左右。陶瓷濾芯使用前100—200微米,使用后90—150微米,有一定減薄。
由圖5至圖8可以看出使用后金屬濾芯外表面為細(xì)小的煤灰所堵塞。內(nèi)表面光潔,沒有發(fā)現(xiàn)明顯的腐蝕現(xiàn)象。
濾芯差壓變化情況分析

濾芯壓差跟面速基本呈線形關(guān)系,金屬濾芯使用后的壓差比新濾芯的壓差增大一倍左右,比陶瓷濾芯低一倍左右。
由圖9及圖10可以看出氣化爐運(yùn)行負(fù)荷在80%-90%之間,金屬濾芯差壓較陶瓷濾芯低2KPa-3 KPa。
濾芯過濾精度分析

灰樣種類性能平均粒度 D50,μm未過濾的原灰72.564金屬濾芯外側(cè)濾餅層3.192陶瓷濾芯外側(cè)濾餅層3.928
由于現(xiàn)場裝置沒有濾后粒度分析儀,無法對濾材過濾精度進(jìn)行直接檢測。通過對金屬與陶瓷濾材表面粉塵粒度進(jìn)行分析,金屬濾芯外側(cè)粉塵平均粒度比陶瓷濾芯外側(cè)濾餅層的粒度要細(xì)小一些,這在一定意義上表明金屬濾芯的過濾精度達(dá)到或超過了陶瓷濾芯的水平。
金屬濾芯首次考核評價(jià)運(yùn)行時間從2010年11月22日起,運(yùn)行裝置為106單元,安裝濾芯1組48支(整套裝置共計(jì)15組720支),至2011年7月7日整套裝置大修停車取出濾芯,期間裝置停車6次,濾芯累計(jì)運(yùn)行時間4636小時,氣化系統(tǒng)最高氧負(fù)荷90%,濾芯運(yùn)行狀態(tài)良好。過濾系統(tǒng)操作壓力3.8MPa,操作溫度270℃,合成氣量149000Nm3/h,反吹氣壓力7.6MPa,反吹氣溫度202℃,初期使用時壓差12-13KPa,使用1個月后穩(wěn)定在22 KPa-23KPa,過濾后含塵量小于10ppm。運(yùn)行數(shù)據(jù)與使用進(jìn)口陶瓷濾芯相當(dāng)。
根據(jù)首次運(yùn)行考核數(shù)據(jù)及使用后濾芯解剖分析結(jié)果,濾芯過濾精度、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及耐腐蝕性能基本滿足裝置運(yùn)行要求。
2011年9月7日,將使用后的1組國產(chǎn)金屬濾芯經(jīng)清洗后加上4組全新金屬濾芯(合計(jì)192支)混合10組清洗后的陶瓷濾芯組重新投用煤氣化裝置105單元,同期,106單元使用全新進(jìn)口陶瓷濾芯,兩套裝置對比運(yùn)行。兩套裝置氧負(fù)荷均基本穩(wěn)定在85%,過濾系統(tǒng)操作壓3.8MPa,操作溫度270℃,合成氣量150000Nm3/h,反吹氣壓力 7.6MPa,反吹氣溫度202℃,105單元初期使用時壓差15 KPa-16KPa,比106單元低2KPa左右,說明金屬濾芯流通能力達(dá)到或優(yōu)于進(jìn)口陶瓷濾芯。此狀態(tài)持續(xù)約30多天,后因105單元?dú)饣癄t水冷壁出現(xiàn)泄露,導(dǎo)致大量水蒸氣進(jìn)入S1501過濾單元,導(dǎo)致壓差升至30KPa-32KPa,并一直處于穩(wěn)定狀態(tài)。
2012年7月14日105單元S1501全部更換為金屬濾芯,裝置氧負(fù)荷均基本穩(wěn)定在87%,過濾系統(tǒng)操作壓3.8MPa,操作溫度270℃,合成氣量150000Nm3/h,反吹氣壓力7.6MPa,反吹氣溫度202℃。初期使用時壓差8-10KPa,說明金屬濾芯流通能力達(dá)到或優(yōu)于進(jìn)口陶瓷濾芯。此狀態(tài)持續(xù)約34天,后因105單元?dú)饣癄t水冷壁出現(xiàn)泄露,導(dǎo)致大量水蒸氣進(jìn)入S1501過濾單元,導(dǎo)致壓差升至18 KPa-20KPa,并一直處于穩(wěn)定狀態(tài)。
現(xiàn)場應(yīng)用考核結(jié)果表明:國產(chǎn)耐高溫耐腐蝕金屬濾芯的過濾效率、過濾精度及壓差等性能指標(biāo)已達(dá)到進(jìn)口陶瓷濾芯的同等效果,完全可以滿足煤氣化裝置長周期穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)行的要求。