洪飛(淮安清江石油化工有限責任公司)
民用液化氣質量要求是:蒸發殘留物(100ml)≤0.05;油漬試驗通過,銅腐合格。清江石化氣分裝置因受原料組分的變化、進料量的波動、及催化劑的影響,反應后液化氣殘留往往不能達標。公司開始關注液化氣殘留,為此急需找出民用液化氣殘留高的原因,并有針對性的采取措施降低液化氣產品中的殘留含量。
清江石化生產的民用液化氣主要是經MTBE裝置反應后的碳四液化氣,再經水洗回收甲醇后外銷。MTBE裝置于2004年9月建成投產,采用D005-G大孔徑強酸性陽離子交換樹脂為催化劑,工藝技術選用固定床反應段,MTBE裝置采用吸附器、反應器、分餾塔常規流程。吸附器出口有換熱器,經車間技改后既可以加熱又可以冷卻;反應器設有兩臺,經改技改可單獨使用又可串聯并聯,串聯時兩反應器還可以調整前后位置;利用反應器頂部壓控,控制反應壓力,分餾塔沒有采用催化分餾設計,甲醇回收是MTBE裝置的后續單元,混合碳四—甲醇共沸物經甲醇萃取塔用除鹽水抽提出碳四—甲醇共沸物中的甲醇,使甲醇與未反應碳四得以分離,保證了民用液化氣質量。
化驗分析民用液化氣殘留物主要成分是MTBE,經天大研究院核算,分餾塔塔盤存在漏液現象,分離效果差,殘留物高主要是分餾塔頂碳四液化氣夾帶部分MTBE造成的。如何優化MTBE操作來降低液化氣殘留,將蒸發殘留物含量控制在 (100ml)≤0.05范圍內;提高民用液化氣質量。
根據對民用液化氣殘留高的操作變化及操作調整過程的摸索與分析,認為造成液化氣殘留高原因有五個方面:
1.1 醇烯比控制不當
MTBE合成反應中,甲醇和異丁烯是等摩爾反應的,在純醚化反應中,為了提高異丁烯轉化率和避免異丁烯二聚,甲醇進料量一般比理論值大一點,但如果甲醇進料量過大時,甲醇會自聚產生大量的二甲醚,另外,由于甲醇和MTBE沸點相近,過量甲醇也不利于后續分離。
1.2 原料中碳五含量高
原料中碳五含量過大也容易造成民用液化氣殘留高,碳五平均沸點為35℃,而碳四的平均沸點為0℃,在進行MTBE產品分離時,碳五不能隨碳四從塔頂餾出,這樣會導致塔底產品中夾雜大量碳五,影響MTBE的質量,另外,碳五又比MTBE的沸點偏低,導致碳五也不能很好的從塔底排除,這樣,碳五會大量積聚于塔底,改變塔的物料平衡和熱平衡,使塔的靈敏點位置升高,使操作不正常,還必須調節靈敏點參數,才能恢復正常操作。
1.3 分餾塔壓力、底溫波動
分餾塔壓力控制不當也容易造成民用液化氣殘留高,塔壓力提高,塔底溫度也會提高,有利于產品分離,但操作成本增加,塔壓力降低,不利于產品分離,塔頂易夾帶MTBE,殘留超標。塔頂壓力頻繁波動易造成塔頂、塔底質量全不合格。
1.4 催化劑床層溫度控制不當
根據民用液化氣殘留超標塔各項參數的變化、操作調整過程及表現結果,對MTBE裝置操作進行如下優化調整:
醇烯比小,異丁烯易自聚,分餾塔底靈敏點溫度上移,提餾段增加,塔頂MTBE增多;
醇烯比大,分餾塔底帶甲醇,分餾塔底靈敏點溫度下移,增加熱源,塔頂MTBE增多
根據原料中異丁烯含量變化,實時調整醇烯比,控制在1.0~1.1之間,民用液化氣質量合格。
分餾塔底碳五含量增加,塔底靈敏點溫度上移,提餾段增加,塔頂MTBE增多。裝置為了減少原料中碳五含量,增開了脫碳五塔,原料中碳五含量<0.2%。
經過反復試驗操作,分餾塔壓力控制在0.51M pa,而塔壓和頂溫是函數關系,壓力定了頂溫也定了,在此壓力下,頂溫約為53℃,在平穩操作前提下,底溫也相應確定為122~126℃左右。
催化劑使用前期進床層溫度控制在28℃左右,最高溫度不得超過72℃;中期進床層溫度控制在35℃左右最高溫度不得超過72℃;后期進床層溫度控制在40℃左右最高溫度不得超過72℃塔底溫度控制高。

表1 化驗分析數據
優化MTBE裝置生產工藝后,液化氣殘留較調整前明顯下降,基本上可以滿足民用液化氣質量要求。
(1)通過實時調整醇烯比;增開脫碳五塔降低原料中碳五含量;選擇適合的分餾塔頂壓、底溫;不同時期催化劑床層溫度控制范圍;基本上可以控制民用液化氣中殘留殘留物≤0.05ml/100ml。
(2)由于目前不具備檢修條件,分餾塔塔盤存在漏液現象,分離效果差,無法從根本上解決。待大修后分餾塔更換高效塔盤,可很好的解決液化氣殘留問題。