楊宗波,陳 剛,唐 俊,蒲 濤
(成渝釩鈦科技有限公司煉鋼廠,四川內(nèi)江 642469)
轉(zhuǎn)爐留渣操作就是將上一爐所形成的高溫、高堿度、含有一定∑FeO的終渣全部或部分留在爐內(nèi),使下爐的初渣快速形成。此舉有利于前期去除P、S,減少渣料消耗,并能提高廢鋼比、降低鋼鐵料消耗,對(duì)于提高爐齡也有一定的好處。轉(zhuǎn)爐的留渣操作并不是一項(xiàng)全新的工藝,以前由于留渣后下爐兌鐵水時(shí)易出現(xiàn)噴濺等安全問題,使這項(xiàng)工藝很難進(jìn)行。隨著濺渣護(hù)爐技術(shù)的產(chǎn)生和頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐設(shè)備的引進(jìn),兌鐵時(shí)安全問題基本解決,使留渣操作工藝逐步得以推廣應(yīng)用。川威集團(tuán)煉鋼廠通過對(duì)留渣噴濺的根本原因及預(yù)防機(jī)理進(jìn)行了分析,不斷摸索、完善留渣條件和工藝。從冶煉半鋼開始推行留渣操作以來,鋼鐵料消耗及石灰等原料消耗逐步降低,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
轉(zhuǎn)爐終渣中含有一定∑FeO成分,這種終渣留待下一爐,在兌入鐵水時(shí),必然會(huì)同時(shí)發(fā)生式①、式②的反應(yīng)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)當(dāng)終渣中(FeO)高于20% ,式①、②反應(yīng)激烈,瞬間產(chǎn)生大量的氣體附帶爐渣、鐵水沖出,造成爆發(fā)性噴濺事故。

要防止噴濺,最直接的辦法是控制轉(zhuǎn)爐中的氣體,杜絕或減緩式①、式②反應(yīng)。要實(shí)現(xiàn)這一目的,最佳辦法是減少上面式中反應(yīng)物含量,但鐵水中C含量不能減少,若兌鐵水時(shí)爐渣的(FeO)含量減少到一定值,即可控制爐中氣體量。而減少兌鐵水時(shí)爐渣的(FeO)含量的有效辦法如下:
(1)是通過工藝操作降低終渣(FeO)含量,可以通過根據(jù)供氧時(shí)間、爐口火焰等情況,控制好過程氧槍槍位控制,掌握壓槍時(shí)間、控制拉碳、降低爐渣氧化性等措施來實(shí)現(xiàn),頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐相對(duì)頂吹轉(zhuǎn)爐,可有效降低終渣(FeO)含量。
(2)是在濺渣護(hù)爐結(jié)束后,加入2000 kg左右的石灰,可以達(dá)到稀釋(FeO)濃度,稠化爐渣的目的,同時(shí)也可降低爐渣的溫度,從熱力學(xué)角度來說可以有效預(yù)防噴濺的發(fā)生。
本廠鐵水成份Si不高于0.30%,并進(jìn)行提釩操作,半鋼冶煉、過程化渣不易控制。
終點(diǎn)碳偏低,鋼水后吹終渣條件不好。上連鑄時(shí)終點(diǎn)溫度在1650~1680℃,直接導(dǎo)致終渣(FeO)溫度波動(dòng)。
首先[P]被氧化:

生成的(P2O5)和(CaO)起反應(yīng):

綜合上述兩個(gè)反應(yīng)方程式得到:

根據(jù)化學(xué)反應(yīng)平衡原理分析:
渣中(CaO)、(FeO)越高,4(CaO)·P2O5越高,則渣中(P)高,鋼中[P]低。同時(shí),有關(guān)研究也表明,終點(diǎn)堿度越高,則渣中自由(CaO)越多,鋼中[P]越低。當(dāng)渣中(CaO)含量達(dá)40%左右時(shí),Lp值最大,效果較好;當(dāng)渣中(CaO)過多時(shí),爐渣變粘,脫磷效果反而變差。終點(diǎn)渣堿度為3左右時(shí),脫磷效果最好,轉(zhuǎn)爐終渣中含有大量的(CaO),有利于脫磷。
一般轉(zhuǎn)爐終渣(FeO)含量在20%左右,由圖1可知,當(dāng)(FeO)含量在14%時(shí),脫磷效果較好。由此可見留渣操作對(duì)脫磷十分有利。

圖1 渣中(FeO)對(duì)Lp的影響
成渣速度主要取決于石灰塊的溶解速度,而石灰塊的溶解速度與初期渣的液相組成有關(guān),特別是和渣中的(FeO)含量有關(guān)。因?yàn)槌跗谠杏幸欢〝?shù)量的(FeO)存在,不僅溶解石灰速度加快,而且所組成的二元系鐵酸氧化物的熔點(diǎn),均比二元系硅酸氧化物的熔點(diǎn)低。
留渣操作,由于初期渣中的(MnO)、(MgO)特別是(FeO)的存在,使石灰的溶解速度加快。另外,留渣帶入了大量的物理熱,在吹煉初期迅速升溫,也有利于石灰的溶解促進(jìn)成渣。
先加廢鋼,加完后轉(zhuǎn)爐前后搖動(dòng),使廢鋼表面含碳物質(zhì)與渣中(FeO)反應(yīng),降低留渣氧化性,再緩慢兌鐵水。
摸索了槍位和氧壓控制方法,結(jié)合使用輕燒白云石,解決了前期爐渣噴濺問題。
根據(jù)冶煉時(shí)間控制轉(zhuǎn)爐底吹氣體流量,充分發(fā)揮攪拌鋼液作用。
綜合本爐氧耗、供氧時(shí)間、爐口火焰和碳含量及溫度等情況,掌握壓槍時(shí)間,控制拉碳、降低爐渣氧化性,確保終點(diǎn)爐渣、鋼水溫度與碳含量等達(dá)標(biāo)到控制要求。
實(shí)行留渣操作,每爐的留渣量在4噸左右,由于所留的終渣中含有較高堿度和(MgO),降低了石灰消耗,也減少了鎂球的消耗。同時(shí),由于留渣,相應(yīng)爐渣中的TFe得以回收,減少了金屬料消耗,降低了鋼鐵料消耗。實(shí)踐數(shù)據(jù)表明:實(shí)行留渣操作,噸鋼石灰消耗降低5 kg,噸鋼鎂球消耗降低3 kg,鋼鐵料消耗降低3~5 kg/t。同時(shí),由于實(shí)行留渣操作,減少了廢渣排放,實(shí)現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì),達(dá)到了清潔生產(chǎn)的目的。
留渣操作控制了終渣(FeO)含量,保證了爐渣(MgO)含量,提高了濺渣護(hù)爐效果,為提高爐齡奠定了基礎(chǔ)。留渣操作實(shí)施后,爐齡達(dá)到22676爐次以上,實(shí)現(xiàn)歷史最好水平。
留渣操作降低了鐵水消耗,由于留渣本身含有大量的物理熱,又降低了石灰的用量,這樣增加了轉(zhuǎn)爐爐內(nèi)熱來源,為降低鐵水消耗提供了條件。
留渣操作降低了爐渣處理費(fèi)用。留渣操作后比留渣操作前既減少了渣量,又能使留渣至下爐使用,實(shí)現(xiàn)了90%爐次的留渣操作。不僅降低了渣罐、渣斗、行車設(shè)備的使用量和成本以及處理的勞動(dòng)強(qiáng)度,還減少了廢渣排放,有利于清潔生產(chǎn)。
轉(zhuǎn)爐留渣操作,只要控制好爐渣溫度和渣中(FeO)含量,可以解決兌鐵水時(shí)的噴濺問題。
轉(zhuǎn)爐留渣操作有利于初期化渣和脫磷,噸鋼石灰消耗降低5kg,鋼鐵料消耗降低3~5kg/t,經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。
根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果分析,現(xiàn)行冶煉條件下,采用留渣法效果比較好。由于初期渣堿度提高,可減少對(duì)爐襯的侵蝕,從而提高爐襯壽命和爐齡。
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