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二次攪拌工藝對全尾砂膠結(jié)充填質(zhì)量的影響

2013-06-26 05:52:58周家祥
金屬礦山 2013年9期
關(guān)鍵詞:礦山

周家祥 邵 霞

(武鋼集團(tuán)礦業(yè)有限責(zé)任公司大冶鐵礦)

武鋼大冶鐵礦自1949年全國解放后就一直大規(guī)模開采,是一座大型的國營礦山。隨著礦山多年無底柱分段崩落法的開采,采礦深度逐漸加深、塌陷區(qū)域不斷擴(kuò)大,地表風(fēng)貌受到破壞;尾礦庫征地困難、維護(hù)費(fèi)用居高不下,面臨著諸多的問題。充填采礦法一定程度上有利于地區(qū)環(huán)境的保護(hù),可降低尾砂庫對安全方面的威脅并減少尾砂庫經(jīng)營費(fèi)用。

1 大冶鐵礦充填采礦法現(xiàn)狀

大冶鐵礦獅子山礦體原為露天開采,2002年轉(zhuǎn)為地下開采,礦體上方為黃石國家礦山公園,地表和圍巖需要保護(hù),不允許塌陷。為保護(hù)礦山公園地表的露天邊坡、防止邊坡滑坡等地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生,同時減少尾礦庫尾礦排放量及尾礦庫征地數(shù)量,綜合考慮設(shè)備采購、投資、能耗、操作技術(shù)、尾砂用量等各方面因素,確定獅子山礦體采用全尾砂膠結(jié)充填采礦法。

獅子山礦體分布于勘探線26~30線,礦體主要賦存于中細(xì)粒含石英閃長巖、黑云母透輝石閃長巖與大冶群第四、第五段大理巖接觸帶上,受接觸帶產(chǎn)狀及褶皺、斷裂復(fù)合構(gòu)造控制,呈NWW向分布,走向長430 m。礦體形態(tài)、產(chǎn)狀變化不大,主要呈塊狀、透鏡狀、楔狀。獅子山礦體平均厚度為26 m,礦體傾角為70°~90°。礦石和巖石穩(wěn)固、礦體厚大連續(xù)規(guī)整;獅子山礦石地質(zhì)品位高、夾石率低,富含銅金銀等貴金屬。

為滿足采礦生產(chǎn)能力,并協(xié)調(diào)各方面因素,確定采用分段空場嗣后充填采礦法。將礦塊分礦房和礦柱,礦塊沿礦體走向布置,礦塊長30 m,階段高度60 m,礦房、礦柱寬均為15 m,使用Simba1252鑿巖臺車,鑿巖巷道分段高度12 m,留有頂柱和底柱。分段中深孔爆破、集中出礦,階段大空場嗣后充填。

采用全尾砂自流膠結(jié)充填工藝,充填料漿制備站建設(shè)在地面,充填倍線為4.93,充填料尾砂來源于大冶鐵礦選礦車間尾礦濃縮池底流。充填系統(tǒng)主要由2個500 m3立式砂倉、1個水泥倉、1套攪拌桶、充填管道及相應(yīng)的控制系統(tǒng)組成。

2 充填存在問題

任何采礦方法都必須處理好地壓問題,膠結(jié)充填法是用物料充填采空區(qū)來解決這個問題,膠結(jié)充填體必須達(dá)到一定的強(qiáng)度,所以首先必須確定充填體所需強(qiáng)度。獅子山礦體采用分段空場嗣后膠結(jié)充填,礦塊分兩步回采,先采礦房后采礦柱,回采礦柱時,礦房中充填體暴露側(cè)面積平均為1 400 m2,最大約為2 600 m2,暴露面積較大,故要求充填體的自立性和抗爆破沖擊能力強(qiáng)。

按充填體是一自立性人工礦柱來確定充填體所需強(qiáng)度,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式法核算:

式中,H為膠結(jié)充填體礦柱的高度,m;σ為膠結(jié)充填體的設(shè)計強(qiáng)度,MPa;a為經(jīng)驗(yàn)系數(shù),H<50 m時a=600 mm,H>100 m時a=100 mm,50≤H≤100時,a值介于600~100 mm選取。

取H<50 m,a=600 mm,

參照類似礦山安全系數(shù)取1.5,即礦房充填體強(qiáng)度σ×1.5=2.42 MPa。

結(jié)合上述驗(yàn)算,參照國內(nèi)外類似礦山的經(jīng)驗(yàn),礦房充填體強(qiáng)度應(yīng)為2.42 MPa,確定礦房膠結(jié)充填體強(qiáng)度為2.5 MPa。

在進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn)的的過程中,選10 cm×10 cm×10 cm水泥砂漿三聯(lián)試模,井下取樣制模、現(xiàn)場養(yǎng)護(hù)。同一批次的3組試件分別養(yǎng)護(hù)7 d、14 d、28 d后拿出,測試其單軸抗壓強(qiáng)度,試件的單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)均在電子液壓式壓力試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行。通過壓力測試軟件得到充填試件的載荷位移曲線,得到了試件破壞的最大載荷和破壞時的最大位移。每組充填試件有3塊,根據(jù)載荷位移曲線得到最大負(fù)荷,然后按照公式計算出其抗壓強(qiáng)度,取平均值。

選取濃度在63%~70%,灰砂比為1∶8的有效試塊進(jìn)行壓力試驗(yàn),統(tǒng)計8組數(shù)據(jù)見表1。

表1 改造前試件的單軸抗壓強(qiáng)度

結(jié)合運(yùn)行情況分析數(shù)據(jù),可知:

(1)充填體早期強(qiáng)度低,7 d的平均強(qiáng)度為0.5 MPa,14 d平均強(qiáng)度為1 MPa,影響生產(chǎn)效率的提升。

(2)充填體28 d最終平均強(qiáng)度僅為1.9 MPa,且波動較大,達(dá)不到設(shè)計要求,不能滿足充填采礦的要求。

(3)尾砂和膠骨料混合不均勻致離析嚴(yán)重;采場脫水量大,1∶8的灰砂比脫水量接近1 t/h。

(4)成品料漿流動性能不好,曾經(jīng)在濃度為69%時,出現(xiàn)過堵管的情況;充填料到采場后不是很平整,形成的充填體有緩坡。

充填強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)計要求,自立性和抗爆破沖擊的能力不夠,給礦柱的回收造成很大困難,有可能造成貧化加劇和回收率嚴(yán)重降低,甚至引發(fā)安全事故,所以必須進(jìn)行改善。分析離析現(xiàn)象和試塊狀況,認(rèn)為攪拌時間不夠、攪拌速度不高致原料混合不均勻是主要矛盾。

3 改變攪拌方式

為了改善攪拌狀況,取消原有立式高濃度攪拌機(jī),改設(shè)雙軸葉片臥式攪拌機(jī)和高效活化攪拌機(jī)組合攪拌,即改普通一次攪拌為高速活化二次攪拌。

3.1 二次攪拌工藝的改進(jìn)

取消原有立式高濃度攪拌機(jī),采用了臥式雙軸攪拌槽加高速活化攪拌機(jī)的二次攪拌工藝,2個設(shè)備配套使用。高濃度尾砂從砂倉經(jīng)內(nèi)徑108 mm耐磨管進(jìn)入雙軸攪拌桶,尾砂和膠骨料初步混合后直接進(jìn)入高速活化攪拌機(jī)進(jìn)行混勻,生成成品漿。具體流程見圖1。

圖1 二次攪拌工藝

雙軸攪拌和高效活化攪拌機(jī)是引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù),是為礦山高濃度細(xì)骨料充填系統(tǒng)研究的一套專用設(shè)備其外形見圖2。

設(shè)備主要參數(shù)見表2。

表2 設(shè)備參數(shù)

圖2 攪拌配套設(shè)備

3.2 二次攪拌的效果評價

攪拌方式改變之后,在與原來充填和取樣條件近似的情況下,選取濃度在63%~70%,灰砂比為1∶8的有效試塊,統(tǒng)計8組數(shù)據(jù)見表3。

表3 改造后試件的單軸抗壓強(qiáng)度

(1)由表3可知:7 d的平均強(qiáng)度為1.2 MPa,14 d的平均強(qiáng)度為1.8 MPa,充填體早期平均強(qiáng)度普遍有所提高,有利于充填生產(chǎn)效率的提升。

(2)28 d的強(qiáng)度比較均衡,平均為2.7 MPa,較整改之前提高了30%左右,達(dá)到設(shè)計要求。抗壓強(qiáng)度數(shù)據(jù)波動減緩,試塊數(shù)據(jù)連續(xù)性好,充填質(zhì)量比較均衡,較整改之前有大幅度的改善,對于穩(wěn)定充填體的質(zhì)量,保持充填體的整體性,具有較高的實(shí)踐意義。

(3)離析的情況得到改善,詳見圖4。采場脫水率降低至0.6 t/h,料漿混合明顯均勻、流動性好,形似均值流體。充填到采場的充填料不需平場,表面光滑平整(見圖5)。

(4)雙軸葉片臥式攪拌機(jī)和高效活化攪拌機(jī)的配套使用,克服了傳統(tǒng)設(shè)備攪拌不連續(xù)、混合不均勻、能力小等缺點(diǎn),保證充填料漿混合均勻,流動性好,提高充填體的強(qiáng)度,能降低充填膠凝材料的消耗量,減少采場脫水量,大大縮短充填作業(yè)循環(huán)周期。

圖4 整改后和整改前試件靜置5 min對比

圖5 井下現(xiàn)場充填體表面

4 結(jié)論

在充填原料沒有變化的情況下,二次活化高速攪拌明顯提升了充填料漿的質(zhì)量。第一步雙軸攪拌機(jī)把物料基本混合均勻,在第二步的強(qiáng)力活化作用下,顆粒被分裂,水與固體顆粒的分離性減弱,不僅減小顆粒之間的黏著力,而且使水泥顆粒破裂,強(qiáng)化水泥的水化作用,提高早期強(qiáng)度,改善充填料的強(qiáng)度特性和流動性。物料在強(qiáng)力攪拌、活化攪拌等機(jī)械作用下,沖破了原物料各自的內(nèi)聚力,料漿液化為溶膠體,保證了混合均勻,達(dá)到活化攪拌的目的。

綜上可知,二次活化攪拌對提高細(xì)粒級全尾砂膠結(jié)充填料早期和最終強(qiáng)度有相當(dāng)?shù)膸椭夷苡行У販p少泌水,改善料漿的流動力學(xué)特性。

[1] 劉同有.充填采礦技術(shù)與應(yīng)用[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2012.

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[3] 苑雪超,喬登攀.金川二礦廢石膠結(jié)充填料漿攪拌方式的研究[J].有色金屬:礦山部分,2010(4):6-10.

[4] 崔 鵬,劉 文,胡志勇.銅綠山礦全尾砂充填系統(tǒng)的改造工程[J].企業(yè)技術(shù)開發(fā),2010(3):18-20.

[5] 李 煒,周 旭,廖美權(quán).高濃度充填料漿離析分析及控制[J].世界有色金屬,2011(4):74-75.

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