黃鎧 訾曉晨 李鵬亮 吳迪 (華北油田分公司第三采油廠工程技術研究所地面室)
華北油田第三采油廠高29站為接轉站,接收高29斷塊、高44斷塊來液,外輸至高一聯,集油管線規格D114×4—13.88km,管線設計壓力4MPa,隨著近年新建產能增多,致使外輸管線的液量不斷增大,外輸壓力不斷升高,管線壓力升高至3.5Mpa,嚴重影響原油日常生產,因此,有必要進行管線降壓技術研究與應用,研究出適合管線現場運行的降壓技術,保證管線安全運行。
室內試驗、理論計算分析原因,提出解決方案,現場管線試驗,結論總結。
2.1 原油物性試驗
2.2 原油50℃下,不同含水率下的原油粘溫曲線—確定轉相點

表1 原油性質分析數據表

由以上試驗結果可知,高29原油(摻游離水)的含水率轉相點為30%左右。原油含水率低于30%時,粘度隨含水率升高而增加;原油含水率高于30%時,隨著含水率的升高,粘度逐漸降低。
2.3 降粘劑篩選和不同投藥量試驗
試驗油樣:高29原油50%乳狀液;試驗溫度50℃;降粘劑濃度:400mg/L
試驗表明,降粘劑HBJ-2的降粘率最高,在50℃時對高29含水50%原油乳狀液的降粘率在76.2%以上。
2.4 壓降計算
根據以上粘度曲線及不同輸量下,外輸壓力計算結果根據達西公式
達西公式:

式中:ΔP—壓降,米;
λ—水力摩阻系數;
L—管線長度;
d—管線的內直徑,米;
ν—在流動截面上原油的平均流速,米/秒;
g—重力加速度,g=9.8 米/秒 2。
通過對高29管線不同條件(不同摻水情況、含水、輸量、外輸溫度、地溫)外輸壓力的計算結果分析,得出以下結論:
(1)管線目前的運行狀況與壓力計算中摻游離水的情況相符;
(2)管線輸量在26 m3/h以內,外輸壓力小于3.0MPa必需同時滿足以下條件:外輸溫度在60℃~70℃以上;改變輸送方式,由白天輸油,晚上輸水,改變為油水混輸,控制外輸原油含水率在65%以上;
(3)管線在不加藥的情況下,外輸壓力達到小于3.0MPa的條件:外輸量≤20m3/h;外輸溫度≥65℃;原油含水率在60%以上。
(1)輸送方式由原來的白天輸油,夜間輸水改為油水混合輸,控制好油水界面,使原油含水率在60%以上;
(2)外輸量控制在26m3/h以內;
(3)外輸溫度控制在 65℃~75℃之間;
(4)加藥方式及加藥量先維持現狀,通過現場試驗確定是否需要改變加藥方式及加藥量。
試驗控制外輸量:20m3/h、26m3/h; 外輸溫度:65℃~75℃;外輸油含水:60%以上,均不加藥。由低輸量逐漸到高輸量,較高溫度至較低溫度按以下三個步驟逐步進行。
(1)控制輸量20m3/h,外輸溫度70℃~75℃,外輸油含水60%以上,觀察并記錄外輸壓力。
(2)控制輸量20m3/h,外輸溫度65℃~70℃,外輸油含水60%以上,觀察并記錄外輸壓力。
(3)控制輸量26m3/h,外輸溫度65℃~75℃,外輸油含水65%以上,觀察并記錄外輸壓力。
(1)高29原油屬于含蠟原油,粘度反常點均為45℃。
(2)通過室內試驗,找到了原油不同摻水情況的含水率轉相點。
(3)通過對管線原油的降粘劑篩選、最佳投藥量試驗,找到了高29原油的最佳降粘劑為HBJ-2,最佳投藥量分別為400mg/L、300mg/L。
(4)室內試驗的確定最佳運行方案,通過在現場實際運行,達到了外輸管線降壓的目的。
(5)通過高29集輸管線降壓技術的研究,需要針對不同接轉站外輸管線實際情況,選擇不同的降壓措施,保證原油安全生產。
[1]馮叔初.油氣集輸與礦場加工[M].北京.中國石油大學出版社,2006.作者:馮叔初主編頁數:603出版社:中國石油大學出版社 出版日期:2006.05