李新力 沈督
(格力電器(石家莊)有限公司)
隨著人們對舒適生活的不斷追求,家用空調產品不斷的更新換代,由3級能效到1級能效,從普通注塑面板到鋼化玻璃面板,從定頻到變頻,可謂是花樣百出。然而,空調的質量至始至終是人們最為關注的問題。因而,售后故障質量也就自然而然地成為了空調生產商的關鍵考評指標。在各項售后故障指標中,單向閥的裂漏尤為重要。本文就改善單向閥的焊接質量進行了分析研究。
家用空調器有多處的焊接,包括:①集氣管焊接;②毛細管組件焊接;③過濾器焊接;④管接頭焊接等等。
毛細管組件是由毛細管與單向閥焊接而成。在空調制冷系統中,制冷劑需要保持一定的蒸發壓力和冷凝壓力,以便吸收和放出熱量,實現循環制冷,這就需要依靠節流元件來控制制冷劑以保持一定的流量。節流元件是制冷循環系統中用于調節制冷劑流量的裝置,它能把從冷凝器出來的中溫高壓液態制冷劑降溫、減壓后再進入蒸發器,使之獲得所需要的蒸發溫度和蒸發壓力。因空調器的規格不同,制冷量的大小也不同,為此需要采用不同的節流元件來控制制冷劑的不同流量。一般空調器的節流元件包括毛細管和膨脹閥,家用空調器因流量較小,一般采用毛細管進行控制。

表1 管路焊接缺陷

表2 常用釬料一覽表
經過對管路焊接的質量狀況進行近2個月的統計,得出各類原因造成的管路焊接缺陷情況,如表1所示。
通過表1可以看出,焊接缺陷中排在首位的是毛細管接單向閥的焊漏,該類缺陷占整體焊漏率高達39.2%。
以下的試驗和分析均基于國標GB/T 7725-2004工況的名義制冷狀態下進行。

圖1 單向閥平焊

圖2 單向閥立焊

圖3 釬焊分析圖

圖4 0.6MPa氧氣壓力表圖
通過進入車間現場觀查發現,車間在焊接單向閥時采用的是平焊方式,如圖2。
通過試驗表明:圖1的平焊無法保證焊料熔接均勻和統一的熔深深度。通過使用特制工裝,將單向閥處于豎立的方向,見圖2,焊料可以均勻地附著在單向閥與毛細管配管口處,較好地保證了焊料的熔入深度。
預熱溫度:通過理論分析,相同的壓力下,釬焊溫度越低,焊接時間就越長、焊接效果相對越穩定;而釬焊溫度越高,焊接時間會越短,效果反而不穩定,如圖3。
焊接壓力:現場檢查,車間所用的單向閥焊接用氧氣壓力值為0.6MPa,見圖4,焊接溫度偏高,預熱時間短。將氧氣壓力值調整至0.5MPa后,延長了預熱時間,提高了焊接強度。
通過現場觀察發現,車間毛細管的下料管口清潔度防護非常差,見圖6,存在管口受污染隱患。
要求車間嚴格按照工藝文件要求做好防塵處理,見圖7,并納入檢驗員日常點檢內容,進行監督。
通過對自檢發現的焊接外觀缺陷進行分析,發現沙眼缺陷最多,見圖8,在焊接表面出現小小的針眼、氣泡。在壓縮機長期運轉振動下,該部分會發生裂漏,從而致空調使用壽命降低。經解剖分析,產生氣泡的原因可能有:

表3 6-7月份的單向閥焊漏不合格率數據表

圖5 0.5MPa氧氣壓力表圖

圖6 毛細管的倉儲(改善前)

圖7 毛細管的倉儲(改善后)

圖8 焊接氣孔
(1)焊件表面或焊料有雜質;
(2)使用氧化焰焊接,加熱速度過快,火焰離焊件過近;
(3)釬焊溫度太高或保溫時間過長,釬劑反應生成的氣體,釬焊金屬析出的所體。
經核查分析,常用的釬料情況如表2所示。
綜合分析得出,之前焊接時所用的焊條為BCu91PAg,俗稱2B焊條,造成此氣孔的主要原因是焊接速度過快。對此整改措施為:將2B焊條更換為低一級別的焊條,即焊條牌號為BCu93P,并確保母材在紅黑色(750~850℃之間)的情況下添加焊料。
通過實施上述方案,6、7月份的單向閥焊漏率有了明顯改善,數據見表3。可以看出,焊漏缺陷下降了85.9%左右。
根據試驗分析可知,降低單向閥焊漏率可從下面幾個方面來考慮:
(1)單向閥焊接時的擺放方式使用立式,可保證焊料熔接均勻和穩定的熔深深度;
(2)焊接氧氣壓力為0.5Mpa,可提高焊接強度;
(3)毛細管必須密封保管,以保證高清潔度要求;
(4)釬焊溫度易在750~850°之間,以減少沙眼、氣孔等缺陷。
[1]楊世銘,陶文銓。傳熱學:高等教育出版社,1998。
[2](英)諾里期著史清宇等譯。先進焊接方法與技術:機械工業出版社,2010。
[3]蘇長蓀主編。高等工程熱力學:高等教育出版社,1987。