曹 瑛,徐艷麗,劉秀華,王 濤,高 挺,石 琳
(中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川 750006)
全廠現有水淹井418口,其中關井193口,在用225口,日影響產量682 t。主要分布在吳起、五里灣、油房莊等油田。
五里灣區長6油藏剩余油主要集中在工區中部、壓裂試驗區,剩余油分布分散,遍布全區。
從表1可知JL-1、JL-2的交聯效果較好,而且成膠后凝膠強度較為穩定。從成本原料來源考慮,選擇JL-2做為交聯劑的主體交聯劑體系,并針對其性能做進一步的研究。
由表2可以看出:YSS-1效果最好。
由表3可知,弱凝膠體系配方為:0.3%YSS-1+0.3%JL-2時效果最佳;強凝膠體系配方為:0.3%YSS-1+0.35%JL-2。
4.2.1 凝膠體系成膠時間及穩定性測試 從表4可以看出,當體系溫度從40℃升到80℃時,成膠時間縮短到4 h左右,且凝膠強度增強。但當溫度升高達80℃時,體系穩定性也隨之下降。
4.2.2 凝膠體系抗礦化水能力測試 體系中加入20%地層水后,凝膠體在成膠過程中有分層現象,底部為水,經測試,不同成膠時間下,加地層水的體系粘度較不加地層水的粘度低,但4小時后均成膠,且成膠時間和體積較未加地層水均無明顯變化。
從表6可以得出:水膨體顆粒在自來水中的吸水率和膨脹率均高于地層水。顆粒粒徑愈大,吸水率和溶脹率愈小。
從表7看出,水膨體顆粒堵劑的堵水性能優越,當加入量為填砂管的1/32時,對填砂管的封堵率可以達到99.64%。
由表8可以看出:交聯劑量的改變對成膠時間基本沒有影響。因此,選擇10%丙烯酰胺+0.1%交聯劑配方作為下步實驗基礎。
隨著引發劑用量的減少成膠時間延長,其中當引發劑用量為0.1%時,不能成膠。因此,結合成膠時間、強度和成本考慮,選擇引發劑用量為0.2%。

表1 交聯劑性能評價

表2 聚合物性能評價

表3 凝膠體系配方研究

表4 凝膠體系穩定性能評價測試結果

表5 凝膠體系抗礦化水能力測試結果

表6 水膨體顆粒吸水率測試結果

表7 水膨體顆粒堵劑性能評價結果

表9 引發劑對封口堵劑性能影響

表10 油溶性樹脂對封口堵劑性能影響

表11 單體濃度對封口堵劑性能影響

表12 封口堵劑穩定性能評價結果

表13 封口堵劑抗礦化水能力測試結果
隨著油溶性樹脂含量的增加,體系成膠時間基本不變,堵劑強度有所增大??紤]成本問題,選擇油溶性樹脂投加量為8%。
隨著單體濃度的增加,堵劑成膠時間縮短,強度逐漸增加。單體的濃度對聚合速度和反應得到聚合物的聚合度均有影響,均隨單體濃度的降低而降低??紤]堵劑強度和成本問題,單體濃度確定為8%。
6.5.1 封口堵劑成膠時間及穩定性評價 當體系溫度從40℃、4 h開始,堵劑成膠,且成膠強度增大,穩定性能好。
6.5.2 封口堵劑抗礦化水能力測試 堵劑中加入20%地層水后,溶液粘稠,能挑起;密封放入60℃烘箱后觀察,5 h后下、中、上部成凍膠,且強度大。
6.5.3 封口堵劑突破壓力測試 該體系有良好的封堵性能,并具有抗壓強度高的優點,能滿足現場成膠時間短、成交強度大的施工要求。

表14 封口堵劑突破壓力測試
2012年10月22日至23日實施,侯凝五天后,于11月1日開抽,之后對措施效果進行跟蹤監測。措施后66天含水由100%降至80%,液量由7.82 m3上升至12.21 m3,日增油2.03 t,累計增油 149 t,措施效果良好。
(1)自制合成的JL-2交聯劑和YSS-1聚合物性能良好,均優于其它交聯劑和聚合物。
(2)針對裂縫性見水和孔隙性見水類型,室內研發出四種不同段塞的配方,其性能穩定性、抗礦化水能力強、強度高,尤其是封口堵劑的強度突破壓力大于15 MPa。
(3)該堵劑體系在現場試驗后,油井含水降幅大,增油量高,效果顯著。
(4)該技術發生費用較低,經濟可行。
[1]萬仁溥.采油工程手冊[M].北京:石油工業出版社,2000.
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