閆偉民
永煤股份有限公司鐵路運輸處, 河南永城 476600
永煤礦區(qū)鐵路地處黃淮沖擊平原,村莊、河流眾多,線路繞村跨河,曲線多、半徑小,橋涵多,自然條件差,線路設計基建標準低,路基斷面不標準,線路坡度隨地面起伏,道床厚度不足150mm,造成道床排水不良,翻漿冒泥嚴重,線路幾何尺寸難以保持。礦區(qū)共有曲線32 條, 其中半徑在600m 以下的曲線有7 個,最小半徑400m 的有4 個,最大坡度8‰,近幾年來,隨著永煤礦區(qū)經(jīng)濟效益的快速發(fā)展,煤炭運輸量也隨之迅猛增長。而主要用于運輸?shù)母鳁l線路長期處于高負荷運營狀態(tài),尤其是線路上的小半徑曲線,受當初設計速度關系影響、以及養(yǎng)護維修方式、牽引動力改型等原因,出現(xiàn)了曲線外股鋼軌側磨加劇、傷損掉塊、正矢偏差超限、線路前后高低不良、連接零件松動等病害,這樣不僅給養(yǎng)護維修帶來許多困難,而且增加了運營的成本,影響鐵路運輸安全。
目前,永煤礦區(qū)鐵路小半徑曲線鋼軌表現(xiàn)為軌面?zhèn)让婺ズ摹⒉ɡ诵阅ズ募敖宇^部位鋼軌變形掉塊等病害,尤其是魚鱗傷掉塊好側面磨耗,是小半徑曲線最突出的傷損類型。二是軌道幾何尺寸易超限:小半徑曲線上高低、軌距、超高、正矢相對其他線路容易發(fā)生變化,尤其是線路正矢誤差偏大、軌距變化快等病害相當普遍。三是連接零件易松動且破損率高:小半徑曲線上連接零件承受的沖擊力和橫向作用力都比較大,如無軌距拉桿和地錨拉桿加強設備,在列車通過時,小半徑曲線連接零件容易松動,如果沒有得到及時緊固或更換失效扣件,很容易造成夾板裂紋、螺栓折斷、軌枕立螺栓拔出、木枕道釘浮離、軌距桿折斷、尼龍座損壞、擋肩破損等病害。
礦區(qū)鐵路青永線DK2 公里曲線通過量大,線路變化快,集中體現(xiàn)了以上病害,可以說是礦區(qū)小半徑曲線的典型代表,對研究和解決該曲線的養(yǎng)護維修與病害治理問題意義重大。
曲線長:K1.768—2.432 664.33m;
曲線半徑:400m;
緩和曲線:50m;
曲線超高:55mm;
其中K1.990 處跨度86m 中型梁橋一座(界洪河橋)。
1)K1.00—1.200m 間路基邊坡大面凹凸不平、裂縫、路肩寬度不足;
2)道床臟污板結、厚度不足300mm;
3)軌枕環(huán)裂、橋上木枕失效;
4)鋼軌表面魚鱗傷掉塊、肥邊達3mm 以上,下股鋼軌凹陷、碎裂;
5)曲線正矢誤差超限、前后高低不平順;
6)鋼軌缺乏潤滑;
7)扣件尼龍座擠壞,膠墊壓潰、竄出。
1)路基問題主要是基建設計標準低、沒有按照鐵路路基有關規(guī)范進行設計施工,其次是在自然雨雪影響下,路基邊坡自然滑坡、坍塌造成,另外村民占用坡角取土耕種也是造成邊坡不穩(wěn)定的原因之一;
2)道床板結主要原因是石渣厚度不夠,沒有達到300mm要求,經(jīng)十余年運營,石渣在列車作用下與道床土壤反復碾壓,形成板結;
3)該曲線軌枕經(jīng)過多年使用,出現(xiàn)螺栓孔裂紋、螺紋道釘松動現(xiàn)象,影響軌枕使用;界洪河橋上木枕經(jīng)抽驗,失效率大40%,大多為木枕腐朽、不能持釘,木枕開裂,彎曲,無法保持軌距;
4)鋼軌表面魚鱗傷掉塊,該曲線設計時按速度70km/h計算,超高設置為55mm,沒有考慮曲線處于預告信號機內(nèi)方,直緩點距離最近的201#道岔僅260m,由于車站是交接站,進出礦列車必須停車進行交接,幾乎沒有通過列車,也就不可能達到設計速度,實際造成過超高,由于向心力的作用,導向力減少,但轉向架在小半徑曲線運行時,轉向架前軸外輪輪緣緊貼外軌引導轉向架沿曲線運行,而后軸則在向心力作用下向曲線內(nèi)側移動,從而增大了輪對與鋼軌的沖擊力,對鋼軌側面磨耗不利。經(jīng)過查閱有關資料表明,對于欠超高與過超高對曲線鋼軌側磨的影響進行過大量的試驗研究,在現(xiàn)場建立了不少試驗段進行了長期觀測。根據(jù)實測的鋼軌磨耗資料的分析表明,設置適當?shù)那烦邔p緩鋼軌側磨是有利的,因此重新設置超高是解決鋼軌側磨掉塊的有效方法;
5)曲線正矢超限也就是曲線不圓順,部分地段曲線的半徑不一致,列車在通過曲線時,由于存在正矢誤差,車輛輪對沿鋼軌左右擺動,形成鋼軌的不均勻磨耗,即影響鋼軌使用壽命,更不利于行車安全。曲線的不圓順也可以說是輪軌之間產(chǎn)生橫向力的源泉。此外鋼軌接頭處的支嘴和鋼軌硬彎引起的曲線圓順度不良,對鋼軌軌頭的磨耗影響尤為嚴重。要保持鋼軌接頭附近的側磨均勻,有必要消滅“接頭支嘴”,加強線路養(yǎng)護,確保接頭夾板螺栓扭矩達到標準要求;
6)鋼軌缺乏潤滑;因該曲線處于進站區(qū)段,如果鋼軌涂油不當,易造成列車在進站時輪對滑動摩擦系數(shù)減少,制動距離延長,有安全隱患;列車在出站時又會造成動輪打滑,提速困難,嚴重時有可能擦傷鋼軌,因此暫不考慮進行鋼軌涂油;
7)連接零件類問題主要是軌距拉桿、膠墊、尼龍座受力不均造成,當超高不足時,鋼軌受列車向心力作用,向上股方向橫移,扣板將外力傳遞給尼龍座,而尼龍座系塑料制品,無法抵御強大推力,發(fā)生變形擠壞,同時又拉壞軌距拉桿;當過超高時,列車重量分布在曲線下股的重量要大于上股,造成下股鋼軌磨耗,凹陷,膠墊壓潰、竄出。
對礦區(qū)小半徑曲線進行全面調(diào)研,根據(jù)設計的曲線要素正確測定曲線位置、長度,經(jīng)過計算重新確定曲線主要標樁點的位置,正確測定現(xiàn)場正矢,全面撥正線路。對路基邊坡進行砌筑片石來加固,通過調(diào)整超高、消滅空吊板、鎖定線路等整修方式對曲線進行徹底全面養(yǎng)護維修。同時深入探索分析其狀態(tài)的變化規(guī)律,強化小半徑曲線技術管理細節(jié),保持其良好的技術狀態(tài)。
1)對界洪河橋兩側路基邊坡進行砌筑片石加固,加寬路肩不小于0.6m;全面更換失效、毀損軌枕,保持聯(lián)結零件完整齊全;對曲線進行起道、搗固作業(yè),消滅空吊暗坑,清篩接頭泛白石渣,更換變形夾板、壓潰膠墊;
2)鎖定線路;根據(jù)行車密度增加軌距桿和安裝地錨拉桿的方法,防止線路爬行,上股軌枕外側加寬道床,石渣堆高并夯實;
3)進行測速、合理設置超高
該曲線目前已限速30km/h、結合工務人員添乘觀察和回放列車錄像證實,列車通過該曲線速度:最小為15km/h、最大為29km/h,勻速遞減或遞增運行。
一晝夜列車次數(shù):經(jīng)咨詢處調(diào)度室每天24 小時通過列車大約為12—15 列;計算設定為14 列。
各類列車重量:一對列車按50 輛計算約為5600t,7 對為39000t。
經(jīng)過計算得出外軌超高為:H=11.8u2/R(平均速度設為25)
=11.8×252/400=11.8×1.5625=18.4375mm
若以30km/h 計算,超高為26.55mm,
經(jīng)過現(xiàn)場查看線路幾何尺寸、鋼軌磨耗及尼龍座擠壓情況,結合國鐵技術人員建議;調(diào)整曲線超高為30mm;
4)曲線方向整正
測量曲線正矢,進行撥量計算;但由于該曲線中有一座橋梁,因而對橋梁中線和線路中線進行了測量,發(fā)現(xiàn)二者誤差達70mm,必須進行調(diào)整,但是這樣曲線正矢調(diào)整量加大,我們采取了先將橋梁中線和線路中線誤差消除掉,并使橋上線路正矢調(diào)整在允許誤差內(nèi),然后固定橋上各正矢點、調(diào)整橋梁兩側的曲線正矢,達到曲線圓順。
通過應用以上治理方法,觀察線路變化情況,曲線圓順度,線路橫移、爬行、曲線外股鋼軌不均勻磨耗等病害整治效果明顯,證明此次治理有效提高了該小半徑曲線設備質(zhì)量,延長了鋼軌使用壽命,降低了養(yǎng)護維修成本及工作量,保證了運輸生產(chǎn)安全。