王國全
(大唐時代節能科技有限公司,北京 100068)
國華呼倫貝爾電廠位于呼倫貝爾市北部、陳巴爾虎旗寶日希勒鎮以西3km,北距寶日希勒露天礦5km,工程處于高緯度寒冷地區,氣候干旱少雨,年蒸發量為降雨量的十倍。
根據勘察結果,在對廠區可能采用的地基處理方案進行全面綜合分析比較后,確定地基處理方案采用就近碎石作為換填材料,墊層采用振動碾壓工藝,廠區第④層粘土(或③層細砂)可作為墊層下持力層。
級配碎石換填碾壓墊層施工自2008年4月1日空冷區域開挖,到同年8月30日全部結束。碎石碾壓墊層施工期間現場氣溫在-5℃~25℃之間,晝夜溫差較大。工程施工時,先挖去設計基底以上的天然軟弱土層,基底原狀土層經驗槽合格后分層換填碾壓強度較高的級配碎石,因其壓縮性較低、性能穩定,按照要求的顆粒級配進行配比,400mm分層平鋪、逐層采用20t振動壓路機反復碾壓密實后取樣試驗合格再繼續施工下一層。
材料的種類、強度、顆粒級配、含泥量、泥塊含量、含水率;振動壓實機械的造型,碾壓方案的工序操作及技術指標;碾壓過程中質量控制、檢驗;碾壓干密度檢測、承載力試驗等。
2.1.1材料產地的選擇
工程附近距廠區15公里的海拉爾河一帶。海拉爾采石有限公司,生產各種規格的商品石料,石料巖性為輝巖,呈淺灰、灰黑、灰綠色,隱晶質結構,塊狀構造,致密質純,硬度大,中、微風化,節理較發育,巖性穩定。碎石的質量和儲量可滿足本工程碾壓墊層的要求,按照就近取材的原則,選定該處碎石為本次碎石地基處理的料場。
2.1.2顆粒的組成
設計要求采用一次性粉碎混合石料作為墊層材料,將一次性粉碎混合石料通過70mm篩分,小于70mm的碎石材料全部作為墊層材料使用,生產過程控制骨料粗細顆粒含量(大于5mm的顆粒含量)在80%左右,細顆粒含量(小于5mm的顆粒含量)控制在15%~20%之間,不宜低于15%,含泥量(小于0.075mm的顆粒含量)不超過3%。鋪筑過程中對粗細顆粒分布不均勻的材料需按配比人工摻合:30~70mm占50%,20~40mm占20%,10~30mm占10%,<5mm占20%。
2.1.3 材料的指標
(1)在施工前,在料場選取有代表性的級配碎石試樣委托第三方進行檢測,主要指標有:堅固性指標、顆粒級配,最大干密度(設計采用2.3g/cm3),最優含水率,含泥量。
(2)碎石原材料為新近開采的硬質巖石,禁止采用陳年風化破碎巖石,不得混入土塊,含泥量應小于3%。天然砂礫石料應按照設計要求的顆粒級配控制,分批次按規定進行級配試驗,不達要求不能回填,防止顆粒級配不均影響回填效果,造成干密度檢測不合格。
本次施工采用的碾壓機械為徐州工程機械科技股份有限公司生產的XSM220型振動壓路機,自重20t,振動輪直徑2.178m,Ⅰ擋振動行使速度2.63km/h,激振力(高振)350kN/(低振)200kN,振動頻率28Hz。
換填方案采用70mm天然砂礫碎石混料(必要時人工級配碎石料)分層碾壓的辦法,對主廠房區域,基礎底標高按-7m考慮,需換填約3~5m厚的碎石(根據開挖后基底持力層土質不同挖至第④層粘土層確定換填厚度)。因此需開挖至-11m(④層頂為7~16m)后進行確認基底驗槽持力層土質是否達到設計要求,確實達到設計要求后才方可組織進行碎石回填施工。
3.2.2 根據基礎位置,施工基坑開挖后,預留0.2~0.3m厚的土層人工開挖,驗收合格后,立即進行換填碎石墊層施工,注意基底原狀土質不得人工擾動,鋪料時由一側向另一側順序鋪設,場地邊坡按規范要求放坡,坡頂做好擋水圍堰,防止地表水流入基坑影響承載力。
在基坑內分層鋪筑時,控制每層虛鋪厚度為400mm,碾壓前用鏟車推平,并抄測平整,每層鋪筑厚度允許偏差±50mm;根據天氣及材料含水率情況,在表面適當灑水后先平碾三遍,然后再振動碾壓10遍,碾壓搭接寬度為1/4,墊層最后一層施工找平需水準儀抄平,使墊層表面標高偏差小于50mm。
石料在虛鋪中需防止顆粒分離,如出現粗細顆粒不均,則需人工摻合,并達到規定的級配要求。灑水應均勻,含水量按4%~5%進行控制。
每層碾壓完成后,按面積取樣檢測的干密度、含水量、計算壓實系數等指標。密度試驗可采用傳統灌水法或新型核子密度儀法檢測,檢測合格后,再進行下一層的鋪筑碾壓。
墊層碾壓順序為:第一層虛鋪時從基坑邊由邊緣向坑里逐漸擴展,嚴禁施工機械在底部原狀土上作業。每層虛鋪時要注意控制分層平整度偏差在50mm以內。每次碾壓壓茬按1/4進行控制。基坑開挖好后應立即施工,防止表層原土風化擾動,如原土有風化擾動現象,則需人工全部清除。每層碾壓施工結束后,應對墊層的碾壓質量進行檢測,檢測時基準最大干密度ρd取2.30g/cm3。壓實系數不小于0.97。碎石碾壓墊層的承載力特征值可按700kPa考慮。
本次換填碎石墊層碾壓效果檢測方法采用靜載試驗,按面積大小分區域確定靜載試驗點數,逐級加載進行靜載試驗。
試驗承壓板采用面積為0.5m2的圓板(直徑0.798m),堆載平臺作反力,加載系統由100t千斤頂手動加荷,荷載通過承壓板傳至碎石碾壓墊層,由并聯于千斤頂油路的壓力傳感器測定油壓,換算荷載值。沉降觀測采用RS-JYB靜載荷測試分析系統自動記錄對稱安裝于承壓板周圍的50mm行程位移傳感器所量測的沉降值。相對穩定法加荷,最大加載1400kPa,分10級施加,每級140kPa。
沉降觀測、穩定標準按《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2002)附錄C和《巖土工程勘察規范》(GB50021-2001)的試驗要點進行。
最大加載壓力為1400kPa,約為設計要求荷載的2倍,從試驗結果看均未進入墊層承載力極限狀態,按相對變形值確定的承載力特征值700kPa,換填碎石墊層技術指標均可滿足設計要求。
碎石碾壓墊層的地基承載力較高(500kPa以上),變形模量較大,可降低地基土的總壓縮量(地基土總沉降量);處理后的地基較均勻,可有效減少差異沉降的出現;該方案施工簡單、效果好,當基礎位置確定后便可展開施工,所需施工周期短,質量好控制,受氣候影響小;若需冬季施工時,采取相應的施工措施,可達到設計要求;為確保壓實質量,要求每碾壓一層及時進行密度和含水率測試,檢測合格后方可鋪筑下一層。通過載荷試驗,碎石碾壓墊層的地基承載力達到700kPa,沉降滿足設計要求。碎石回填效果通過干密度指標控制,采用灌水法進行干密度試驗;也可采用核子密度儀,但需對檢測結果進行對比分析,才能確認檢測效果是否滿足設計要求。
換填碎石法是在綜合考慮技術經濟比較、市場競爭力、進度控制和冬季施工等幾方面的因素后得出的最佳方案;其社會效益明顯,碎石碾壓墊層法與其他方法相比,工程周期短,對環境無噪聲影響,且材料來源廣,運輸方便,造價低,有利于環境保護,綜上所述,其技術經濟效果顯著。
由于換填作業中預先嚴格進行換填材料的取樣試驗結果,保證了原材料的質量;施工過程中選擇恰當的施工機械,嚴格控制施工工藝,嚴格控制含水率、碾壓遍數,檢測結果均能符合《建筑地基基礎處理技術規范》和《電力工程地基處理技術規定》的要求,滿足地基承載力特征值fak=700kPa的設計指標。
本地區蘊藏大量工程性能較好的天然巖石、砂礫石等材料,采取換填碎石方法進行地基處理,對于最大限度地保護草原生態環境,充分利用天然地材,有效控制工程概算投資意義重大,符合國家的科技、環保、節能的綠色施工導則的相關要求,對電力建設工程施工技術方案的選擇有較好的借鑒作用。
[1]建筑地基處理技術規范(JGJ79-2002 J220-2002)[S].中國建筑工業出版社.
[2]建筑地基基礎設計規范(GB50007-2002)[S].中國建筑工業出版社.
[3]建筑結構荷載規范(GB50009-2001)[S].中國建筑工業出版社.
[4]電力工程地基處理技術規定(DL/T5024-2005)[S].中國電力出版社.
[5]建筑施工手冊(第四版)[M].中國建筑工業出版社.
[6]西北電力設計院.主廠房、鍋爐等地段碎石碾壓墊層檢測報告(60F4871S-G0301)[S].