劉 峻
中國南車眉山車輛有限公司制動機公司 四川眉山市
例1 長城CK7150A型數控車床,采用FANUC 0i系統,車床加工過程中出現409#報警(主軸工作異常)。
查看主軸伺服驅動單元顯示“AL-09”報警,表明主軸模塊晶體管回路過載,這與負載、主軸伺服驅動單元及電機有關。該故障只在鉆孔和使用切刀時出現,當鉆孔和使用切刀加工時,主軸只抖動而不轉動,隨后出現報警。調出伺服診斷畫面,發現主軸在鉆孔和使用切刀時負載表顯示負載達到200%。懷疑負載過重,但從卡盤處用手旋轉卡盤,很輕巧。屏幕顯示轉速正常,排除編碼器故障。使用萬用表和搖表檢查電機三相平衡和絕緣,均正常。互換故障機床和其他機床的主軸伺服驅動單元,故障轉移,最終確認是主軸伺服驅動單元損壞。
例2 美國哈挺COBRA 42型數控機床,采用FANUC 21T系統,機床出現446#報警(硬件檢測到X軸的內置編碼器斷線)。
根據提示判斷是X軸編碼器問題,更換編碼器、電纜及X軸伺服驅動單元,故障依舊。該報警只在轉速變換和刀臺換刀時出現。檢查程序發現報警出現時光標都是停留在M03 S1600;M06 TXX處(轉速為1600r/min,然后換刀TXX)。判斷故障和轉速有關,該機床主軸為變頻器控制,檢查變頻器主回路模塊,發現其中1個模塊的參數已經變化,更換變頻器模塊,故障消失。由于變頻器模塊損壞,帶負載能力變低,當轉速由某個低轉速向高轉速變換時(程序M03 S1600處),負載加大,引起故障,而此時刀臺正開始換刀(程序M06 TXX處),這時變頻器故障出現的時間滯后就引起刀臺通信錯誤,出現446#報警。
例3 臺灣僑福HMC-500型臥式加工中心,采用FANUC 0M系統,加工中心換刀時經常出現換刀臂與主軸卡住。
故障原因是主軸定向不準,主軸定向與編碼器、主軸伺服驅動單元有關。該主軸的定向方式采用編碼器型主軸準停裝置。定向的動作過程為當執行定向指令M19時,主軸即以參數設定的方向與速度旋轉。當旋轉到主軸編碼器內的一轉信號即參考點時,主軸即減速運行到參數設定的偏移值處停止,到達定向點。修改主軸定向偏移參數,定向位置仍不準,將主軸伺服驅動單元與其他機床交換,故障依舊。拆下編碼器解體,發現編碼器軸晃動。由于編碼器里軸承磨損,軸與編碼器在旋轉時不能做到同步,導致編碼器信號不穩定,引起定向不準。更換編碼器里軸承,重新組裝好編碼器,安裝、試車,一切正常。
例4 寶雞SK50P型數控車床,采用FANUC 0i T系統,車床工作時經常出現急停報警,隔一會兒急停又自動解除。
檢查各個相關信號正常。通過梯形圖,調出急停信號G8.4,發現機床在工作時,G8.4的相關信號X7.4由1變為0時,機床就發生急停報警,過一會兒X7.4又自動從0變為1,急停報警又自動解除。X7.4為X軸正向超程開關,已經處于臨界損壞狀態,由于機床振動,導致節點斷開,X7.4就由1變為0,機床急停報警,停止工作;振動消失后節點又恢復接通,X7.4又由0變為1,急停報警自動解除。更換開關后,故障解除。 W13.12-41