張利軍 薛祥義 白 鈺 劉 娣 李明生
西安西工大超晶科技發展有限責任公司 西安市
1t真空自耗電弧爐(以下簡稱電弧爐)熔煉供電系統為兩個同等規格的整流柜,單個最大輸出DC 10000A,并聯方式供電,每個整流柜各承擔負荷的50%。熔煉工位為雙工作工位,兩個工位規格、穩弧線圈均相同。熔煉電流6500A,熔煉電壓27~33V,穩弧(攪拌)AC 18A。
電弧爐熔煉生產某牌號鈦合金Φ360mm×1450mm(700kg)規格成品鑄錠時(以下簡稱700kg鈦合金),在熔煉后期(自耗電極剩余200~100kg階段)熔煉電壓出現波動(降低),同時爐內真空異常波動(爐腔內部壓力升高),嚴重時出現跳閘,導致熔煉中斷。在電壓異常波動時,觀察熔煉監控視頻,發現熔池一側出現亮白色邊弧,對應另一側熔池位置弧光減弱甚至消失,由白色逐漸轉變為紅色甚至暗紅色,此時自耗電極熔化速度明顯降低,但熔煉電流沒有發生明顯波動。故障發生后,立即進行人工干預,手動調節壓低電極桿,即縮小熔池表面與自耗電極下端面之間電弧起弧距離,熔煉電弧逐漸恢復正常。
(1)工藝參數制訂欠合理,穩弧(攪拌)電流過大,熔煉電流相對較小。在進入最后階段時,由于熔煉熱量累積,熔池深度增加,此時熔池溶液在攪拌過程中產生的飛濺物增多、飛濺程度加大,導致熔池上部電極與坩堝壁出現瞬間短路放電,造成電壓異常波動。此時爐內真空度檢測輸出信號受到電壓波動干擾,使顯示儀表輸出數值(曲線)出現異常波動(實際爐內真空度則未產生波動)。
整個熔煉過程都是使用相同的穩弧(攪拌)電流18A,如果(1)是故障原因,則應該是在熔煉過程的中后期任意時刻都有可能出現。但統計發現,出現熔煉電壓異常波動均是在同一位置,且波動曲線也非常相似。熔煉電壓及真空度波動過程中,產生的邊弧每次都在熔池的同一側。如果是因熔池飛濺發生的短路放電現象,應在熔池周邊的任意位置,而不是相對固定一側位置。如果真空度顯示儀表輸出數值(曲線)出現異常波動是其檢測輸出信號受到熔煉電壓異常波動干擾所致(而實際的爐內真空度則未產生波動),則真空度顯示儀表輸出數值(曲線)波動應無規律性。但實際情況是熔煉電壓出現異常波動時,儀表顯示爐內壓力均升高,同時熔煉電流等檢測輸出信號沒有受到電壓波動干擾,因此可判定在熔煉電壓出現異常波動時,爐內真空度實際也發生了變化(爐壓升高),真空度檢測輸出信號并沒有受到電壓波動干擾,而是真實反應了爐內真空度的變化情況。
在熔煉階段后期出現首次電壓、真空度異常波動后,要求操作人員隨即將穩弧(攪拌)電流由18A調到10A,但是同樣故障依然出現,據此,排除原因(1)。
(2)穩弧線圈的上部存在缺陷或故障。每次熔煉過程中,當熔煉電弧通過穩弧線圈位置時,由于穩弧線圈的缺陷或故障導致穩弧磁場發生突然的異常改變,造成熔煉電壓異常波動,真空度異常同(1)。
分別在東、西兩個工位(兩套穩弧線圈)里進行某牌號成品鑄錠的熔煉,均在熔煉階段后期出現了熔煉電壓、真空度異常波動現象,但在該位置熔煉其他鑄錠時未發現熔煉電壓、真空度異常波動,而且和(1)一樣,真空度異常波動無法得到合理解釋,所以該推測基本可以排除。
(3)主工作電源整流柜故障。以往一般熔煉時間相對較短(很少超過3h),目前某牌號成品熔煉時間約4h,由于工作時間過長,使得整流柜內部熱量累積或其他原因致使后期出現工作異常,造成熔煉電壓異常波動,真空度異常,原因同(1)。
兩臺整流柜并聯工作時(各自輸出電流3250A),在熔煉后期出現了熔煉電壓、真空度的異常波動;采用1號整流柜單獨進行某牌號成品鑄錠的熔煉,單臺整流柜單獨工作(單獨輸出電流6500A),在熔煉后期出現了熔煉電壓、真空度的異常波動;采用2號整流柜單獨進行某牌號成品鑄錠的熔煉,情況同1號柜。通過以上試驗,基本可排除工作電源整流柜問題,而且和(1)一樣,真空度異常波動無法得到合理解釋。
(4)電極桿的某個部位存在缺陷(劃傷、變形或彎曲)。在熔煉過程中缺陷所在部位電極桿進入動密封過程中,造成密封效果變差,瞬時有少量空氣進入爐腔內,造成爐內真空度波動(爐內壓力升高),同時由于自耗電極與坩堝壁之間瞬間增加了一定數量的空氣,該處導電性能增加,出現輝光放電現象,產生邊弧(同時發生電弧轉移現象),進而使電壓異常波動。
對所有該規格鈦合金成品鑄錠熔煉記錄曲線進行了查閱、測量、統計、計算與分析,確定其成品熔煉過程中,電極桿的全部位移在1000mm,測量記錄曲線后統計發現,熔煉過程中熔煉電壓、真空度異常波動,主要出現在電極桿位移至700~850mm,或850~1000mm。理論計算該位置曲線內自耗電極質量在200~100kg,與實際稱重相吻合。由此推算出電極桿疑似存在缺陷的位置(自耗電極裝爐后、開始熔煉前,該缺陷應在動密封以上700~850mm處)。在依據推算確定的電極桿缺陷相對位置,對前期生產的鋯合金Φ360mm×1050mm(700kg)規格成品鑄錠(以下簡稱700kg鋯合金)的熔煉過程進行了位移推算。該規格鋯合金鑄錠熔煉過程中電極桿疑似缺陷位置通過動密封在0~200mm或200~400mm的行程范圍內。依據推算結果在相應的熔煉曲線上找到了真空異常波動(爐內壓力升高)的記錄,與推算的位置基本吻合。
通過以上驗證分析得出,電極桿缺陷是造成700kg鈦合金成品鑄錠熔煉后期真空度、電壓異常波動的原因。
當電極桿存在缺陷位置通過動密封時,造成密封效果變差,瞬時有少量空氣進入爐腔內,爐內真空度產生波動(爐內壓力升高)。瞬時進入爐內的空氣在擴散過程中進入自耗電極與坩堝之間的間隙,空氣擴散至正常熔煉電弧附近時,正常電弧邊緣由于空氣離子的存在導電性增加(阻抗降低),熔煉電流則選擇空氣密度較高、阻抗較低的區域通過,進而在該區域產生邊弧及輝光放電現象。同時,熔池的另外一側由于熔煉電流的偏移而導致電弧縮小甚至消失,此時便出現電壓異常波動(降低)。發生上述邊弧現象后,手動調節縮短弧距使得其自耗電極下端與熔池表面間的阻抗降低,重新使熔煉電流在該區域擇優通過,熔煉逐漸恢復正常。從監控視頻可以看到,每次發生邊弧的位置基本固定,這是由于電極桿缺陷位置固定,每次從該側進入空氣后,在其對應的一側熔池發生邊弧。
由于700kg鈦合金鑄錠出現真空度(爐壓升高)、熔煉電壓異常波動,而700kg鋯合金熔煉只出現真空度波動,熔煉電壓沒有明顯波動。通過計算可知,鈦合金鑄錠在熔煉過程中出現真空度與電壓異常波動時,熔煉電弧區距動密封與電極桿疑似缺陷泄漏點距離約1000mm,而同樣情況,鋯合金鑄錠是1950mm。由于后者距離明顯大于前者,在空氣進入爐內后由于擴散,在接近后者的熔煉電弧區域時,已經達不到臨界導電的密度,因此未發生明顯的電壓異常現象,但是爐內真空度產生了明顯波動(爐壓升高)。同時因該牌號鈦合金錠型小、上部空間大以及相對波動小,真空度波動程度相對要弱。空爐在試驗過程中沒有發現明顯真空異常,同樣是空間大,泄漏空氣進入后產生的影響小。
拆下修復或更換電極桿。將拆卸下來的電極桿進行缺陷區域表面熱噴涂,然后按照圖紙要求重新進行精密機械加工。