張 猛
(陜西略陽鋼鐵有限責任公司,陜西 略陽 724301)
略鋼3#高爐有效容積425m3,是在上一代3#爐基礎上改擴建而成。2009年元月份由河北安裝公司實施拆除、擴建,同年6月竣工,于2009年6月28日 15∶08點火投產,開爐風量1200m3/min,于6月29日2∶10堵鐵口,6月29日12∶30開鐵口出鐵,第一爐50t左右,[si]=4.94%,五爐鐵后[si]降至 2.77%,風量恢復至 1250m3/min,30日風壓恢復至200KPa,風量1400m3/min,焦炭負荷增至2.9。
本次3#高爐從烘爐、試車、試漏、試壓,爐頂無料鐘裝料做到了安全、有效、科學、高效,利用系數10d達到了2.41t/m3d。此次,3#高爐之所以能順利開爐,并快速達產增效,這與我廠的科學管理、精心組織分不開的。
此次開爐,制定了《熱風爐烘爐方案》、《3#高爐系統試風查漏方案》、《聯動試車方案》、《開爐方案》、《開爐裝料方案》、《引煤氣方案》等,這是在總結過去略鋼開爐經驗的基礎上制定的,尤其強調開爐前的聯動試車,確保開爐設備無問題,保證開爐順利達產。
3#高爐配備了3座頂燃式熱風爐,用高爐煤氣來提供熱量,采用預熱系統,采用高效陶瓷預混室、板塊化大墻結構、交互砌7孔格子磚、高性能爐箅子及支柱等先進技術。
熱風爐耐火磚砌筑后,在高爐投產之前,必須對熱風爐進行烘爐作業,其主要目的是脫去耐火材料及磚體的水分,使其升溫,并能向高爐輸送900℃以上的風溫。
根據3#高爐熱風爐材質和以往成功的烘爐經驗,制定了科學的烘爐方案。熱風爐于6月8日9∶00點火烘爐開始到6月15日結束,歷史8天,烘爐效果良好,此后轉入高爐煤氣燒爐保溫。
高爐烘爐主要有如下目的:①使高爐耐火材料砌體內的水分緩慢蒸發,并得到充分的加熱;②使整個爐體設備逐步加熱到接近生產狀態,避免生產后因劇烈膨脹而損壞磚襯;③除掉爐內灌漿水分,保證出渣出鐵順利。
高爐利用熱風爐烘爐,重點烘烤爐底爐缸,計劃烘爐時間8d,煉鐵廠生產技術科根據3#高爐所選用耐火材料的特點,制定了烘爐曲線和詳細的烘爐方案。
烘爐用熱風爐送過來的熱風烘爐,烘爐嚴格按照制定的烘爐曲線進行,溫度控制以安裝在備用渣口伸入爐缸中心熱電偶為準,參考爐頂溫度,以調節風量為主要手段,控制升溫速度,烘爐時風量控制在200~250m3/min,風溫調節以混風閥和冷風閥做為調節手段。烘爐時間從6月18日18∶30開始,6月23日結束。
全爐焦比設定3.0t/t,正常料焦比0.9t/t,正常料堿度1.0,空焦堿度0.95。

表1 生鐵成份設定
礦批8.8t,燒結礦為高堿度25%,低堿度為55%,生礦20%,正常料壓縮率10%,凈空焦壓縮率為12%。(3#爐開爐料成份見表2、表3)

表2 3#爐開爐原料成份

表3 3#爐開爐燃料成份

表4 焦炭全分析
采用OO↓CC↓分裝料制,料線1.4m,裝料α控制:

隨料線提高逐步增大α角。
7×Φ110+7×Φ105, 送風面積 0.1392m2, 堵 3#、6#、8#、10#、12#號風口,點火風量600m3/min,風溫大于700℃
此次點火風量要求大于600m3/min,而實際風量1200m3/min,即有利于快速吹活料柱,又利于提升風溫水平和快速增加爐缸熱儲備,為順利出第一爐鐵,保證渣鐵充足的物理熱和良好的流動性,減輕爐前勞動強度創造了條件,本次開爐于6月29日12∶55引煤氣。
快速加風不僅可以快速吹活料柱,快速促成爐缸初始煤氣流合理分布和增加熱儲備,而且加快冶煉進程,是快速形成軟融帶、滴落帶和第一次出鐵時間的關鍵。
6月 28日點火風量 1200m3/min,29日2∶17坐料一次,29日、30日依次開10#、3#、12#、8#、6#風口,7月1日全風口送風,風量加至1400m3/min,風壓加至 200kPa。
隨著風量的逐步增加擴大礦批重,提高焦炭負荷有利于爐料的順利下降和形成穩定合理的煤氣流通路,改善渣鐵流動性,減輕爐前勞動強度,此次開爐第一爐[Si]=4.94%,五爐以后[Si]降到 2.77%,6月30日[Si]已降至 0.9~1.0%。
(1)聯系廠家解決泥炮不保壓的問題。
(2)爐前四班鐵口操作統一,堵口15min后退炮,提前鉆鐵口600—800mm,烘烤鐵口通道,掌握烘烤細節。此操作過程作業區制定操作標準,發放到爐前四個班與值班室。
(3)分廠安排經驗豐富的爐前專家輪流值班,負責本班組織和協調爐前統一管理。
(1)開爐前的準備工作,包括人員的培訓、設備調試等工作是搞好開爐工作的基礎。
(2)原燃料是基礎,及時保質保量為高爐提供原燃料是高爐開爐順利的前提,本次開爐為3#爐原燃料做了詳細安排及打料方式。
(3)高爐開爐料的計算、裝料方式與爐料分布是整個開爐過程的基礎和核心技術,是高爐開爐順利和快速達產的關鍵。
(4)改進焦篩、礦篩,減少入爐料粉末,改善料柱透氣性。
(5)合理的風口布局為煤氣流的合理分布,提供了堅實基礎,保障了爐況順行。
(6)靈活的無料鐘布料技術與爐頂成像裝備,為高爐提供了直觀的操作依據,確保上部氣流穩定合理。