曾海霞, 楊佳
(江陰興澄特種鋼鐵有限公司,江蘇 江陰 214429)
軸承鋼主要用于制造滾動軸承滾珠、滾柱和套圈及一些高速旋轉的高負荷機械零部件,因此要求軸承鋼具有高強度、均勻的高硬度、高彈性極限、高接觸疲勞強度、高的耐磨性和一定的韌性。通過控軋控冷加工的軸承鋼往往不能達到上述的要求,必須安排合理的熱處理工藝才能使軸承鋼具有良好的性能。球化退火是其熱處理過程中的關鍵工藝,直接影響軸承鋼使用的可靠性和壽命及其加工性能。軸承鋼球化退火的周期長,通常為10~16h甚至更長,使得軸承鋼的生產效率降低。在滿足性能要求的條件下,合理提高球化退火的速度,對軸承鋼生產效率的提高具有重要意義。
本試驗用原料為控軋控冷GCr15φ32棒材,選取同一煉鋼爐號軋材共計40t進行試驗。

表1 退火工藝方案
(1)將試驗料分成二個批號,其中一個批號按原工藝退火,軋批號為3857;另一個批號按試驗工藝退火,軋批號為3856。具體方案見表1。
(2)指定5#爐退火,裝爐量≤1200kg/m,速度由原來的4.2m/h提高到4.6m/h,退火速度提高5%。

表2 球化組織(SEP 1520-1998,心部區域20%D)
對兩組實驗材料的球化組織、碳化物帶狀、碳化物網狀及硬度做了檢測(碳化物檢測標準為SEP1520,硬度檢測標準為GB/T 231.1-2009),對比分析各檢測項目,實驗檢測項目數據如表2所示。
球化組織檢測對比結果:新舊工藝未見明顯差異。
碳化物帶狀組織檢測結果:新舊工藝符合要求,未見明顯差異。

圖1 球化組織標準評級圖(SEP 1520-1998)[1]

圖2 實驗試拍球化組織照片

表3 碳化物帶狀

表4 帶狀評級標準(企業標準)

圖3 實驗試拍碳化物帶狀組織照片
基于原來的試驗檢測標準GB/T18254對碳化物網狀進行評級,結果如表6所示。

表5 碳化物網狀(SEP 1520-1998)[1]

表6 碳化物網狀評級結果

圖4 碳化物網狀標準評級圖(GB/T 18254-2002)[2]

圖5 實驗試拍碳化物網狀照片
碳化物網狀組織檢測結果:新舊工藝符合要求,未見明顯差異。
硬度檢測結果:新舊工藝符合要求,未見明顯差異。

表7 硬度(GB/T 231.1-2009)
此次試驗把退火速度提高了5%,從各項檢測結果來看,球化組織、碳化物帶狀、碳化物網狀、硬度數據都合格,新舊工藝之間沒有明顯區別。因此退火速度提高5%,符合標準要求,而總時間在原來的基礎上減少了4.5%,可以提高生產效率。
[1]SEP 1520-1998,Microskopic examination of cabide structure in steels by means of diagram[S].
[2]GB/T 18254-2002,高碳鉻軸承鋼[S].
[3]楊紅波,趙西成,王慶娟,等.GCr15軸承鋼周期球化退火工藝的改進[J].金屬熱處理,2012,37(5):74-76.
[4]王一謙,黃貞益,李佑河,等.GCr15軸承鋼球化退火工藝研究[J].金屬熱處理,2012,27(6):38-41.
[5]崔忠圻.金屬學與熱處理[M].北京:機械工業出版社,2003.