祝 新 紅
(中平能化集團開封興化精細化工廠, 河南 開封 475003)
在糖精生產過程中的酰胺化反應,是由苯酐、氨水、液堿反應生成鄰氨基苯甲酸亞胺鈉,為了使反應盡可能朝著生成產物鄰氨基苯甲酸亞胺鈉的方向進行,反應物氨水必須過量,反應結束,多余的氨水必須排掉,否則在下一步的酯化反應中,氨水與次氯酸鈉反應生成有毒氣體三氯化氮,并產生大量的熱,使反應失去控制,造成爆鳴和物料偏酸,使物料報廢,同時產生巨大的安全隱患,傳統的排氨方法是在高溫下由風機直接抽走,但這樣的排氨方法排出來的氨水蒸汽含量低,不能重復利用,而且鄰氨基苯甲酸亞胺鈉長期處在高溫下易分解,從而影響苯酐的轉化率,我們利用解析原理設計制作了一套排氨塔,實現了低溫排氨,減少了鄰氨基苯甲酸亞胺鈉的分解,提高了苯酐的轉化率,同時提高了排出來的氨水蒸汽的含量,使排出來的氨水蒸汽可以重復利用,既節約了成本,又產生了巨大的環保效益和社會效益,具有良好的推廣價值。
在糖精生產過程中的酰胺化反應中,為了保證苯酐轉化率,必須控制氨水、液堿過量,但反應結束后又須將過量的氨排凈,否則在酯化反應中氨與次氯酸鈉發生反應,生成有毒的三氯化氮氣體,并產生大量的熱,嚴重時使反應失去控制,造成物料偏酸和爆鳴,導致物料報廢,同時又是巨大的安全隱患,有關反應方程式如下:

傳統排氨操作方法是:酰胺化反應結束后,保持溫度在(65±5)℃條件下,在反應釜內排氨3 h左右。由于在堿性條件下長時間高溫,酰胺化液中鄰酰胺苯甲酸鈉產品易水解,造成原材料、能源消耗增加,產品質量和收率下降;排出的氨氣濃度小,回收率低。根據實際生產檢測,酰胺化液中殘留氨含量一般在400 mg/L左右,對酯化反應有一定影響。
根據以上現狀,我們積極摸索各種排氨方法,研究提高排氨效率、降低生產能耗、保證產品質量和收率的低溫排氨工藝。根據解吸原理,我們認為設計一套解析塔作為排氨塔,對酰胺化液中多余的氨進行吹脫除去,可大幅度提高排氨效率。該方案經過論證后,我們開始設計、安裝了一臺噴淋式空氣吹脫循環排氨塔,見圖1。為保證將氨快速排凈且不影響產品質量和收率,我們通過實驗室試驗,總結出了通過提高游離堿含量在常溫下排氨的技術方案。主要工藝參數見表1。

圖1 排氨塔結構圖Fig.1 Line up the ammonia tower knot composition

表1 酰胺化液排氨主要工藝參數Table 1 The Mao An turns a liquid row ammonia main craft parameter
排氨塔是一種典型的填料式解吸塔,塔體堆放一定高度的填料。操作時,將液體自塔頂部泵入,通過液體分布器均勻噴灑于塔截面上,在填料表面呈膜狀流下;空氣自塔底部吹入,氨氣通過填料層中的空隙,經塔頂除沫器,尾氣冷卻/除霧處理后,得到低濃度氨水,可循環利用。
該方案于2006年6月開始實施。排氨塔設計安裝后,進料流量,排氨面積已定,酰胺化液自然降溫,因此,排氨效率、氨殘留量只與游離堿濃度有關。經多次對比試驗,我們確定了新的工藝參數,見表2、表3。

表2 酰胺化液快速吹脫排氨試驗數據Table 2 The Mao An turns a liquid to quickly blow to take off to line up an ammonia to experiment a data

表3 酰胺化液快速吹脫排氨技術參數Table 3 The Mao An turns a liquid to quickly blow to take off to line up ammonia technique parameter
為保證殘留氨含量<100 mg/L,避免酰胺化液長時間處于反應釜內高溫強堿條件下,我們將少量的稀堿水從排氨塔上部分布板勻速加入,并根據試驗結果改進了塔的設計參數,取得了滿意的效果。
根據試驗結果,設計人員對設備裝置進行了改進和完善,編制了新的作業指導文件,確定了酰胺化排氨工藝流程圖,見圖2。

圖2 酰胺化排氨工藝流程圖Fig.2 The Mao An turns to line up ammonia craft flow chart
2007年1月,開封興化對酰胺化排氨系統進行全部改造,正式投入生產,通過進一步調試設備,規范操作,于2007年3月酰胺化快速吹脫排氨系統達到穩定運行。應用效果:
(1)排氨過程縮短到 1 h,本工序生產效率提高了50%;
(2)排氨過程物料溫度低,副反應少;
(3)排氨時間短,電機總功率減少25 kW,節電96 kW·h/t產品;
(4)氨殘留小,在下步反應時,有利于節能、節約原料;
(5)提高甲酯透光率,糖精鈉收率提高~0.14%;
(6)回收20%氨水36 kg/t糖精鈉,減少了對大氣的污染。
運行效果統計及經濟效益計算見表4。
該項目實施后,酰胺化液中氨的殘留量大幅度降低,消除了氨與次氯酸鈉反應帶來的安全隱患;氨尾氣回收效果好,環保效益明顯。

表4 運行效果統計及經濟效益計算Table 4 Circulate effect statistics and economic efficiency calculation
利用排氨塔除去酰胺化反應中多余的氨,其技術措施符合科學原理,設備設計精確、合理,操作簡便,安全系數高,經濟效益、環保效益顯著,達到了清潔生產的目的。其技術水平達到國內同行業領先水平,具有良好的推廣價值。
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