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一種手動高壓節能泵的概念設計

2013-09-16 14:16:56方振東梁恒國丁昭霞劉兆勇
凈水技術 2013年2期

方振東 ,師 杰 ,方 濤 ,馬 穎 ,梁恒國 ,丁昭霞 ,劉兆勇

(1.解放軍后勤工程學院,重慶 401311;2.北京軍區建筑設計研究院,北京 100042;3.海軍工程設計研究院,北京 100072)

1 手動高壓節能泵的提出

隨著人類活動范圍的擴大,在某些特殊情況(如搶險救災、無電力或不宜使用電力)下,為了保障海島或苦咸水地區居民飲水需求,需要一種能夠提供足夠高的壓力、小型質輕、操作方便的水泵。

目前的水泵一般需要電力或其它非人力能源操作,有的雖然采用人力操作,但是體積與質量較大。在無電源的情況下,由人力提供海水淡化裝置6 MPa左右的壓力,就需要采用增力機構,這必然會增加泵的體積和質量。

手動高壓節能泵在保證泵體積和質量不增加的前提下,合理利用杠桿原理和能量回收原理,靠人力便可提供較大的壓力,滿足反滲透膜的壓力需求。

2 手動高壓節能泵設計

2.1 設計原則

(1)體積盡可能小。在保證一定流量和壓力的條件下,泵的體積盡可能小,從而使海水淡化裝置總的體積盡可能小。(2)質量盡可能輕。在保證足夠機械強度的條件下,泵的質量盡可能輕,從而使海水淡化裝置總的質量輕。(3)滿足人機工程要求。操作頻率、手柄桿活動范圍等的設計應保證常人以不同姿勢(立姿、蹲姿)均可輕松操作。

2.2 設計原理

根據反滲透膜的工作原理,海水經過反滲透膜[1-3]的作用,會產生淡水和濃鹽水兩種產物[4],而經反滲透處理之后的濃鹽水依然具有較高的壓力。在傳統的反滲透處理中,濃鹽水直接排掉,浪費了大量能量。

手動高壓節能泵的設計基于合理回收排掉的能量,保證泵在體積和質量不增大的前提下,所需操作壓力最小。手動高壓節能泵的原理如圖1所示。

圖1 手動高壓節能泵原理圖Fig.1 Schematic Diagram of High Pressure and Energy-Saving Hand Pump

當手壓桿向下運動時,帶動活塞向右移動,活塞壓縮泵右腔內海水,產生高壓海水,高壓海水分流為兩路,一路經單向閥2和RO膜組件,另一路經換向閥,推動閥芯移動至左端位,使換向閥中的CD通道與管道連通。進入RO膜組件的高壓海水經過膜的分離產生濃鹽水和淡水,濃鹽水通過換向閥閥芯中的CD通道流入高壓泵的左腔內(相對于高壓泵的活塞),推動泵的活塞向右移動,這樣達到回收濃鹽水高壓能量的目的,當高壓濃鹽水壓力超過允許的極限值,溢流閥打開,溢流部分高壓濃鹽水直接排出;當手壓桿向上運動時,高壓泵活塞壓縮高壓泵左腔內的濃鹽水,經管路推動換向閥的閥芯移動至右端位,使換向閥的AB接頭相通(如圖示位置),濃鹽水直接排出,同時高壓泵的活塞左移,使高壓泵的右腔內形成負壓,海水經單向閥1吸入高壓泵的右腔。如此往復不斷運行。

2.3 手動高壓節能泵設計參數確定

2.3.1 手壓桿及連接軸尺寸確定

常見的手動泵是通過手臂對連桿作用,促使泵的柱塞往復移動產生高壓液體,手動泵的尺寸要充分考慮與小型海水淡化裝置的配套設置[5]。手動高壓節能泵手壓桿施力計算如圖2所示。

操作人員操作手壓桿的方式一般為立姿或蹲姿,為了滿足不同操作者施力舒適的要求,確定人手的最大運動行程不超過850 mm。手壓桿及連接軸的長度取決于杠桿比的要求和操作頻率的要求,為了克服阻力需大杠桿比時,手壓桿長度應加大,需要高操作頻率時,則需縮短手壓桿長度[6]。根據經驗,操作頻率宜保持在60次/min左右。

圖2 泵壓桿操作力計算簡圖Fig.2 Calculation Diagram of Force in Operation of Pump Pressure Lever

設手壓桿長度為L、連接軸長度為K,活塞桿上的壓力為T,操作壓力為F。則由杠桿原理如下。

從上式可以看出,如要增大T,需增大F和L或減小K。而L增大,裝置長度會相應增大,海水淡化裝置結構尺寸難以小型化。為了保證手動泵產生足夠的水量,其活塞必須移動足夠的距離,因此,K的減小也是有限的。

作用在活塞桿上的壓力T應滿足如下條件。

式中,d為手動泵活塞桿的直徑,p為作用在活塞上的壓強。

由式1和式2分析可知,在保持F、L、K值固定不變的條件下,如要增大p,則需減小d,即增大手動操作壓力F和減小活塞桿直徑d可以產生高壓。活塞桿承受的壓力較大,同時進行往復運動,則活塞桿需要較大的強度。經分析和驗算,取活塞桿直徑為16 mm,考慮泵及配套海水淡化裝置的尺寸與人機工程要求,連接軸長度值取43 mm,手壓桿長度值取847 mm。手壓桿設計呈彎曲狀可以降低泵的高度,滿足手動操作者活動范圍和操作頻率的要求;手壓桿擺動角度設置為39.5°,滿足手的運動行程和活塞行程的要求。

2.3.2 手動操作壓力確定

考慮到操作的輕松靈活及人員體力承受程度的要求,手動高壓節能泵的手動操作壓力不宜大于150 N。根據所選用的RO膜的基本特性,單只RO膜元件上濃縮水與淡水的最高比例為5∶1。因此,確定裝置的原水與淡水的比例6∶1,即產淡水率為1/6=16.7%。與此相對應,手動高壓節能泵的能量回收率為(6-1)/6=83.3%。

根據小型海水淡化裝置的功用目標與主要技術參數,按照每小時產淡水20 L,操作頻率為1次/s計算,則高壓泵活塞每行程需要提供原水量Q如下:

Q=20×6÷3 600=0.033 4 L=33.4 mL

圖3為高壓泵能量回收比與截面積計算圖。

圖3 高壓泵能量回收比與截面積Fig.3 Calculation of Energy Recovery Rate and Sectional Area of High Pressure Pump

由于高壓泵的能量回收率為83.3%,即活塞桿與活塞的截面積之比A2∶A1為1∶6。根據前面確定的活塞桿直徑16 mm,則活塞直徑D如下:

活塞行程l如下:

圖4為手壓桿擺動角度計算簡圖。

圖4 手壓桿擺動角度計算簡圖Fig.4 Calculation Diagram of Swing Angle of Hand Lever

活塞行程可以利用距離m表示(見圖4a),根據三角關系,確定m的大小如下:

由上計算可知,m>l,則手壓桿擺動角度滿足活塞行程的要求。

手的運動行程可以利用距離n表示(見圖4b),β的大小確定為如下:

β=α=39.5°

則手的運動行程n的大小如下:

由上計算知,n<850 mm滿足手的運動行程要求,即手壓桿擺動角度設置為39.5°,可以同時滿足手的運動行程和活塞行程要求。

為了計算作用在活塞桿上的壓力,當活塞桿直徑為16 mm時,高壓泵活塞右側腔內液體壓力按RO膜的最高允許工作壓力7.0 MPa考慮,高壓活塞左側腔內液體的壓力按6.0 MPa考慮,即考慮RO膜的阻力,高壓泵活塞左右兩側泵腔內壓力相差1.0 MPa。則作用在高壓泵活塞桿上的壓力平衡式如下:

由上可得:T+P1·A1-P2·(A1-A2)

采用杠桿原理實現增力,可以近似認為T·K=F·L,則實際高壓泵最大手動操作壓力F如下:

該值符合設定的F<150 N的要求。

在高壓泵正常工作時,圖3中高壓泵活塞右側泵腔內液體的最高壓力若按6.5 MPa控制,高壓泵活塞左側腔內液體的壓力按5.5 MPa考慮,則高壓泵活塞桿上的壓力為T如下:

由T·K=F·L可知,在高壓泵正常運行過程中,加在手柄桿一端的最大手動操作壓力F如下:

如手動高壓泵無能量回收系統,則在高壓泵正常工作時,根據受力平衡式T=P1·A1,則作用在活塞上的力T如下:

根據杠桿原理,加在手柄桿一端的最大手動操作壓力 F=(7 840.7×43)÷847=398 N,一人手動操作非常困難,且不能持久。

由上計算可知使用能量回收系統后,手動操作壓力為無能量回收系統手動泵的29.4%,一人手動輕松操作。

2.4 主體結構確定

在研究手動高壓泵主體結構時,考慮將高壓泵與兩個進出水單向閥、換向閥、溢流閥設計成一個整體,這樣不僅可以降低整個裝置的體積和質量,而且可以降低裝置各功能部件連接的復雜程度,減少許多中間連接管路,提高裝置的可靠性,如圖5所示。

2.5 試驗驗證及結果分析

圖5 手動高壓泵主體結構外形Fig.5 Profile of Major Structure of High Pressure Hand Pump

在實驗室條件下,對手動高壓節能泵在海水淡化裝置中的運行情況進行了試驗研究。試驗選用的RO膜為表面活性層是三維交聯結構的芳香聚酰胺復合膜(TFC膜),試驗原水由“自來水+海鹽+粘土”配制而成,其濁度為20.5 NTU、含鹽量35 000 mg/L、TDS為 35 160 mg/L、pH 為 5.5、水溫為 26 ℃,結果如表1所示。

由表1可知手動高壓節能的壓力范圍和回收率與設計數據基本吻合,隨著操作頻率的增大,壓力范圍相應增大,但其值仍在允許工作壓力7.0 MPa范圍內。采用手動高壓節能泵的海水淡化裝置出水的 TDS<600 mg/L、脫鹽率>97%,濁度在 0.03 NTU以下,出水量及出水水質均滿足設計要求,可以在小型海水淡化裝置中使用。

表1 手動高壓節能泵在海水淡化裝置中的運行情況Tab.1 Operation Results of Output Water

3 結論

(1)通過合理設計的手動高壓節能泵,可以回收濃鹽水中所含能量的83.3%。

(2)通過利用能量回收原理和杠桿原理,使手動高壓節能泵的手動操作壓力控制在117 N左右,一人手動輕松操作。

(3)手動高壓節能泵能滿足RO膜淡化所需壓力要求,為小型海水淡化裝置應用提供可靠的動力。

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