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CZ9206自動車床改進

2013-10-11 03:10:52李玉全徐世偉關丹丹
哈爾濱軸承 2013年3期

李玉全,徐世偉,關丹丹

(1. 哈爾濱哈軸精密軸承制造有限公司,黑龍江 哈爾濱 150036; 2. 哈爾濱軸承集團公司 質量控制部,黑龍江 哈爾濱150036; 3.哈爾濱軸承集團公司 熱處理分廠,黑龍江 哈爾濱 150036)

1 前言

CZ9206自動車床主要用于加工外徑20~62mm的深溝球軸承和角接觸球軸承套圈,可加工內溝、內坡、外溝、外坡和倒角等工序。由于該機床的推料系統存在問題,加工套圈時推料頭容易損壞。為解決該問題,對機床的推料裝置和電氣控制系統進行了改進,效果良好。

2 機床的性能和加工程序

2.1 機床的性能

CZ9206為加工中小型軸承套圈的自動車床,單刀架,具有機電一體化程度高、結構緊湊、工作可靠、剛性強、操作方便、加工零件尺寸分散度小、便于維護、生產效率高、便于多機連線等特點,是軸承加工的理想設備。該機床的外形如圖1 所示。

圖1 機床外形

2.2 機床的加工程序

當循環啟動后YV2(機械手)、YV3(提料油缸)得電,電磁閥換向,機械手送料,提料油缸向下運動。送料到位,壓行程開關S1,YV1(夾緊油缸)失電,電磁閥換向,工件被夾緊。經延時YV2失電,機械手送料油缸復位,壓合行程開關S2,YV4(刀架縱向油缸)得電,電磁閥換向,刀架縱向油缸前進,碰到行程調速閥后轉工進,到位后壓合行程開關S3,經延時YV4失電,電磁閥換向,刀架縱向后退,到位后壓合行程開關S5,夾具松開,再延時即進入下一次循環。

3 工件加工中存在的問題及改進方法

3.1 推料環存在的問題

機床的送料機構(機械手結構)見圖2 所示,彈簧夾具結構見圖3 所示。機床啟動后,工件經料道落到V形支承上,推料頭將工件推到夾具上,夾具夾緊工件,刀具車削工件,車削完畢后夾具松開,工件掉入料道,完成一次循環。

圖2 機械手結構

圖3 彈簧夾具結構

推料頭的原結構見圖4 所示,由推料桿1、軸承2、推料環3、螺桿4、螺帽5等組成。螺桿4的端面與推料環3的端面為平面接觸,不具備調心功能,當套圈中心與彈簧夾具中心不對中時,推料環送料時工件很容易產生偏斜,導致加工廢品并且很容易將推料頭、軸承和V形支承損壞。此外,推料環的端面靠近外圓處由很窄的環帶組成,推料時也容易將料推偏,造成工件報廢。

圖4 推料頭原結構

3.2 改進方法

針對以上存在的問題,對推料頭的原結構進行了改進,改進后的推料頭的結構見圖5 所示。將螺桿4的端面與推料環3的端面為平面接觸改為球面接觸,具備了調心功能,當套圈中心與彈簧夾具中心不對中時,推料環送料時工件也不產生偏斜,避免了工裝損壞。推料環端面的環帶也被去除,改成平面,送料時比原來平穩,送料時工件產生偏斜的現象大大減少。

圖5 推料頭改進后結構

3.3 無料裝夾問題

CZ9206為全自動車床,一人操作多臺車床。由于操作人員照顧不周或其他原因,造成當機床工作時料道中沒有工件的情況,此時,機床仍重復正常的加工動作。當推料環繼續以前的送料動作而沒有工件可送時,推料環則進入夾頭被夾緊。由于推料環靠不上定位環(按設計要求,推料環推動工件靠緊定位環,推料環本身靠不上定位環),所以推料環被彈簧夾具夾緊時極易夾偏,當主軸轉動時造成推料頭、軸承及V形支承損壞。

圖6 機械部分改進

3.4 改進方法

3.4.1 機械部分改進方法

把機床床身上部壓住彈簧的蓋板銑掉一個Φ11mm的豁口,再做一個長螺絲安裝在缺口處以防止蓋板轉動,在蓋板上安裝一個觸鐵,在某處增加一個行程開關S7,S7與緊急按鈕SB3并聯,起急退的作用,見圖6 所示。當V形支承上有工件時,觸鐵前行碰不上行程開關S7,S7不接通,機床正常工作;當V形支承上沒有工件時,觸鐵前行則壓上行程開關S7,S7接通,機械手急退,推料頭返回原點,避免了推料頭、軸承螺桿及V形支承損壞。

3.4.2 電氣部分改進方法

緊急按鈕SB3所在的局部電路圖如圖7 所示。SB3的作用是當有緊急情況發生時,按下SB3,解除循環工作狀態,使主軸停轉,刀架和機械手退回原點,機床處于初始狀態。取一根電線在中間接行程開關S7,與緊急按鈕SB3所在的43號線并聯,電線的另一端接到電路上。這樣,當機床正常工作時,S7不接通,SB3起緊急按鈕作用;當機床不正常工作時,即V形支承上沒有工件時,S7接通,代替SB3起緊急按鈕作用,此時SB3不起作用。

圖7 電氣控制系統局部改進

4 結束語

機床改造后,運行效果非常理想,至今沒有出現過一次損壞推料頭、軸承和V形支承的事故,提高了生產效率,避免了經濟損失,降低了廢品率。

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