郭宜果,魏 鑫
(1.山東電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,山東 濟(jì)南 250001;2.棗莊供電公司,山東 棗莊 277102)
變壓器是變電站中關(guān)鍵的供電元件,其運行狀況直接關(guān)系著電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定[1]。根據(jù)GB-T 14285-2006《繼電保護(hù)和安全自動裝置技術(shù)規(guī)程》的要求:“電壓在10 kV以上、容量在10 MVA及以上的變壓器,采用縱差保護(hù)”。縱差保護(hù)作為變壓器電氣量主保護(hù),反映變壓器繞組及其引出線的相間短路、中性點直接接地側(cè)接地短路、繞組的匝間短路等故障,對變壓器的安全運行具有十分重要的意義[2]。變壓器差動保護(hù)具有較高的靈敏度和速動性,但是,由于該類型保護(hù)為元件保護(hù),必須保證其動作的選擇性,絕不應(yīng)該在區(qū)外故障的情況下動作[3]。
2011年9月8日23時12分,某35 kV變電站10 kVⅠ段母線17號出線開關(guān)柜發(fā)生C相金屬性接地故障,本間隔過流保護(hù)動作跳閘,重合閘成功。隨后2號主變差動保護(hù)動作,跳開主變兩側(cè)開關(guān),造成全站失壓,發(fā)生了保護(hù)誤動作的故障。
該站1990年3月9日投運,電壓等級為35/10kV,35 kV 2回進(jìn)線,單母線雙刀閘分段接線;主變2臺,型號分別為:SZ11-M-16000/35 (1 號主變)、SZ10-20000/35(2號主變);10 kV 單母線分段,共有出線 7回。35 kV側(cè)為電源端,10 kV側(cè)為負(fù)荷端,主變差動保護(hù)電流回路采用全星型接線。事故發(fā)生時,35 kV君安線53號開關(guān)帶2號主變、10 kVⅠ、Ⅱ段母線運行,另一條35 kV進(jìn)線及1號主變處于熱備用狀態(tài),如圖1所示。

圖1 2號主變差動保護(hù)動作時變電站運行方式
2011年9月8日23:12:17,變電站10 kV安工 I線17號開關(guān)過流Ⅰ段保護(hù)動作跳閘,重合成功;2011年9月8日23:12:18,安城站 2號主變差動保護(hù)動作,52號開關(guān)、12號開關(guān)跳閘,10 kVⅠ、Ⅱ段母線失電。
故障后,迅速通過遠(yuǎn)方遙控操作將1號主變投入,恢復(fù)供電。搶修人員及時趕到現(xiàn)場迅速組織現(xiàn)場檢查和設(shè)備搶修處理,運行人員到達(dá)現(xiàn)場指導(dǎo)、配合工作。
8日23:16,拉開全部10 kV開關(guān),并投入 1號主變及10 kV I段母線上的出線開關(guān),發(fā)現(xiàn)C相電壓過高(7.6 kV)。
9日00:00,運行人員趕到變電站檢查,發(fā)現(xiàn) 17號開關(guān)柜內(nèi)鋁排斷線,隨即將17號開關(guān)轉(zhuǎn)為冷備用。
9日00:04,2號主變外觀檢查未發(fā)現(xiàn)異常,轉(zhuǎn)為冷備用。
9日00:16,10 kV母聯(lián) 10號開關(guān)及Ⅱ段母線出線恢復(fù)送電,至此,除 17號出線外其余出線全部恢復(fù)供電。
9日00:48,完成 17號間隔安措,開始搶修 17號間隔,同步開展17號線路巡視檢查。
9日03:13,完成 17號柜搶修,03:15完成線路檢查未發(fā)現(xiàn)問題,03:23,恢復(fù) 17號出線送電。
9日03:34,將2號主變轉(zhuǎn)為檢修,開始進(jìn)行檢查試驗。
在變電站10 kV 17號開關(guān)柜內(nèi),開關(guān)至 173號刀閘之間C相套管下部鋁排燒斷(圖 2),引起弧光短路,過流Ⅰ段保護(hù)動作跳閘,重合成功。分閘和重合時間分別為23:12:26:499、23:12:27:542,保護(hù)定值為12 A,不完全星型接線。保護(hù)動作正確。

圖2 外部故障照片
23:12:18:645,2號主變差動保護(hù)動作,52號開關(guān)、12號開關(guān)跳閘,B相差流為41.03A,定值35.7 A,保護(hù)動作正確。
根據(jù)現(xiàn)場核對,17號保護(hù)裝置時鐘較2號主變保護(hù)裝置時鐘快9 s,以2號主變裝置時鐘為基準(zhǔn)換算后,17號開關(guān)分閘、重合時間應(yīng)為23:12:17:499、23:12:18:542,動作過程應(yīng)為:17號柜 C相鋁排斷線引起弧光短路(短路電流近10 kA),開關(guān)跳閘、重合,之后2號主變差動動作。
17號開關(guān)保護(hù)動作原因清晰,為該開關(guān)柜鋁排弧光短路引起,但2號主變差動動作原因不清晰,屬于誤動作。為此,在搶修完成后立即將該主變轉(zhuǎn)為檢修狀態(tài),進(jìn)行試驗檢測,檢測結(jié)果如下:一、二次設(shè)備、接線外觀檢查均未發(fā)現(xiàn)異常;設(shè)備絕緣測試均合格,12號開關(guān)斷口兩側(cè)絕緣電阻700 MΩ(23℃、濕度70%),52號開關(guān)斷口兩側(cè)絕緣電阻1500 MΩ(23℃、濕度70%),二次絕緣電阻30 MΩ (23℃、濕度70%);一次設(shè)備耐壓試驗分別于9日凌晨和10日上午復(fù)測,均正常;直流電阻測量合格;油色譜分析結(jié)論合格;2號主變差動回路CT極性測量,無差錯;2號主變?nèi)勘Wo(hù)傳動試驗正常。
針對以上情況,需要專門進(jìn)行2號主變差動跳閘原因分析。
主變差動保護(hù)裝置為2001年深圳南瑞ISA387F型產(chǎn)品,裝置的差動保護(hù)由復(fù)比率差動和差動電流速斷保護(hù)組成,動作特性如圖3所示。

圖3 主變差動保護(hù)動作特性

圖4 差動速斷保護(hù)邏輯
定值d042以上為差動速斷動作區(qū),d045和d043以上為比率差動保護(hù)動作區(qū)。差動電流門檻定值d045用以躲過變壓器正常運行時的不平衡電流,復(fù)式比率特性 Id/Ir>d043用以躲過外部故障。 Id>042 進(jìn)入差動速斷區(qū)。保護(hù)動作邏輯如圖4、圖5所示。

圖5 比率制動差動保護(hù)邏輯
變壓器為Y,d11接線,高壓側(cè)CT變比400/5,低壓側(cè) CT變比1500/5,均為5P20級別。差動保護(hù)各側(cè)CT均按星型接線,同時由軟件對各側(cè)CT變比不一致進(jìn)行調(diào)整,各側(cè)CT變比調(diào)整系數(shù)由裝置自動計算。變比調(diào)整系數(shù)

式中:UH為高壓側(cè)額定線電壓,UL為低壓側(cè)額定線電壓,NH為高壓側(cè)CT變比,NL為低壓側(cè)CT變比。
其動作電流及制動電流:

式中:Idx(x=a,b,c)為差動電流;Irx(x=a,b,c)為制動電流;IX(X=A,B,C)為高壓側(cè) CT 二次電流;Ix(x=a,b,c)為低壓側(cè)CT二次電流;K為CT變比調(diào)整系數(shù)。
本站差動保護(hù)相關(guān)定值見表1。
相電流越限記錄。2011年9月8號23:12:18:570,第 2 個事件,Idb=47.21 A,累計時間:0.14 s。

表1 保護(hù)定值整定表
保護(hù)事件記錄。2011年 9月 8日 23:12:18:645,第 8個事件:pcpu復(fù)式比率差動動作,B相,Idb=41.03<0 A;2011 年 9 月 8 日 23:12:18:645, 第 7個事件:pcpu 差動電流速斷動作,B 相,Idb=41.03<0 A;2011年9月8日23:12:18:648,第6個事件:pcpu差動電流速斷返回;2011年 9月 8日 23:12:18:702,第5個事件:pcpu復(fù)式比率差動返回。
保護(hù)錄波記錄。由于沒有ISA通信管理機(jī),故障波形無法從裝置導(dǎo)出,只能通過拍攝的方法獲得粗略分析,如圖 6、圖 7、圖 8所示。

圖6 高壓側(cè)電流波形

圖7 低壓側(cè)電流波形

圖8 差動電流波形
從電流錄波數(shù)據(jù)分析,根據(jù)主變低壓側(cè)電流波形,故障發(fā)生的現(xiàn)象為:首先低壓側(cè)出線B、C相短路,一個周波以后引起A相故障造成三相短路。但是A相短路電流要小于B、C兩相。根據(jù)差流圖片,找裝置差動啟動和差動啟動后第19個點的三相進(jìn)行粗略分析,記保護(hù)啟動時保護(hù)電流為IX0,第19個點時保護(hù)電流為Ix19,記錄如表2所示,表中,保護(hù)啟動時記為IX0,保護(hù)啟動后記為Ix19,X與故障相別對應(yīng)。如,保護(hù)啟動時高壓側(cè)A相電流記為IA0。

表2 故障錄波數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 A
將表2數(shù)據(jù)代入式(2),計算差動保護(hù)啟動時保護(hù)裝置的差動電流及制動電流如表3所示。表中,保護(hù)啟動時記為 Idx0、Irx0,保護(hù)啟動后記為 Idx19、Irx19,X 與故障相別對應(yīng),如保護(hù)啟動時a相差動電流記為Ida0。

表3 故障電流計算結(jié)果列表 A
分析差動保護(hù)的動作情況:

Idb0/Irb0=3.71
Idc0/Irc0=無窮大
Ida19/Ira19=無窮大
Idb19/Irb19=1.06
Idc19/Irc19=0.62
可見,無論是保護(hù)啟動時還是保護(hù)啟動后,復(fù)比率值均大于定值0.4,在保護(hù)動作范圍內(nèi),2號變壓器差動保護(hù)裝置正常動作,排除裝置異常及整定不當(dāng)?shù)脑颉?/p>
進(jìn)一步分析主變高壓側(cè)電流波形。在外部故障后高壓側(cè)CT二次電流波形畸變嚴(yán)重,其中BC相最為明顯,電流值在到達(dá)波峰的時候突然變?yōu)槠巾敳ǎ@是典型的CT飽和現(xiàn)象。
從另外一個角度考慮,2號主變高低壓側(cè)均采用5P20(5A)級CT,當(dāng)外部故障時如穿越電流不超過額定電流的20倍,CT二次側(cè)電流不超過100 A,差動保護(hù)不應(yīng)誤動作。但本站2號主變差動保護(hù)誤動作時,高低壓側(cè)CT二次側(cè)動作電流均不超過70 A,應(yīng)是2號主變某一側(cè)CT繞組不滿足20倍額定電流的要求,導(dǎo)致CT過早飽和引起保護(hù)動作。
得到保護(hù)動作分析的結(jié)論后,召集有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行分析。經(jīng)查,該斷路器型號LW8-35,產(chǎn)品各項報告齊全,各CT均有合格證。為進(jìn)一步核實分析結(jié)論,試驗班分別于9月11日上午、下午兩次對52號開關(guān)進(jìn)行套管CT試驗,在伏安特性試驗時發(fā)現(xiàn)開關(guān)(斜柱側(cè))套管CT出廠標(biāo)明的保護(hù)繞組LH3的伏安特性與出廠報告不符合,而出廠標(biāo)明的測量繞組LH4的伏安特性與保護(hù)繞組伏安特性曲線吻合。為進(jìn)一步核實,又分別在主變端子箱、開關(guān)機(jī)構(gòu)箱和本體CT接線板處進(jìn)行特性試驗校核,結(jié)果均一致。
據(jù)此確定該斷路器套管CT測量繞組和保護(hù)繞組接反,發(fā)生10 kV出線短路時,故障電流穿越 2號主變,高壓側(cè)CT飽和,差動回路出現(xiàn)超過整定值的差流,引起保護(hù)誤動作跳閘。這與前述故障波形分析結(jié)論一致。
為確保該變電站安全運行,決定在調(diào)整接頭并恢復(fù)接線后,將2號主變投入運行,將運行方式調(diào)整為10 kV母線I、II段母線分段運行。經(jīng)再次全面復(fù)核無誤后,于11日19:44完成操作,2號主變轉(zhuǎn)運行。2號主變接帶負(fù)荷(4.6 MW)后,帶負(fù)荷做六角圖結(jié)果正確,差動回路差流在合格范圍內(nèi),主變高壓側(cè)電流折算后和低壓側(cè)出線電流和基本吻合,該變壓器差動保護(hù)誤動作故障得到圓滿處理。
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[3]陳曾田.電力變壓器保護(hù)[M].北京:中國電力出版社,1989.