徐 巍,李 祺,汪玉來,劉大為,白江濤
(天津鋼鐵集團有限公司煉鐵廠,天津300301)
天鋼3200 m3高爐于2006年5月2日投入生產以來,原燃料長期不穩定,造成渣皮頻繁脫落,導致冷卻壁溫度波動異常。2011年5月,冷卻壁水管出現漏水現象,10月開始,呈現加速破損的趨勢,10天左右能達到7根左右,爐皮局部溫度達到120℃以上,嚴重影響了高爐的穩定順行和各項生產技術指標,難以保證安全生產。經全面考慮,決定于2012年2月15日進行停爐中修,高爐采用爐頂打水降料面方法,料線降到風口中心線以下,降料面前期回收高爐煤氣。打水空料線停爐方法經濟、實用,且操作方法容易掌握,近幾年在國內得到廣泛應用[1]。
天鋼3200 m3高爐采用爐體全冷卻壁方案,爐底至爐喉鋼磚下沿共設置16段冷卻壁,其中6~10段為銅冷卻壁,根據其所處部位的工況選用相應內襯鑲入冷卻壁內,磚壁合一薄內襯結構,設計爐型即為操作爐型。高爐破損部位集中在7段冷卻壁,在爐體結構上均為爐腰位置,冷卻壁水管破損數量總計55根,其中6段破損5根,7段破損45根,8段破損5根,9段3根,10段2根。
停爐前全面周密的準備工作是打水停爐安全、順利實施的基礎和保障,本次停爐主要更換爐腰6~7段的銅冷卻壁,不更換爐缸冷卻壁,不需要放殘鐵。主要從爐況調整、安裝打水設施以及預休風前的檢修工作等方面進行準備。
(1)保證爐缸熱量充沛
預休風前要保證高爐處于良好的穩定順行狀態:[Si]=0.45%~0.55%、R=1.10~1.15、PT≥1510℃,保證爐缸熱量充沛,渣鐵的物理熱充足、流動性良好,防止出現高堿度、涼爐等異常爐況。
(2)降低焦炭負荷
為了保證停爐前高爐的穩定順行,焦炭負荷從2月12日由5.01左右逐步降低,2月12日焦炭負荷降至4.71,2月13日逐步焦炭負荷降至4.35,同時縮3 t批重,2月14日焦炭負荷降至3.86,縮批重3 t,2月15日夜班先將焦炭負荷降至3.74,之后按要求把焦炭負荷降至2.71,進行全焦冶煉,縮3 t批重,全焦料共布17批。
(1)做好查水工作。預休風期間檢查風口、冷卻壁有無漏水,各閥門是否靈活好用,對破損和懷疑破損的風口小套和冷卻壁要徹底處理,杜絕在停爐期間內出現內漏問題。
(2)安裝爐頂打水槍。在預休風時把十字測溫卸下,換上提前制作好的打水槍,并調試正常。每根水管安裝1個流量表,并校對準確,供降料面時根據工長指令調節水量,并將打水控制箱安裝在中控室,保證操作簡便靈活。
(3)保證煤氣在線檢測儀器正常。降料面前把爐頂煤氣分析儀檢查好,量程范圍確認好,CO范圍0~30%,H2范圍0~12%,確保停爐降料面過程中不出故障。
(4)調校探尺。將3號機械探尺改為長探尺,有效量程24 m,雷達探尺和長探尺在預休風時調校完畢。
(5)安裝人工煤氣取樣孔。預休風時在煤氣上升管處安裝煤氣取樣孔,徑向插入0.5 m,管徑1 int,以便降料面時使用,并把爐頂煤氣取樣孔引到熱風爐2層平臺,并保證煤氣取氣設備正常。
(6)調校風口監視系統。在預休風時將風口成像系統調校好,保證32個風口的風口成像全部清晰,以便及時發現爐內情況,及早采取應對措施。
天鋼3200 m3采用“回收部分煤氣打水降料面”的方法停爐,在料面降至爐腹之后,停止回收煤氣。停爐操作過程如下:
2月15日13 ∶30分開始送風,進行停爐操作;
14∶01,風量 4300,開始噴煤富氧;
14∶29,爐頂打水開始,頂溫四點溫度分別為275、350、311、309 ℃;
15∶12,放長探尺 8.92,雷達 8.43;
15∶43,開 1 號鐵口;
16∶10,停煤;
17∶15,開始竄氣流,開始減風控制;
17∶59,第二次竄氣流,減風控制;
18∶05,開3號鐵口,置換鐵溝內的殘鐵,保護鐵溝在出末次鐵時能用;
18∶40,1 號鐵口堵口,本次一號鐵口出鐵共941 t;
19∶26,爐內第一次爆震。測定料線長探尺為20 m,雷達探尺為20.6 m,料線已經到達爐腰部位。
19∶38,3 號鐵口堵口,本次出鐵 186 t;
19∶40 至 20∶54,又有 8 次爆震,進行減風操作;21∶05,停止富氧;
21∶06,開始處理煤氣。此時料面已經到達高爐爐腹;
21∶07 至 21∶28,開始逐步加風操作;
21∶29,爐內第 10 次爆震;
23∶00,料線測定為長探尺為23.9 m,雷達探尺為22.8 m;
1∶00,從風口成像系統觀察 7、8、9 號風口掛渣;3∶27,開 1 號和 3 號鐵口;
3∶28,關1號放散。頂壓22~5有利于渣鐵出凈;3∶29,風口吹空;
4∶07,關 2 號放散,頂壓 70;
5∶03,開 1 號放散;
5∶45,開2號放散,開始休風,1號、3號鐵口堵,本次1號出鐵54 t,3號出鐵31 t;
5點47關大閘;
5點49風量風壓為0;
5點51休風;
5點52開倒流,整個停爐過程操作完畢。
本次停爐總共經歷16 h22 min,在整個停爐期間,總打水量是2085 t,頂溫平均溫度在348.5℃。
從風量操作和熱壓變化上來看,在處理完煤氣之后,由于進行了加風,且放散能力偏小,導致熱壓急劇上升,造成較大的一次爆震。前期煤氣中氫氣含量變化較大,停爐中后期煤氣中氫氣含量還是相對平穩。前期頂溫控制偏低,打水頻繁,致使頂溫波動較大,打水量偏多。停爐過程中雷達探尺和機械探尺變化如圖1所示。
雷達探尺與機械探尺數據對比(見表2),在整個停爐過程中,雷達探尺運行穩定,提供了真實有效的數據。

表1 天鋼3200m3高爐打水空料線操作控制參數
(1)經計算2#高爐風口中心線以上部位操作容積為2994.37 m3,料線為1.7 m,扣除料線上方體積 115.48 m3,扣除 1批(23.95 t)蓋面焦的體積43.54 m3后為2835.35 m3,壓縮率平均按10%計算,則每批料的體積為76.63 m3,則風口中心線以上部位需加料37批,總計849.62 t焦炭,加上55.5 t焦丁則總共焦炭為905.12 t。總鐵量為1518.48 t,總渣量為683.3 t。在實際生產中,停爐操作過程中共出鐵 1942.6 t,出渣 937 t。

圖1 機械探尺和雷達探尺的料線變化對比情況

表2 雷達探尺與機械探尺數據對比
(2)經統計計算燃燒1 t焦炭所需風量為2722 m3,因此總耗風量2463736.64 m3,考慮其他高爐以往的經驗需乘以過剩系數1.35,降料面過程中總耗風量3326044.464m3,若按進入爐腹時改常壓,進入爐腹前耗風2305727 m3,平均風量按5000 m3/min,計算需7.7 h,改常壓后平均風量按3400 m3/min,到風口帶需耗風 1197952.46 m3,需 5 h,累計將料面總時間約為12.7 h。本次停爐實際用時16 h22 min,實際耗風為 3773641 m3。

表3 H含量的控制情況
(1)天鋼3200 m3高爐打水停爐的順利實施,達到了安全穩定的停爐目標,為大型高爐進行打水停爐提供借鑒。
(2)在停爐過程中共出現爆震10次,為減少爆震次數,應適當提高頂溫控制范圍,盡量減少往爐內打水,控制煤氣中氫含量。
(3)通過對機械探尺與雷達探尺的對比,在停爐過程中雷達探尺的測量比較準確,能提供實時準確的數據,機械探尺隨著料面的降低,誤差也逐漸變大,可以在以后停爐以雷達探尺為主,機械探尺輔助測量。
[1]朱建偉,尚策.高爐深空料線停爐技術的應用和發展[J].煉鐵,2005(3):24-26.