張育林 周 林
中國水利水電第三工程局有限公司,陜西 西安 710016
隨著材料工業的不斷發展,水電站為節約投資,越來越多的采用集中供水或分組供水,岔管的使用越來越廣泛,并且所設計的HD值也越來越大。超大型岔管制造的配料、成型、組裝、焊接、消應、壓水試驗等工藝條件及加工設備的受限等原因,國內多數超大型岔管中心體,一般采用整體進口或由專業的設備制造公司制造。岔管的中心體在工廠進行水壓試驗,其它管節在現場進行組焊,不參加水壓試驗。
本工程距中心城市遠,對外交通道路條件差,岔管整體加工試驗后運輸至工地安裝的可能性較小??紤]技術的可能性、經濟的合理性、工程工期的要求等諸多因素,為解決整體運輸岔管的難題,根據工地現場場地、起吊設備、運輸道路的條件,擬定在安裝原位進行岔管的組裝、焊接和水壓試驗等工作。在原位水壓試驗中,用百分表監測岔管變形的方法,計算岔管的內應力,方法簡單可行。本工程現場原位水壓試驗在高強鋼超大型岔管的水壓試驗方面,具有一定的代表性,值得研究和總結,供類似工程借鑒。
泗南江水電站位于云南省思茅地區墨江哈尼族自治縣那哈鄉、壩溜鄉和泗南江鄉境內。電站以發電為主,采用跨流域、混合式開發,總裝機201MW。調壓室后的壓力管道為埋藏式鋼襯鋼筋混凝土結構,圓形斷面,采用“一管三機”集中供水方式。
主管直徑Φ4000mm,長928.428m。支管直徑Φ2000mm,總長49.935m。主、支岔管的結構型式均采用月牙岔管。主岔管的公切球直徑Φ4488mm,設計水頭420m,HD值1885mm,重37.95噸。月牙肋板厚δ100mm,管壁厚50mm,材料采用WHT590高強鋼。岔管安裝試驗悶頭后結構如圖1所示。岔管特性如表1所示。

圖1 岔管水壓試驗測點布置圖
本工程壓力鋼管采用的WHT590高強鋼板首次應用于高水頭壓力管道岔管,按照設計及規范要求,進行岔管原型水壓試驗,目的是:①以超載內壓暴露結構缺陷,檢查結構整體安全度;②緩慢加載條件下,缺陷尖端發生塑性變形,使缺陷尖部鈍化,卸載后產生預壓應力;③焊接殘余應力和不連續部位的峰值應力,水壓試驗時可能達到屈服,退壓后得以削減。④了解岔管各部位,特別是一些重要部位的應力分布及變形情況,為電站壓力管道的安全運行提供有力保證。⑤通過水壓試驗過程中整體變形情況,計算岔管在過載情況下的內應力,從而知道岔管的安全余量。
按表2中的數值,緩慢對岔管進行加壓。每達到一個壓力值后,檢查岔管有無異常情況,記錄壓力值和岔管變形值。

表2 分階段加壓值
根據岔管在不同荷載情況下的變形,計算岔管的內應力值,掌握超載125%狀況下岔管內應力的大小、超載運行工況下的安全余度。
水壓卸壓后對焊接殘余應力的峰值得以削減。
水壓試驗過程必須做到:①試驗數據記錄齊全、真實、準確、規范;②在試驗水頭下保壓5~10分鐘,壓力穩定;③在設計水頭下保壓30分鐘,壓力穩定,對應變測量完整。
主岔管與支岔管連接成整體進行水壓試驗。充水前安裝好悶頭,充水、排氣、加壓管路,加壓泵,應變測量儀器,除支墩外,解除岔管的所有約束。如圖1和圖2。

圖2 岔管加壓前
3.2.1 悶頭:
已有 4個半圓球形悶頭,Φ2430mm,壁厚δ=60mm,材質SM570TQT。主管直徑D0=4046mm;試驗壓力P=5.25MPa;fs取380MPa;按GB150-1998《鋼制壓力容器》部分無損檢測的單面焊焊接接頭系數n=0.8,進行主管悶頭的強度校核:

式中:
h—悶頭直邊量;
c—考慮鋼板的負偏差和加工成型時的減薄量等形成的附加量。
經計算,主管悶頭的壁厚δ≥36mm即可,滿足要求。支管悶頭的壁厚比主管小,采用相同悶頭滿足要求。
3.2.2 連接錐管:
悶頭與主管之間用錐管連接、與支管之間用倒錐管連接。按DL/T5141—2001《水電站壓力鋼管設計規范》漸縮管的規定,按主管等強度設計,利用加工岔管的余料及邊角料加而成。

表1 岔管特性表
①應變測點重點放在折角區、岔管管殼區、月牙肋板、主支管軸線、主管標準圓斷面等,測點成對布置,以便準確測出水壓試驗過程中的應變量,避免將岔管試驗過程中的位移誤作岔管的變形。如圖1所示。
②確保百分表與岔管間完全分離,同時要保證百分表的量程足夠。
③百分表的布置必須合理、充分。必要時在同一個測點布置基礎分離的備用(校正)表,進行相互校正。
④應變用百分表測量,目視讀值。
⑤針對本工程的具體結構,提前應力與應變的關系曲線,讀出百分表的應變值,便可立即查出應力值。
①向岔管內充水至岔管內的水從排氣管溢出,充水結束;②用加壓泵向岔管加壓至P1壓力時,穩壓10分鐘、檢查;③無異常情況下,按此循環加壓至P3壓力值,保壓30分鐘,對岔管全面檢查,用05kg~1.0kg木錘或小鐵錘在焊縫兩側15mm~20mm處輕輕敲擊,檢查焊縫有無滲水及其它異常情況,測量記錄應變值;④仍無異常時,繼續加壓至P4值,保壓5~10分鐘,再卸壓至P3壓力值,保壓30分鐘,再次對岔管全面檢查,測量記錄應變值;⑤對岔管進行徹底卸壓,試驗結束,整理試驗數據、資料,分析成果,報告結論。
在水壓試驗的升壓、卸壓過程中,未發現任何異常情況。升至最大壓力值及卸壓后各測點各百分表讀取的量值如表3所示。各組測點間的應變量如表4所示。

表4 各組測點間的應變量(mm)
從表4可以看出,測點1/6、1/7、1/8、1/9、4/5各組測點間測得的應變為正值,說明在岔管加壓過程中,所受力為拉應力。月牙肋頂、底(2#、3#)之間應變為負值,說明在加壓的過程中受力為壓應力。
岔管卸壓后,各組測點均有殘留變形,說明產生了一定的永久變形,但該變形量均很小,對結構沒有大的影響。同時,也證明對結構的局部峰值應力起到了削減作用。
從圖1和表4中可以看出,單位長度內應變最大值出現在“4/5”測點間。WHT590鋼的彈性模量E=2×105MPa。根據胡克定律:

在水壓力加至最大時,“4/5”測點間最大內應力:

同理,計算得知其它各組測點間的應力均小于300 MPa。因材料的屈服極限σs≥490MPa,所以:可計算出岔管安全系數k:

結構安全。
在岔管水壓試驗的應力測試中,最常用的方法是帖應變片測量其內應力,其最大的優點是加載過程中可方便的監測應力變化情況,如果應力超標,可以隨時發出警報。其不足也非常明顯:需要非常專業的設備與人員,設備安裝較難,成本較高,且所測應力是表面和局部的應力,測得的岔管內應力情況不全面。
用百分表以測量岔管變形的方法,計算岔管的內應力,只要表的數量及布置合理,其量值準確,能全面反映岔管的內應力情況,而非表面應力。且無需專業人員與設備,儀器也易于安裝,成本低廉。缺點是難以進行升壓過程中應力變化的動態監測,讀取應變值后需經查表(圖)或計算才能知道應力變化情況。
在岔管的水壓試驗及應變觀測過程中,未出現任何異常情況。主岔管肋板承受75MPa的壓受力,應力值較小,其余各部位均受拉應力。岔管各部位實際所受應力值,均小于材料的許用應力,能保證結構的安全運行。工程自2009年投產安全運行至今,也證明了岔管的安全可靠,此次水壓試驗對岔管安全性的驗證是成功的。以測量岔管變形量的方法間接測量內應力的方法簡單可行,經濟實用,可供借鑒。

表3 各測點卸壓前后百分表讀取的量值(mm)
[1]張金斌,謝麗華,成莉.超高水頭水電站岔管布置及水壓試驗[J].水利規劃與設計,2012(3),P31-33
[2]陳亞琴,李建.坪頭水電站岔支管整體洞內水壓試驗[J].水電站設計,2012(2)P51-54