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特厚煤層綜放開采覆巖裂隙發育與應用

2013-11-04 07:09:48李乃錄周偉
中國科技信息 2013年13期

李乃錄 周偉

1.山東省新汶礦業集團水簾洞煤礦,陜西 咸陽 712000;2.安徽理工大學能源與安全學院,安徽 淮南 232001

為了深入研究水簾洞煤礦特厚煤層開采時覆巖破壞規律,科學選定瓦斯抽排鉆孔位置和瓦斯抽排巷道位置,實現煤礦綠色開采、合理開采,在對工作面地質特征、工程地質特征和開采技術條件分析的基礎上,進行了典型相似材料模擬試驗研究。模型原型按水簾洞煤礦煤巖柱狀,采厚和放煤高度,以及開采參數參照礦方作業規程。同時進行了現場測試。

1 采場覆巖裂隙的相似材料模擬試驗

1.1 模型的設計與制作

模擬工作面煤層厚度11.5m,埋藏深度412m,直接頂為6.22m厚的粉細砂巖,老頂為2.91m的中細砂巖,煤層底板有3.28m的砂質泥巖與1.2m的鋁質泥巖組成,其下為6m細砂巖。

平面模型試驗架長度3m,寬0.3m,模型高度1.2m(考慮加載高度),因此,取模型與原型的幾何相似比為:Cl=1/100,取容重相似比為:Cγ=0.6,取應力相似比為Cσ=Cγ×C1=0.6×1/100=0.006,取時間相似比al=1/12,即模擬試驗中的2個小時相當于現場的一天。

本次相似材料模擬試驗[1-2]材料,骨料:選用顆粒大小為0.15mm~0.5mm河砂;膠結料:選用石灰宜采用新鮮燒透的灰塊,石膏為熟石膏;

分層材料:選用云母粉。改變骨料和膠結材料的成分,可以模擬不同類型的巖層。

相似材料模擬試驗模型全景如圖1所示。

圖1 相似材料模擬實驗模型全景

開采過程中應力、位移的變化是由計算機控制的YJD-27靜動態電阻應變儀數控自動巡回監測系統采集應變信息,同時進行拍照及頂板垮落過程的描述。模型加載:模型上部巖層的重力按均布載荷處理,杠桿加載系統見圖2所示。

圖2 模型杠桿加載系統

1.2 模擬試驗結果分析

1.2.1 回采程序設計

整個模型開采近192個小時,相當于現場開采96天;模型停止開采后,繼續測試了24小時,直到巖層移動穩定以后,整個模型共測試了111次,持續216小時,相當現場實測108天。

1.2.2 裂斷巖梁運動發展過程

裂隙帶中覆巖運動的發展過程包括兩個階段:

1)第一次裂斷運動階段(即采場第一次來壓階段)

該發展階段自開切眼推進開始,到裂隙帶中最上部一個“巖梁”第一次裂斷運動完成為止,為裂隙帶覆巖的第一次運動階段[3],如圖3所示。

在該運動階段,隨著工作面的不斷推進,覆巖運動范圍逐漸擴大。從相似材料模擬試驗的過程看,當工作面推進距離大約為工作面長度1/4.1以上時,壓力拱向上擴展到最高處,高度約100m多。在該運動階段工作面推進的距離稱為裂隙帶覆巖第一次運動步距,一般與初次來壓步距基本相等。

2)正常運動階段

包括“破壞拱”最上部巖層第一次運動完成到回采工作面推進結束的全部推進過程[4](圖4)。在正常運動階段,“破壞拱”不再向上方巖層擴展,保持恒定的高度隨工作面向前方推進。

由試驗分析可知,裂隙帶巖層[5-6]第一次運動階段包括“破壞拱”在工作面前方和上方兩個方向上逐漸擴展的階段。當第一次運動階段結束后,“破壞拱”在工作面垂直方向上擴展到最高處,然后進入正常運動階段,“破壞拱”將只在工作面前方跳躍式向前擴展。此時“破壞拱”拱頂為一近似水平線。

1.2.3 裂隙發育與應力場

1)本項目采用相似材料模擬試驗,對綜放工作面煤層覆巖破壞進行了多方面的試驗和研究,獲得了良好的技術效果。經分析研究得出,綜放工作面覆巖冒落帶高度45m~55m,冒高采厚比3.91~4.78,裂隙帶高度93.0m~100.7m,裂高采厚比8.1~8.8。

圖3 裂隙帶覆巖第一次運動階段

2)綜放采場超前支承壓力的峰值位置深入煤體距離約為10m~15m,在工作面前方30m范圍內受超前支承壓力影響劇烈,而超前支承壓力影響范圍,可達工作面前方70m。

3)工作面前方煤層及離工作面不遠的頂板巖層,壓力集中程度較高;隨著離煤層頂板垂直距離越大,上覆巖體內應力集中程度越小,垂直應力的峰值位置,隨著巖層高度的增加有向煤壁后方移動的趨勢。

4)覆巖離層主要出現在應力卸壓區,在應力集中區即工作面前方或煤柱外側不可能出現離層。

5)在工作面前方約30m至工作面煤壁,頂板下沉較為明顯,在工作面前方1~2m,頂板最大下沉速度可達到為3mm/d;從工作面煤壁到工作面后方50m,頂板下沉劇烈,在工作面后方10~20m處,頂板下沉速度達到最大,最大速度可達到471mm/d;在采空區后方50m到工作面后方80m,頂板運動基本緩和,頂板下沉速度最大為76mm/d,越接近80m處速度越小;在采空區后方80m以后,頂板運動基本趨于穩定,下沉速度幾乎為0,采空區重新被壓實,應力重新恢復到原巖應力狀態。

6)距離煤層頂板不同位置的上覆巖層,其垂直位移量不同,離煤層頂板垂直距離愈大,其頂板位移量愈小,沿煤層頂部垂直向上,頂板位移量依次減小。越向上覆巖形成的離層間距越大。

7)在試驗基礎上,全面分析研究了水簾洞煤礦綜放煤層覆巖破壞的一般狀態、發展變化規律及其影響因素。結果表明,在綜放工作面的地質開采條件下,煤層采厚、覆巖性質結構和工作面推進速度,是影響覆巖破壞程度和發展高度的重要因素。它們的影響程度分別為:覆巖破壞程度和發展高度一般均隨采厚增減而增減。水簾洞煤礦綜放工作面覆巖其強度一般較高,覆巖破壞程度和高度亦將顯著增大。在其他條件相同時,工作面能否以較高速度連續推進,對覆巖破壞有重大影響;保持工作面持續快速推進,對抑制、減少覆巖破壞高度,至關重要[6]。

2 覆巖移動變形高位鉆孔抽采效果測試

2.1 測試依據

采用鉆孔瓦斯抽采參數[8]變化來判定高位鉆孔抽采最佳位置。

2.2 測試地點

3801工作面以東50m處布置第一組高位鉆孔,與第一組高位鉆孔開孔位置相距30m布置第二組高位鉆孔,其具體參數見表1。

2.3 測試要求

高位鉆孔開孔位置與工作面相距40m時每天監測高位鉆孔的瓦斯濃度、抽采負壓和瓦斯抽采純量等參數。

2.4 測試結果

對高位鉆孔進行參數測試,其測試結果見表2所示。

表2 抽放參數測試一覽表

通過對測試結果分析,距工作面11m左右范圍,即3801工作面上方50m左右范圍內,由于受采動影響,煤巖體處于破斷、冒落,此時抽放瓦斯濃度下降明顯,濃度由24.5%下降到8%左右,抽放負壓由9.83kPa下降到7.3kPa,表明此區域范圍內受采動影響明顯,煤巖體處于破裂狀態,由此可以判定破斷、冒落上限為50m左右。這與實驗室相似材料模擬和數值計算結果基本吻合[9-11]。

圖4 裂隙帶覆巖正常運動階段

表1 高位鉆孔布置參數

3 小結

通過理論分析、實驗室相似材料試驗與現場實測綜合分析,水簾洞煤礦3801綜放工作面頂板煤巖層冒落帶上限范圍為40-55m,裂隙帶上限范圍為100m左右,8煤層鉆孔抽放半徑為3m。因此建議在對此類條件相似的工作面進行瓦斯治理時,可采用頂板高抽巷,其高抽巷的布置位置為冒落帶上限范圍與裂隙帶的下限范圍內[12],即建議布置在距煤層頂板50m左右的范圍內。測試結果表明建議參數是合理的。

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