曾 添 (中石油大慶油田有限責任公司第五采油廠,黑龍江 大慶163513)
大慶油田某采油廠的G區塊以細、粉砂巖為主,平均空氣滲透率255×10-3μm2,平均孔隙度25.5%。該區塊從2000年開始回注含聚污水,致使油層受到嚴重傷害。統計該區80口回注井回注前后吸水資料,在平均注水壓力上升0.7MPa的情況,下單井注入量由61m3/d下降到39m3/d,平均單井砂巖厚度吸水比例由52.7%下降到42.8%,有效厚度吸水比例由58.3%下降到45.1%。在該區塊共進行常規酸化處理100余井次,效果并不理想。為此,筆者對WH解堵劑進行研究,為解決含聚污水回注區塊注水能力下降的問題提供參考。
采用正交試驗法進行篩選試驗[1],首先將A、B、C、D這4種藥劑配置成不同濃度解堵液,然后選取G區塊天然巖心粉碎至12~20目,稱取一定量的巖屑,加入不同解堵液,于地層溫度45℃條件反應15h后過濾、烘干,稱出巖屑重量,計算溶蝕率及破碎率。正交試驗影響因素和正交試驗設計及試驗結果表分別如表1所示。由表1可知,WH解堵劑最佳配方為A3、B1、C3、D4。

表1 正交試驗設計及試驗結果 (L16(44))
巖屑溶蝕試驗取用G區塊天然巖心,粉碎至12~20目,稱取一定量的巖屑并加入不同解堵劑,在地層溫度45℃條件下反應15h后過濾、烘干,稱出巖屑重量,計算溶蝕率及破碎率[2](見表2)。從表2可以看出,WH解堵劑破碎率最低,溶蝕率較高,說明WH解堵劑解除含聚污水傷害的效果相對較好。

表2 不同解堵劑對巖心溶蝕試驗數據
通過含聚污水溶解對比試驗,考查不同解堵液對聚合物及懸浮物濁度的處理效果 (濁度表現液體的混濁程度,聚合物、固體懸浮物、油都對濁度有一定的影響,隨著液體中雜質濃度的降低,濁度也隨之等比例下降[3])。取50ml去油含聚污水,加入等量不同解堵劑,在地層溫度45℃條件下反應10h后測量濁度,過濾后再測量濾液濁度,烘干,稱出濾紙重量。解堵劑對去油含聚污水影響試驗數據表如表3所示。從表3可以看出,WH解堵劑濾紙增重最小,濁度下降率最大,說明WH解堵劑對去油含聚污水有很好的處理效果。

表3 解堵劑對去油含聚污水影響試驗數據表
取置備好的巖心,在地層溫度下測定其標準鹽水滲透率K1,驅動速度應小于臨界流速。驅替4PV純含聚污水后,于地層溫度下測定其標準鹽水滲透率K2,驅動速度應小于臨界流速。驅替5PV的WH解堵劑后,反應10h,再正向驅替標準鹽水5PV,測定其標準鹽水滲透率K3,計算滲透率恢復率 (見表4)。從表4可以看出,1號和2號巖心滲透率恢復率分別為-87.5%和8.4%,恢復效果差,這是因為解堵后還存在少量酸不溶物懸浮于酸液中產生二次傷害[4]。3號巖心滲透率恢復率為564.6%,這說明采用加前置液洗油后解堵返排的效果遠遠好于其他2種施工工藝。

表4 不同施工工藝巖心滲透率恢復影響
采用加前置液洗油后解堵返排施工工藝,將WH解堵劑應用于大慶油田某采油廠G區塊20口井的現場作業中,平均單井注水壓力降低1.4MPa,初期日增注31.7m3,平均有效期達到183d。對比該區塊G34井解堵前后同位素吸水剖面,發現吸水厚度增加了5.5m,可見經過WH解堵劑解堵后,提高了油層的動用程度。
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