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華光電廠2093T/H“Ⅱ”鍋爐尾部受熱面改造

2013-12-13 04:05:44李安萍周朋盧愛國
機械管理開發(fā) 2013年4期
關鍵詞:設計

李安萍,周朋,盧愛國

(山西陽光發(fā)電有限責任公司,山西 平定 045200)

引言

山西華光電廠2×600MW機組鍋爐是由國內(nèi)某鍋爐廠生產(chǎn)的亞臨界參數(shù)∏型汽包爐,采用控制循環(huán)、一次中間再熱、單爐膛、四角切圓燃燒方式、燃燒器擺動調(diào)溫、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結構、半露天布置的燃煤鍋爐。兩臺機組分別于2007年12月30日和2008年2月7日投產(chǎn),兩臺機組投產(chǎn)后,因?qū)嶋H燃用煤種與設計煤種差別較大,收到基低溫發(fā)熱量較設計煤種下降較多,灰分含量增加較多,造成鍋爐燃燒時,一次風速、風量、煙氣量、火焰中心等參數(shù)發(fā)生變化,鍋爐原設計的蒸發(fā)受熱面和對流受熱面的吸熱份額不匹配,對流受熱面相對于蒸發(fā)受熱面偏大。為確保對流過熱器管壁溫度,必須增加一級過熱器減溫水量,運行中一級過熱器減溫水量嚴重超過設計值,通過對受熱面重新進行熱力計算,決定對尾部受熱面進行改造,割除部分低溫過熱器,增加部分省煤器面積,解決目前一級過熱器減溫水量偏高的問題。

1 鍋爐一級過熱器減溫水量嚴重偏高原因分析

1.1 實際燃燒煤質(zhì)的影響

華光電廠兩臺600MW機組原工程設計煤種為離柳礦區(qū)所產(chǎn)的洗中煤及劣質(zhì)動力煤種,由于煤價市場發(fā)生變化,現(xiàn)實際燃燒煤種較原設計煤種發(fā)生了很大的變化(見表1)。

表1 實際煤種與設計煤種煤質(zhì)特性對比表

通過表1煤質(zhì)各項參數(shù)對比,可以發(fā)現(xiàn)實際煤種低位發(fā)熱量較設計煤種有很大的降低,灰分含量較原設計煤種有很大的增加,因此相同負荷情況下,產(chǎn)生相同的發(fā)熱量需要更多的燃煤量,從而造成鍋爐一、二次風速、煙風量相應增加,燃燒火焰中心上移,爐膛出口溫度增加,對流換熱量增加。相同鍋爐蒸發(fā)量情況下,對流受熱面(分隔屏過熱器、后屏過熱器、末級過熱器、低溫過熱器)吸熱量超過設計值,為確保受熱面管壁安全穩(wěn)定運行,一級過熱器減溫水量大幅度增加。

1.2 鍋爐結構的影響

華光電廠過熱蒸汽流程如圖1所示,汽包產(chǎn)生的飽和蒸汽經(jīng)過頂棚過熱器,到達后煙井包墻過熱器,經(jīng)過后煙井上部的低溫過熱器,到達分隔屏過熱器,在分隔屏過熱器前布置一級過熱器減溫器,對過熱汽溫進行粗調(diào)節(jié),也是主要的調(diào)溫手段,對分隔屏、后屏過熱器起保護作用。過熱器蒸汽經(jīng)過后屏過熱器、末級過熱器最后進入汽輪機做功,在末級過熱器前布置有二級過熱器減溫器,主要對過熱蒸汽汽溫進行細調(diào)節(jié),確保過熱蒸汽出口溫度。

圖1 過熱蒸汽流程圖

通過圖1過熱蒸汽流程可以看出:

1)過熱器一級減溫器主要作用是保護屏式過熱器(分隔屏、后屏過熱器、末級過熱器)安全運行,是過熱器溫度保護的主要手段。原鍋爐結構是依據(jù)原煤種設計,鍋爐容積、蒸汽受熱面、對流受熱面面積已確定,燃用實際煤種后,由于實際燃用煤種是摻燒煤,部分煤質(zhì)灰熔點較低,水冷壁結焦明顯,蒸發(fā)吸熱量減少,造成屏式過熱器吸熱量增加,最后引起過熱器一級減溫水量持續(xù)增大。

2)從圖1過熱蒸汽流程圖可以看出,一級過熱器減溫水量增加大后,在原鍋爐蒸發(fā)量不變情況下,低溫過熱器中蒸汽流量將降低,有可能引起低溫過熱器管壁超溫,因此過熱器一級減溫水量嚴重超標影響鍋爐的安全穩(wěn)定運行。

2 針對鍋爐一級過熱器減溫水量嚴重偏高采取的措施

1)針對燃燒煤種的變化,運行人員及時對鍋爐燃燒進行調(diào)整,首先從降低爐膛火焰中心位置出發(fā),保證發(fā)熱量前提下盡可能降低一次風速,并對每臺磨四個角一次風速進行調(diào)平,提高一次風溫,增大燃盡風風量,采用較細的煤粉細度等。使爐膛火焰不偏斜,不發(fā)生貼壁燃燒現(xiàn)象;為防止爐內(nèi)火焰分配不均,不允許一臺磨缺一角長時間運行。

2)針對燃燒劣質(zhì)煤后蒸發(fā)受熱面吸熱減少,運行人員增加了爐膛吹灰器的吹灰次數(shù),盡量保證水冷壁受熱面清潔,目前每天爐膛吹灰器運行固定10次左右,為保護水冷壁管壁,降低蒸汽吹灰壓力1.8mpa至1.5mpa。

3)為防止爐膛受熱面結焦,華光公司針對其中一臺鍋爐燃燒器進行了改造,將原先水平濃淡分離改成了垂直濃淡分離,充分利用風裹粉技術,降低水冷壁周圍的結焦傾向,改造后效果明顯。

4)針對燃用劣質(zhì)煤后,一級過熱器減溫水量大幅增加情況,運行人員合理調(diào)整運行方式,在負荷允許范圍內(nèi),盡可能的使用旁路給水調(diào)整門,提高給水壓力,增加過熱器減溫水量。

經(jīng)過各方面多途徑燃燒調(diào)整,這兩臺鍋爐運行工況有了很大的提高,但由于劣質(zhì)煤種偏離原設計煤種較大,目前一級過熱器減溫水量仍然嚴重偏高,BMCR工況下,一級過熱器減溫水量設計最高130t/h,實際機組負荷500MW下,減溫水量已達150t/h,且已無法再提高一級過熱器減溫水量。

為此,原鍋爐設計結構已無法適應電廠實際運行要求,為了提高鍋爐的安全性和經(jīng)濟性,必須按實際煤種、運行情況進行熱力計算和對鍋爐受熱面進行重新改造,從而保證這兩臺鍋爐經(jīng)濟、高效和安全運行。

3 華光電廠尾部受熱面改造思路及方案

3.1 改造思路

本次技術改造主要思路是依據(jù)電廠實際燃燒煤種,選取機組BMCR、ECR、50%ECR、40%BMCR四種工況,根據(jù)爐內(nèi)受熱面及燃燒工況進行計算,確定改造前后一級過熱器減溫水總量、低溫過熱器出口汽溫、省煤器出口水溫、省煤器出口煙溫等參數(shù)在允許范圍內(nèi),利用鍋爐熱力計算得到的結果對鍋爐尾部受熱面進行重新分配,從而達到降低一級過熱器減溫水量的目的。

3.1 改造方案

本次熱力計算方法采用鍋爐機組熱力計算標準,通過熱力計算得知,割除低過熱器最下組,約減少受熱面7 207.4平方米,增加省煤器受熱面3 177 平方米,根據(jù)以上計算結果,對尾部后受熱面進行了如下改造方案設計。

1)低溫過熱器

首先割除低溫過熱器最下組左側(cè)包墻過熱器爐墻,標高46米至53米,將最下組低溫過熱器管屏割除,面積720 7.4平方米,共127排。低溫過熱器入口聯(lián)箱出口三通分叉管保留,延長接至低溫過熱器中組蛇型管下部入口,并對延長管組進行固定。低溫過熱器最下組對應的人孔門、吹灰器孔及吹灰器全部拆除,改造后的低溫過熱器受熱面結構數(shù)據(jù)見表2。

表2 低溫過熱器受熱面結構數(shù)據(jù)

2)省煤器

將省煤器最上層蛇型管與中間聯(lián)箱(四個)割開,在中間聯(lián)箱下面根據(jù)熱力計算結果,新增加省煤器,面積約3 177平方米,共153排。也采用4根管圈纏繞,新增加省煤器最終匯入中間聯(lián)箱,省煤器管全部加裝防磨瓦及防振板,將原先低溫過熱器最下組兩側(cè)人孔門、吹灰器移至新增加省煤器兩側(cè),加裝完畢后,恢復左側(cè)包墻過熱器,改造后的省煤器受熱面結構數(shù)據(jù)見表3。

表3 省煤器受熱面結構數(shù)據(jù)

改造前后鍋爐尾部受熱面結構見下面圖2和圖3。

圖2 改造前設計結構

圖3 改造后設計結構

4 結語

通過對鍋爐受熱面改造,目前鍋爐基本適應了目前實際煤種,鍋爐運行狀態(tài)良好,一級過熱器減溫水量明顯減少,技術改造后機組額定負荷時一級減溫水量可以控制在100t/h左右,下降幅度達1/3,效果明顯。本次技術改造不足之處是鍋爐排煙溫度比改造前略有上升(5~10℃),總體來看,兩臺鍋爐運行的安全性和經(jīng)濟性明顯提高。

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