周洪,鄭曉東
( 中國空氣動力研究與發展中心高速研究所,四川綿陽622661)
基于環境要求及安全考慮,很多廠礦企業要求液壓系統在緊急或掉電的情況下,執行機構能夠快速回零或復位,即液壓缸具有快速縮回或伸出的功能。在風洞閥門系統中,通常對主進氣管路的閥門都有類似要求,其中由雙作用缸作為執行器的快速閥就是典型,其液壓缸縮回速度通常為400 ~500 mm/s。近年來,隨著試驗任務的增加,風洞閥門系統運轉極為頻繁,工作中快速閥液壓缸快速縮回引起系統回油流量大,導致系統振動及沖擊極大,多次引起濾芯破損及密封失效等問題,對液壓系統穩定運行和風洞試驗的正常進行造成很大的影響。
快速閥設計開啟時間為8 s,關閉時間為3 s,其系統原理如圖1 所示,工作原理是:快速閥開啟時,電磁閥1DT 和電磁閥2DT 帶電,油液通過插裝閥NG1 進入液壓缸無桿腔,有桿腔通過插裝閥NG3 回油??焖匍y關閉時電磁閥1DT 和電磁閥2DT 失電,油液通過插裝閥NG2 進入液壓缸有桿腔,無桿腔通過插裝閥NG4 回油。其中NG2 和NG4 是大口徑插裝閥,可確??焖匍y快速關閉。

圖1 快速閥液壓系統原理圖
原設計中,快速閥只有一開一關兩種功能,其設計初衷是在緊急或掉電的情況下快速關閉閥門,在正常使用時無需過快的速度,因此為延長設備壽命、提高系統運行的可靠性,提出了改進閥門關閉模式的要求,即閥門正常關閉時間為10 ~15 s,快速關閉時間為3 s。
基于上述要求,最初考慮過4 種方案:對系統重新設計、進油節流、回油節流和改造插裝閥蓋板。在對各方案的周期、經費及可操作性等方面進行對比后,最終采用周期最短、經費最少且改動量最小的方案,即大口徑電磁閥與節流閥并聯的方式進行回油節流的調速方法。如圖2 所示,將主回油路上DN50 管路改為兩條并聯管路:一條為DN30 管路,安裝節流閥;另一條為DN50 管路,安裝有大口徑先導式電磁閥。

圖2 快速閥改進后系統原理圖
從圖2 可以看出:快速閥開啟時電磁閥1DT 和2DT 得電,電磁閥3DT 失電,其開啟時間與改進前基本一樣;正常關閉時,電磁閥1DT 和2DT 失電,電磁閥3DT 得電,油液通過插裝閥NG2 進入液壓缸有桿腔,無桿腔回油通過插裝閥NG4,再經過節流閥MG1 回油,由節流閥開口大小控制回油速度即閥門的關閉速度;快速關閉時,電磁閥1DT、2DT 和3DT失電,油液通過插裝閥NG2 進入液壓缸有桿腔,無桿腔回油通過插裝閥NG4,再同時經過節流閥MG1和電磁閥3DT 回油,達到快速關閉的目的。
(1)正常關閉時間
快速閥液壓缸尺寸為280/200/1 045 (缸徑/桿徑/行程),快速閥關閉時需要控制無桿腔的油液流速,經計算無桿腔容積為64.3 L,選取的MG30 節流閥最大流量為400 L/min,可知當只有MG30 節流閥工作且處于全開時快速閥關閉時間為9.6 s,關閉時間可通過調節節流口進行控制并延長。
(2)快速關閉時間
原回油管路通徑為DN50,改造后兩條管路通徑分別為DN30 和DN50??焖訇P閉時,液壓缸回油可通過并聯的兩根回油管回油,節流閥的壓差為0.6 ~0.8 MPa,如圖3 所示,而電磁閥壓差為0.4 ~0.5 MPa,電磁閥開啟時間為400 ~500 ms。經核算,在節流閥全開的情況下,快速關閉時間為2.6 s,快于原設計的關閉時間。經現場調試,將節流閥開口設定在全開口的80%時,即正常關閉時間為12 s 時,快速關閉時間為2.98 ~3.05 s,基本滿足現場使用要求。

圖3 MG30 節流閥p-Q 特性曲線
通過上述簡單的改進后,快速閥正常關閉過程中液壓缸運行平穩,消除了管路振動和沖擊,濾芯破損及密封失效等問題也隨之消失,閥門的壽命及系統工作的可靠性有很大的提高。該速度調節方法簡單易行,對類似液壓系統的應用及改進有一定的借鑒作用。
【1】雷天覺. 液壓工程手冊[M]. 北京:機械工業出版社,1990.
【2】王益群.液壓工程師技術手冊[M].北京:化學工業出版社,2010.