【摘 要】在某鄉(xiāng)鎮(zhèn)自來水廠的設計中,對原水水質的處理采用了傳統(tǒng)的水力循環(huán)澄清池,在設計中針對傳統(tǒng)的水力循環(huán)澄清池的諸多缺點,采取了相應的技術措施,使處理后的水質達到相應的國家標準規(guī)范。
【關鍵詞】水力循環(huán)澄清池;絮凝沉淀;靜態(tài)混合器;斜管沉淀;重力式無閥濾池
1. 概況
為緩解宜昌地區(qū)某鄉(xiāng)鎮(zhèn)需水季節(jié)的缺水問題,在興發(fā)集團的大力支持下,新建一小型自來水廠,處理水量為2000m3/d。設計中,采用了將混合、反應與絮凝沉淀集于一體的無機械攪拌的凈水構筑物水力循環(huán)澄清池,使之適用于小型水廠和含砂量較高的地面水處理。本設計的水處理流程擬為:原水→靜態(tài)混合器→水力循環(huán)澄清池→重力無閥濾池→清水池→用戶。
2. 設計要點
2.1 設計水量。
為保證2000m3/d的設計凈產水量,考慮5%左右的排泥耗水量,則澄清池的設計進水總量為:Q總=2520m3/d=105m3/h=0.292m3/s
2.2 設計回流比。
設計回流比1:4為設計進水量與懸浮泥渣循環(huán)回流量的比值。
2.3 主要部分設計流速。
噴嘴流速V0=7.5m/s
喉管流速V1=2.5m/s
第一反應室出口流速V2=0.06m/s
第二反應室出口流速V3=0.04m/s
分離室上升流速V4=0.5mm/s
2.4 各部分容積和停留時間。
第一反應室容積W1=1.98m3;
第二反應室容積W2=11.26m3;
喉管混合時間t1=0.6s;
第一反應室停留時間t2=17s;
第二反應室停留時間t3=96.5s;
分離室停留時間t4=90.5min;
總停留時間T=2.05h。
2.5 各部分設計尺寸。
水力循環(huán)澄清池主要設計尺寸:澄清池直徑為D=9m,澄清池高度H=5.4m;其余各部尺寸分別為H1=1.9m,H2=3.5m,D0=2m,d0=70mm,d1=250mm,d2=1.6m,d3=2.5m,h1=1450mm,h2=2.5m,h3=0.3m,h4=2.7m,均符合傳統(tǒng)型水力循環(huán)澄清池設計規(guī)范的要求。
2.6 進出水系統(tǒng)。
澄清池進水總管設計為DN150,流速為1.5m/s。
出水系統(tǒng)采用環(huán)形穿孔集水槽,,環(huán)形集水槽設計為等斷面bxh=0.2x0.4m;起點至終點水深分別為0.27~0.37m;總出水管為DN150。
2.7 排泥系統(tǒng)(見圖1)。
泥渣室容積按澄清池總容積1%計,即容積約為2.15m3,設置一個排泥斗,采用倒立正四棱錐體。排泥管管徑采用DN150。
3. 設計中對傳統(tǒng)水力循環(huán)澄清池的改進
由于傳統(tǒng)型水力循環(huán)澄清池反應時間短、水頭損失大,運行不穩(wěn)定、單池出水量小等許多不足之處,采取一定的技術措施,設計成一種較為先進合理的水力循環(huán)澄清池。
3.1 在澄清池的進水管上增加靜態(tài)混合器。雖然流量降低時,混合效果下降,但其構造簡單,無運動部件,安裝方便,混合充分且快速均勻。其設計要點,采用兩級DN200玻璃鋼靜態(tài)混合器,管內設計流速2.00m/s。靜態(tài)混合器距離澄清池大約20m的圍墻處,原水經投藥混合后進入澄清池。
3.2 增設孔徑為32mm的斜管以提高分離區(qū)的上升流速,提高了沉淀區(qū)的沉淀效率(沉淀區(qū)的上升流速達到2.7~3.5mm/s)。斜管長度為1000mm,傾角60°,高度870mm。
4. 結束語
經過此澄清池處理后,經重力式無閥濾池過濾,再經消毒處理后即可達到國家現行的生活飲用水衛(wèi)生標準。
參考文獻
[1] 徐大偉,“水力循環(huán)澄清池的改進及設計”,《中國給水排水》,Vol.14,No.2,1998.
[2] 劉晉萍,“改進型水力循環(huán)澄清池的設計”,《天然氣與石油》,Vol.16,No.3,1998.
[3] 《室外給水設計規(guī)范》(GB50013-2006).
[文章編號]1619-2737(2013)11-16-627