【摘 要】本文介紹對不合格振動沉管砼灌注樁進行處理的方法和技術(shù)經(jīng)濟分析,并闡述此工程采取靜力補壓樁處理過程中監(jiān)理控制方法
【關(guān)鍵詞】振動沉管樁;處理方法;靜力補壓樁;技術(shù)經(jīng)濟分析
某小區(qū)三期工程為經(jīng)濟適用房,七層磚混結(jié)構(gòu),開工時間為2000年8月1日,竣工時間為2001年6月30日,樁基礎(chǔ)為C20,426振動沉管砼灌注樁,單打樁極限承載力為45T,復打樁極限承載力為60T,樁基施工于2000年8月20日結(jié)束,同年9月下旬對振動沉管砼灌注樁進行靜載試驗,由設(shè)計院任意隨機抽樣3根沉管樁,觀察數(shù)據(jù)顯示其中2根單打樁達到設(shè)計值要求的2倍(即90T)時,累計下沉量是43mm和48mm,不能滿足設(shè)計要求,另1根復打樁合格,按規(guī)定當即又加抽單打樁兩根,通過靜載試驗下沉量為42mm和46mm,仍不合格,因此判定該振動沉管砼灌注樁為質(zhì)量事故。
為了更進一步闡明問題,將本工程地質(zhì)狀況簡介于下:隸屬于長江漫灘地貌單元,主要分布一套第四系松散沖淤積物,場區(qū)原為水塘及菜地,后經(jīng)人工清淤及多次堆積,根據(jù)勘察報告看,第一層為雜填土層,厚2.30m~4.40m,第二層為淤泥土層,厚0~0.9m,第三層為粉質(zhì)粘土,厚0.3m~1.1m,第四層為粉質(zhì)粘土夾粉土層,厚1.1m~4.2m,第五層淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土層,厚6m~13m,第六層粉質(zhì)粘土層,厚12.8m~15.4m。
本工程水文特征:地下水豐富,由上部孔隙潛水與深部微承壓水混合組成,主要受大氣降水補給(場地北200米為長江),設(shè)計采用直徑為426振動砼灌注樁,樁端持力層在第六層粉質(zhì)粘土層。
問題發(fā)生后,業(yè)主牽頭及時召集監(jiān)理、設(shè)計院、樁基施工單位召開聯(lián)席會議,分析事故原因,首先在不合格樁周圍布置了三個鉆孔,重新鉆探,分析地質(zhì)構(gòu)造情況,然后又用小應變對每根樁進行檢測,絕大部分是A類樁,少部分為B類樁,樁長與施工記錄、監(jiān)理旁站記錄相符合,通過新老地質(zhì)報告對比分析,發(fā)現(xiàn)該地區(qū)地質(zhì)復雜,持力層起伏變化幅度大,打樁過程中部分樁尖未進入持力層,造成工程樁承載力達不到設(shè)計要求。為確保工程安全,與會者一致認為本工程單打樁必須全部進行處理。
1. 開發(fā)公司先后多次組織專家研討協(xié)商,對諸多方案進行技術(shù)經(jīng)濟對比,如下:
1.1 壓密注漿處理方法。外地不乏以此方法處理質(zhì)量事故的先例,參照類似工程有關(guān)數(shù)據(jù),約需要注漿用水泥300T左右,費用約8萬元,壓漿設(shè)備進退場和施工費用7萬元,條形基礎(chǔ)加寬和上部一層由原來的預制板改為現(xiàn)澆板,費用約20萬元,共計投資費用35萬元,注漿工期為20天,養(yǎng)護期和試驗時間約40天,影響總工期近60天,同時此方案要求,定期跟蹤沉降觀測。
1.2 樁筏基礎(chǔ)方案。將原條形基礎(chǔ)改為整板基礎(chǔ),利用整板下地基土與工程樁共同承載,以此彌補工程樁承載力不足的問題。如按此方案處理,增加土方開挖量和土方外運量,鋼筋用量和砼用量,需要增加費用25萬元,延長工期20天。同時,此方案理論根據(jù)不成熟,對于整板基礎(chǔ)而言,在上部荷載作用下,樁與筏板各自承擔外力的分配比例如何合理的確定,目前尚無權(quán)威定論。據(jù)說南方某些地區(qū)曾有過短樁與條基(或筏基)相結(jié)合的復合基礎(chǔ),但在設(shè)計中,其相互間承載力的分配數(shù)量理論依據(jù)是不充分的,因為地質(zhì)條件等外界因素對其影響極大。
1.3 補樁方案。假定補原設(shè)計單打樁數(shù)30%,約50根,如果樁長按20米,增加沉管灌注樁費用為5.8萬元,鋼筋費用為4.77萬元,樁機進退場費用為2.4萬元,同時根據(jù)設(shè)計規(guī)范要求,必須使樁中心距≥3.5倍樁徑,這樣就要部分樁要打在軸線延長線外側(cè),須增大梁截面和外延伸梁長,這樣又要增加土方開挖量和梁鋼筋砼量,約增加費用15萬元。補打砼振動灌注樁打樁時間需要8天,但還要等強度達到后再做靜載試驗,累計需要40天,再加上增大基礎(chǔ)增加工期5天,共計影響總工期45天,增加投資約28萬元,如選其他樁型的樁,要先做試樁,然后才能打樁,更加延誤時間,更不經(jīng)濟合理。
1.4 靜力補壓樁方案。
(1)本工程絕大部分為A類樁,樁身完整,樁頭基本平地表面,只要把樁頭上浮樁及松動砼剔除,鋼筋割掉,再用硫磺膠泥將樁頭找平,冷卻凝固后即實施了補壓,靜力壓樁機(壓力120T)進退場費(25Km以內(nèi))14625元,臺班費用1872元/臺班,預計8個臺班,臺班總費用14976元,總投資費用為3.2萬元,靜力壓樁工期為5天,摩擦力恢復期最短為5天,抽檢試驗3根樁,時間為6天,影響總工期只有16天。
(2)通過對比,不難看出靜力壓樁在工期費用,質(zhì)量及外界影響等方面均優(yōu)于其他方案,特別是靜壓樁直觀,施工時可根據(jù)實際壓力表讀數(shù),及時準確的決定壓不壓,樁身深度是否達到設(shè)計要求。因此最終專家會議上一致決定采用此方案,要求原打樁樁基公司組織實施,監(jiān)理嚴格監(jiān)督管理。
(3)根據(jù)靜力補壓方案要求,施工隊進場型號為JZ120靜力壓樁機,測量儀器等,并編制施工方案,報監(jiān)理工程師審批,并要求施工單位項目經(jīng)理和現(xiàn)場技術(shù)負責人在補樁施工期間堅持現(xiàn)場指揮。
2. 監(jiān)理首先編制靜力補壓樁監(jiān)理細則,細則強調(diào)內(nèi)容
2.1 監(jiān)理工作流程。駐現(xiàn)場監(jiān)理組熟悉施工現(xiàn)場和現(xiàn)場地質(zhì)情況,建設(shè)方、設(shè)計方意圖,審查施工方案,技術(shù)組織措施,質(zhì)量保證體系,參加技術(shù)交底會,檢查開工前施工準備工作,實施該分部工程監(jiān)理工作,配合樁檢測,組織該子分部工程初驗,組織各責任主體對樁基子分部工程驗收。
2.2 監(jiān)理工作控制目標及控制要點,目標為保證工程補壓樁合格,控制要求:控制補壓樁順序,控制送壓器與原樁位對中和垂直度,并遇到壓樁力劇變,樁身突然發(fā)生傾斜、移位、下沉或嚴重回彈、樁頂或樁身出現(xiàn)嚴重裂縫或破碎,壓樁過程的監(jiān)控。
2.3 監(jiān)理工作方法及措施,做好開工前準備工作,施工過程中按照旁站方案要求做好旁站工作,做好文明施工,采取相應安全措施。
(1)項目監(jiān)理人員認真學習監(jiān)理細則,檢查施工企業(yè)現(xiàn)場人員到崗,特殊工種人員持證上崗,以及施工機械準備情況。現(xiàn)場監(jiān)督靜力補壓整個工藝過程和操作情況,并做好記錄,確保內(nèi)容真實、準確、及時。補壓樁流程為靜壓樁機移至原振動管樁位置,將樁頂鑿平,將樁頂鋼筋割斷,再用硫磺膠泥將樁頭找平,把送樁桿中心對準振動管樁中心,用經(jīng)緯儀觀測送樁器垂直度,垂直度控制在0~5%之間,壓樁過程中,注意觀察油壓表,下沉位移讀數(shù),施工過程中每道工序檢查,上道工序不合格不規(guī)范不得進行下道工序,并實事求是的地記錄好壓樁時間及壓力表讀數(shù)。(監(jiān)理工程師做好旁站監(jiān)理旁站記錄。)
(2)通過監(jiān)理記錄數(shù)據(jù)分析,單打樁173根采用90T荷載靜壓,下沉量≥40mm的38根,占總數(shù)22%,下沉量<40mm的135根,占總數(shù)78%,其中最大下沉量為300mm,最小下沉量為5mm,按照靜力樁試驗檢測要求補做三根靜載試驗樁,下沉量為5mm、8mm、6mm,符合設(shè)計要求,實際發(fā)生費用為3.3萬元,實際影響工期15天,實踐證明了原定方案是合理的。通過上部施工單位采取有效縮短工期措施,確保工期如期完工,工程竣工后,通過近五年對工程主體沉降觀測,最大下沉量36mm,最小下沉量12mm,回訪目測,房屋無裂縫,達到了預想效果。實踐證明,此壓力補壓樁處理方法,可以用于樁身質(zhì)量合格,部分樁尖未進入持力層振動管砼灌注樁質(zhì)量事故的處理。
[文章編號]1619-2737(2013)10-17-51