摘 要:介紹了詔安縣某大型生豬養(yǎng)殖場基本情況及其污水全過程綜合治理項目工藝設計、項目工程建設內(nèi)容與技術措施、項目工程啟動運行情況、主要技術經(jīng)濟指標,指出該豬場生豬養(yǎng)殖污染全過程綜合治理工程是成功的典型,值得推廣應用。
關鍵詞:大型生豬養(yǎng)殖場;糞便污水;全過程綜合治理
中圖分類號 S815 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2013)18-86-02
1 項目概況
詔安縣某萬頭豬場(以下簡稱‘豬場’)是2012年度福建省農(nóng)業(yè)減排示范項目建設單位。豬場占地10hm2,常年存欄生豬8 000頭,經(jīng)產(chǎn)母豬700頭,年出欄13 000頭,職工人數(shù)64人,管理人員6人,技術人員5人,年總銷售額3 000萬元。豬場日污水量冬季約為150m3、夏季約200m3。
豬場位于詔安縣國家級韭菜生產(chǎn)基地附近5km,北面背靠福石山、山北是西溪河流,東面為農(nóng)田菜地,南面約1 000m是村莊,西面為南山。養(yǎng)殖場地勢北高南低,南北高差約2.3m。
豬場原有排污基礎設施建設及其運行情況:建有較完善的雨水與污水分離系統(tǒng),30幢豬舍的污水全部由南往北排入埋設在地下3m多深的總排污管道;在豬場的北面建有防雨貯糞池150m3,豬舍上午、下午各清糞便1次,清出來的豬糞堆放在貯糞池內(nèi),每天由詔安縣綠洲生化有限公司的運糞車運走——生產(chǎn)有機肥料。在豬場的東南低洼處建有氧化塘500m3、生物氧化塘500m3、沼氣池6口共600m3。沼氣池因堵塞已棄用,豬場污水基本未經(jīng)處理直排入西溪河。2011年10月至2012年8月當?shù)靥鞖忾L期干旱,豬場污水淤積物堵塞了河道,惡臭難聞,對下游種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)造成了嚴重影響。
豬場于2012年8月初開始建設生豬養(yǎng)殖污水全過程綜合治理系統(tǒng)工程,2012年12月工程竣工投入運行,半年來污水處理效果良好。
2 豬場污水全過程綜合治理工藝設計和技術措施
2.1 設計原則 采取全過程綜合治理的技術路線,重視前中后各個處理環(huán)節(jié);項目建設以滿足近期生產(chǎn)規(guī)模需要和使用為主,兼顧遠期規(guī)劃,并為今后擴建預留余地;選擇投資省、占地少、工期短、運行穩(wěn)定、操作簡便的工藝路線,做到技術先進,經(jīng)濟合理,安全適用;充分利用資源,利用現(xiàn)有排污基礎設施,最大限度地利用糞便生產(chǎn)有機肥料,沼液優(yōu)先用于農(nóng)作物生產(chǎn)、過剩部分實現(xiàn)達標排放。
2.2 工藝流程 綜合治理工藝流程如圖1。
圖1 綜合治理工藝流程
2.3 工程建設主要內(nèi)容與技術措施
2.3.1 前處理
2.3.1.1 前處理工程建設內(nèi)容 在干清糞、雨污分離的基礎上,建設沉砂池、格柵濾池、集水池、固液分離機安裝平臺,購置安裝固液分離機設備。
2.3.1.2 前處理技術措施 (1)實行干清糞;糞便直接出售給詔安縣綠洲生化有限公司生產(chǎn)有機肥料;(2)實行嚴格的雨污分離;(3)控制豬舍沖水量;(4)污水經(jīng)過沉淀、過濾、除去砂和大的污物后由水泵抽到固液分離機進行固液分離,分離出來的糞渣用于生產(chǎn)有機肥料,污水進入?yún)捬醢l(fā)酵池進一步處理。
2.3.2 中間處理(厭氧消化處理)
2.3.2.1 中間處理工程建設內(nèi)容 新增建設水壓式厭氧發(fā)酵沼氣池(CSTR)1 200m3,配套建設沼氣輸配與利用系統(tǒng);采用二級厭氧發(fā)酵工藝,一級發(fā)酵池2×350m3,一級水壓間容積100m3,水壓間內(nèi)布置尼龍軟填料;二級厭氧發(fā)酵池350m3,二級水壓間容積100m3,水壓間內(nèi)布置尼龍軟填料。
2.3.2.2 中間處理技術措施 (1)對原有的6個沼氣池進行出渣與維修后繼續(xù)使用;(2)新建的厭氧發(fā)酵沼氣池采用削球形拱蓋,整體地埋,水壓式構(gòu)造;(3)合理設計沼氣池氣壓,使厭氧發(fā)酵沼氣池內(nèi)部依靠沼氣前后壓力變化與拱蓋水位與水面面積變化實現(xiàn)自動破殼;(4)定期對厭氧發(fā)酵沼氣池進行出渣(1a最少出渣1次),沼渣用于生產(chǎn)有機肥料;沼液進入貯液池沉淀后優(yōu)先通過布設的管道供給菜園、果園利用,余下部分通過氧化溝進入氧化塘進一步處理后實現(xiàn)達標排放;沼氣用于豬場生產(chǎn)和職工生活燃料,剩余部分供應周圍農(nóng)戶使用。
2.3.3 后處理
2.3.3.1 后處理工程建設內(nèi)容 新增建設豬糞干化場300m2,貯液池400m3,氧化溝渠2 000m,氧化塘1 000m3,室外道路200m;建設菜園、果園沼液綜合利用裝置,包括污水過濾池5m3、沼肥利用管道2 000m、水泵站4個。
2.3.3.2 后處理技術措施 (1)對氧化塘和生物氧化塘進行清淤維修;(2)沼液優(yōu)先通過管網(wǎng)供給菜園、果園利用,余下部分經(jīng)過氧化溝渠進入原有的氧化塘和生物氧化塘進一步處理實現(xiàn)達標排放。
2.4 場區(qū)綠化 在豬場內(nèi)空地、道路兩旁種植香樟樹300株,以改善養(yǎng)殖環(huán)境并對養(yǎng)殖臭氣進行植物吸收。
3 工程運行效果及效益
3.1 豬場廢水水質(zhì) 本豬場養(yǎng)殖廢水水質(zhì)情況如表1所示。
3.2 工程啟動與運行情況 2012年11月初,厭氧池氣密性試壓測試合格,11月15日厭氧消化沼氣池投料,12月7日沼氣池封池啟動即日產(chǎn)沼氣,沼氣供養(yǎng)殖場食堂及工人洗澡等使用。2013年1月25日、5月24日兩次對工程污水處理情況取樣檢測化驗,BOD5、CODcr、SS、NH3-N的去除率達到預期的效果,出水水質(zhì)達到GB8978-1996污水綜合排放標準二級排放標準的要求,其結(jié)果見表2。
3.3 主要技術經(jīng)濟指標 本工程土建工程投資為84.43萬元,設備安裝調(diào)試及其他投資約為23.5萬元,總投資為107.93萬元。設備主要包括固液分離機與水泵,總裝機容量25kW,實際使用功率13kW,日運行時數(shù)約10h,日耗電量13kW·h,0.67元/(kW·h),小計87.1元;人工成本48元/d;日總運行成本135元。折合1t水耗電量0.67kW·h,1t水耗電費用0.45元,人工費用0.24元/m3,單位廢水運行總成本為0.69元/m3。項目運行收益:安裝固液分離機后,1d可增加分離出的糞渣3t、出售收益360元,日生產(chǎn)沼氣300m3價值340元,項目運行純收益為565元/d,年純收入20.6萬元,項目投資回收期為107.93/20.6=5.24a。
4 結(jié)束語
(1)對生豬養(yǎng)殖場糞便污水采用全過程綜合治理措施,能夠達到零排放或達標排放的良好效果;到位的前處理措施減輕了厭氧消化處理和后處理的負荷;中處理采用二級厭氧消化工藝能夠較好地實現(xiàn)降解COD的目的,并對降解NH3-N、P具有作用;后處理從實際出發(fā),不拘泥于單一模式處理沼液,可以最大限度地利用沼液資源,氧化溝渠和氧化塘、生物氧化塘對處理農(nóng)業(yè)利用不了的沼液及NH3-N起著關鍵作用。(2)單位廢水運行總成本約為0.69元/m3,出水BOD5、CODcr、SS、NH3-N的值分別為120mg/L、350mg/L、150mg/L、75mg/L,出水各項指標均達到GB8978-1996廢水綜合排放標準二級排放標準。(3)項目運行用電量小,操作簡便,各項工藝技術成熟,設備運行可靠;項目占地面積較小,投資省,運行成本低,效益好,投資回收期5.24a,值得推廣應用。
(責編:陶學軍)