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GCr15軸承鋼冶煉工藝優(yōu)化

2013-12-31 00:00:00李曉強
科技創(chuàng)新與應用 2013年23期

摘 要:對于鋼液來講,它的純凈性是提升軸承鋼連鑄坯質(zhì)量的關(guān)鍵因素之一,而冶煉工藝以及預脫氧劑、終脫氧劑、精煉渣的合理選擇及成分組成,會干擾到鋼液自身的純凈性以及鑄坯品質(zhì)。文章分析了GCr15軸承鋼冶煉以及精煉活動中存在的一些不合理的現(xiàn)象,指出了合理的規(guī)劃,而且開展了工業(yè)性的測試活動,確保了冶煉等的工藝更加的優(yōu)秀,確保了純凈性得以有效的提升。

關(guān)鍵詞:軸承鋼;純凈度;脫氧劑;工藝優(yōu)化

作為特殊鋼里最為顯著的類型,軸承鋼鐵是最為顯著的類型,它的品質(zhì)決定了設備的精確性和使用時間以及運作的穩(wěn)定性。在當前的行業(yè)之中,軸承有著工業(yè)之心的意義,其品質(zhì)可以體現(xiàn)出行業(yè)的冶煉能力。對于軸承鋼來講,它的基礎(chǔ)規(guī)定是要確保純凈,確保組織均勻,通過分析得知,因為非金屬的物質(zhì)以及其他物質(zhì)的不均勻性而導致的冶金品質(zhì)不良現(xiàn)象而導致失效在總的失效中占據(jù)的比例大約為百分之六十五。鋼鐵中的非金屬的物質(zhì)通常是來自于冶煉時期出現(xiàn)的脫氧物質(zhì),在液體凝固的時候生成氧化物質(zhì),除此之外,鋼渣混沖出鋼時殘留在鋼中的渣、連鑄過程中鋼液對耐火材料的侵蝕以及鋼液的二次氧化等,同樣會導致雜物。

1 Consteel 電弧爐工藝優(yōu)化

該項活動會干擾到鋼液自身的純凈性,對于入爐的物質(zhì)和冶煉的措施開展積極的優(yōu)化設置,從根源之中掌控住其中的有毒物質(zhì)以及雜物等的比例。

1.1 原料制度

低熔點有色金屬元素如As、Sn、Te、Bi、Pb元素的帶入,會導致軸承的表層發(fā)生軟點或是硬度不合理等問題,不論是我們國家亦或是國外的很多條例都對這個內(nèi)容有著非常嚴苛的要求。所以,為了降低其中雜物的不利,要掌控好入爐的廢棄鋼鐵的品質(zhì),按照精料的理念,降低有色金屬的廢棄鋼的入爐總數(shù)。具體方案為適當多配S、P含量低的生鐵,每爐配加量為20~30t,同時減少進口廢鋼配加量,控制每爐配加量15t以下,其余為國產(chǎn)廢鋼。

1.2 電爐冶煉工藝的優(yōu)化

初煉爐為Consteel 電弧爐,其關(guān)鍵的任務是及時的供應低磷,而且氣溫適宜的鋼水,降低爐體的壓力。在之前的工藝之下,該電爐使用的是大供氧量的設置,同時因為操作層次上的不一致性,導致出鋼終點的碳比例降低,不但會干擾到金屬和合金的獲取率,還能使得鋼水里的氧的比例增加,使得爐后脫氧的壓力增加,進而使得費用變多。對終點碳的準確控制,可參考圖1碳氧平衡曲線所示。

從圖1可看出,控制終點w([C])0.15%,對于掌控其中的氧的比例很是關(guān)鍵。在Consteel電弧爐采用EBT技術(shù)、爐門碳-氧槍(氧槍氧流量2800m3/h,噸鋼噴入量38m3,碳槍噴碳量18kg/min,最大60kg/min)設備條件下,積極配比,確保熔清時w([C])>0.50%,在開展冶煉活動的時候,及時地造泡沫渣,而且結(jié)合入爐的殘鋼的總數(shù),及時的調(diào)節(jié)吹氧的數(shù)值,強化對脫碳活動的過程管控力度,確保鋼水的品質(zhì)優(yōu)秀。

2 合理的使用脫氧材料

2.1 試驗材料

對試驗所選用批次的硅鋇合金取樣分析,對應的國標成分要求(GB/T15710-1995)和分析的化學成分如表1所示。

試驗用Ba-Si合金粒度設計為10~100mm。另一種脫氧劑是鋁鐵,為西鋼熔煉的產(chǎn)品,其鋁質(zhì)量分數(shù)在45%~50%的范圍內(nèi),表中用Al表示。

2.2 脫氧工藝試驗

脫氧試驗分為預脫氧和終脫氧,脫氧劑設計方案為Al、Al+Ba-Si合金。作為預脫氧劑Ba-Si合金在Consteel電爐出鋼過程中加入鋼包中,當其被看成是最終的脫氧物質(zhì)的時候,是在精煉時期添加的。通過分析具體的活動步驟,對其配比以及使用情況的認真的分析,詳情如表2。

結(jié)合設置好的脫氧測試規(guī)劃開展的測驗工作,為了比對不一樣的時期的氧以及雜物的總數(shù),總的活動分成五次,分別是精煉前、精煉中取一次樣和取二次樣、精煉結(jié)束以及跟蹤至成品鋼材取樣。

3 精煉渣系的優(yōu)化

在LF精煉中,精煉渣的功效非常多,比如脫氧以及脫硫,而且當其泡沫化之后,能夠開展埋弧設置,同時可以保證電弧穩(wěn)定,最主要的是有提升熱效率,吸收雜物等的功效。此類功效的獲取是要具有合理成分結(jié)構(gòu)的精煉渣,經(jīng)由很多的測試可知,精煉渣的堿度、氧化性(FeO+MnO)及Al2O3對鋼液的脫硫、脫氧及夾雜的去除有很大的影響。

高堿度渣具有較低的氧勢和較高的CaO活度,對于脫硫活動來講很有利,不過堿度非常高,由于其熔化氣溫增加,黏度變高,此時導致其流動不暢通,干擾到脫硫以及脫氧等活動的意義。尤其是對軸承鋼來講,其中的CaO活度增加,此時導致點狀的物質(zhì)變多。通過分析得知,合理的堿度為2.0~2.5。在LF還原性精煉過程中,要求精煉渣具有高的還原性,即精煉渣中的FeO+MnO比例盡可能的小,通常規(guī)定在0.5%。

4 結(jié)束語

4.1 結(jié)合精料理念,降低有色金屬物質(zhì)的廢鋼總數(shù),掌控好吹氧的數(shù)值,從根源之中確保潔凈性。

4.2 當開展軸承鋼相關(guān)的冶煉工作之時,選用鋁與硅鋇合金進行脫氧處理,特別是以硅鋇合金進行終脫氧,不但能夠確保鋼中的氧的比例減小,還能夠?qū)⑵渲械狞c狀物質(zhì)去除。

4.3 當開展精煉活動的時候,低堿度精煉渣和硅鋇合金終脫氧工藝的有機結(jié)合,不但能鞏固建好點狀雜物的總數(shù),改變雜質(zhì)形態(tài),還能夠掌控好硫的總數(shù)。

參考文獻

[1]劉瀏.軸承鋼產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)工藝研究[J].河南冶金,2003,11(3):11.

[2]韋澤洪,郭元奎.高碳鉻軸承鋼GCr15冶煉工藝探索及質(zhì)量控制[J].河南冶金,2006,14(9):88.

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