
摘要:介紹電廠煙囪漏泄產生的原因及其解決方法。
關鍵詞:煙囪漏泄 產生原因 應對措施 解決辦法
1 概述
隨著電力行業不斷落實國家環保政策力度的加大,要求燃煤發電機組必須限期加裝濕法脫硫裝置,現一部分火電廠煙囪發生漏泄,有的問題比較嚴重。
濕法脫硫前后煙氣腐蝕性的介紹
濕法脫硫前,燃煤機組排放的是未經脫硫的煙氣,進入煙囪的煙氣溫度在125℃左右(出現事故時的短期煙氣溫度則可達150℃~180℃)。在此條件下,煙囪內壁處于干燥狀態,煙氣對煙囪內壁材料不直接產生腐蝕;加裝濕法脫硫裝置后,排放的濕煙氣。如果未經煙氣換熱器加熱升溫,進入煙囪的煙氣溫度在50±5℃,煙囪內壁有嚴重結露,沿筒壁有結露所產生的酸液流淌。酸液的溫度在40℃~80℃時,對結構材料的腐蝕性特別強。以鋼材為例,40℃~80℃時的腐蝕速度比在其它溫度時高出約3~8倍,雖然在加裝濕法煙氣脫硫裝置后,煙氣中大約90%~95%的SO2被從煙氣中脫除,但是,由于在脫硫后的煙氣中引入了大量的水分并且將煙氣溫度降至50±5℃左右(國內電廠為了節省投資,基本上不加裝GGH),因而使得脫硫后的煙氣具有了很強的腐蝕性。
2 目前國內煙囪防腐的現狀
涂料類防腐:主要有OM涂料、聚脲、玻璃鱗片、薩維真以及固斯特涂料等。貼襯磚類防腐:賓高德玻璃磚,國產泡沫玻璃磚,陶瓷玻化磚等。金屬板類防腐:鎳基合金板和鈦板。復合材料類防腐:FRP材料、輕質澆注料。
3 某發電廠“煙囪漏泄”現象
3.1 脫硫系統及煙囪的概況 某發電廠2×330MW 機組采用全煙氣脫硫裝置系統,兩臺機組各設計一套脫硫(FGD)系統,采用濕法石灰石-石膏就地強制氧化脫硫工藝。整套系統分為工藝水系統、石灰石上料及漿液制備系統、吸收塔系統、煙氣系統、石膏脫水系統和廢水處理系統及事故漿液倒換系統等七個子系統。吸收塔采用單回路空塔噴淋設計,設有氧化空氣噴槍的漿池直接布置在吸收塔下部,塔內吸收段設置三層噴淋,塔上部設置二級除霧器。煙氣從除塵器引出后,經引風機送至吸收塔,與來自上部三層噴淋層的漿液逆流接觸,進行脫硫吸收反應,脫硫后的凈煙氣經吸收塔頂部兩級除霧器除去攜帶的液滴,通過210m煙囪排放至大氣。煙氣系統取消了原有的旁路煙道,實現FGD系統與機組同步啟動。在FGD 系統中原設計有增壓風機,2011年為了滿足環保要求和節省廠用消耗,將煙氣旁路煙道拆除并退出運行。系統沒有煙氣/煙氣換熱器(GGH),采用了濕煙囪技術,進入吸收塔的煙氣溫度為120-135℃,脫硫后的煙氣出口溫度為50℃左右。
某發電廠煙囪總體情況:煙囪采用鋼筋混凝土單鋼套筒式,直徑7m、高度210m、面積4616m2、普通Q235B鋼材,自承重形式;3、4號爐入口煙道用鋼板隔離,鋼內筒內襯采用膠泥和輕質玻化陶瓷磚。
3.2 “煙囪漏泄”現象及當前狀況 自2008年12月投入運行以來,機組沒有全停進行煙囪防腐檢查與處理。從2011年至2013年初在煙囪外部檢查時發現鋼內筒表面多處發生漏泄,在90m-180m處及3、4號煙道入煙囪連接處漏泄尤為嚴重。
3.3 產生原因分析 煙囪鋼內筒防腐為輕質玻化陶瓷磚,輕質玻化陶瓷磚脫落是煙囪防腐損壞的主要原因。經過與設計院、電科院、施工廠家等多方面共同研究分析,認為產生磚體脫落的原因主要有以下幾方面:
①濕法脫硫進入煙囪的煙氣溫度在50±5℃,煙囪內壁有嚴重結露,沿筒壁有結露所產生的酸液流淌。酸液的溫度在40℃~80℃時,對結構材料的腐蝕性特別強。②采用輕質玻化陶瓷磚與耐酸膠泥防腐,輕質玻化陶瓷磚:厚度50mm,長240mm,寬度120mm,耐酸膠泥厚度3mm。一但防腐層損壞,將使外部筒壁迅速腐蝕,并出現漏泄,而且漏泄逐步增大,需要盡快處理。③鋼內筒防腐時底層清理、噴砂等工藝不當或粘結劑不飽滿,在熱脹冷縮的作用下產生空隙,酸液滲透到筒壁產生腐蝕,加之我廠煙囪防腐是在冬季完成的,由于氣溫較低影響了膠泥的粘結強度,致使防腐磚脫落,煙囪筒壁腐蝕漏泄。
4 煙囪防腐磚、粘結劑的特性分析
硼硅泡沫玻璃磚與普通泡沫磚特性分析
普通泡沫玻璃:以回收廢舊玻璃為生產原料,廢玻璃的來源不穩定,其化學成分波動很大,無法保證泡沫玻璃磚100%閉孔結構,水氣滲透率大,抗壓強度低,最多只能達到1.4MPa左右,抗煙氣沖刷能力弱,抗溫度交變性能弱。
硼硅泡沫玻璃磚:直接從石英砂開始熔制玻璃原料,從源頭上確保了玻璃原料成分的純凈和穩定。在高溫熔制過程中加入了硼、鐵、鋁等原料。導熱系數低、熱膨脹系數小,優良的耐酸性、抗腐蝕性100%的閉孔結構,絕無貫穿性的孔洞。抗壓強度高達2.5MPa,抗煙氣沖刷能力強,抗溫度交變性能好,不易開裂。
耐酸粘結劑特性分析:
具有良好的粘接性,可牢固粘結泡沫玻璃磚、鋼材、耐火磚等多種基材;優異的耐低溫性能,固化后可在-30℃至160℃范圍內長期工作;良好的彈性和彈性恢復性能,能適應基材的熱脹冷縮,不開裂,不脫落;耐腐蝕性能優越;固化后膠體能有效阻止冷凝水進入。
5 解決方法
5.1 方案論證 方案一:外筒壁將漏泄點處理鋼板補焊,內筒壁采用上海賓高德耐酸耐高溫粘接劑、陶瓷玻璃磚,在0米-210米處進行整體修復,預計45-50天內完成,與電科院專家溝通能延長使用壽命5-8年,能夠徹底解決煙囪腐蝕問題。工程總造價650萬左右。方案二:外筒壁將漏泄點處理鋼板補焊,內筒壁采用成都硅寶877耐酸耐高溫粘接劑、陶瓷玻璃磚,在0米-210米處進行整體修復,預計45-50天內完成。工程總造價400萬左右。方案三:外筒壁將漏泄點處理鋼板補焊,內筒壁采用上海賓高德耐酸耐高溫粘接劑、陶瓷玻璃磚,在90米-210米處進行整體修復,預計25-30天內完成。第二年進行0米-90米處整體修復。工程第一年總造價400萬左右,第二年總造價240萬左右。方案四:外筒壁將漏泄點處理鋼板補焊,內筒壁采用成都硅寶877耐酸耐高溫粘接劑、陶瓷玻璃磚,在0米-210米處進行漏泄局部修復,預計25-30天內完成。由于局部修復工作量有較大的不確定性,可能造成2014或2015年未修補部位進行二次施工。工程總造價240萬左右。
專業意見方案二,由于進入10月份氣溫溫差大,夜間溫度較低,會影響粘結強度,使防腐磚脫落,所以必須在7月中下旬開始施工,才能保證遼源廠煙囪防腐處理工程整體質量優良。
5.2 工程內容
5.2.1 總體施工范圍:①將煙囪鋼內筒玻化磚全部或部分拆除掉,使用上海賓高德或成都硅寶877耐酸耐高溫粘接劑、陶瓷玻璃磚進行處理。②在平行煙道與煙囪連接處做陶瓷玻化磚護板。材質可為Q235鋼板。③煙囪鍋底進行防酸襯膠處理。④煙囪鍋底下部支撐鋼構防腐處理。⑤擋煙墻防腐處理,面積90.95×2=181.9m2。
5.2.2 建立臨時煙囪:①提出申請至市環保部門,上報省環保廳,批復后方可施工。②請設計院設計臨時煙囪布置圖。③在吸收塔(31米處)頂部開孔、塔內裝置拆除、塔內防腐打磨、保溫拆除安裝、臨時煙囪制作、安裝。
5.2.3 施工前聘請監理人員,實行全過程監理制。施工步驟如圖所示:
參考文獻:
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