摘 要:水擊瞬間產(chǎn)生的管網(wǎng)異常壓力波動及水擊壓力將會對管道系統(tǒng)及設(shè)備造成嚴(yán)重的破壞,因此在長輸管道上安裝水擊泄壓閥是必要的。文章對先導(dǎo)式水擊泄壓閥進(jìn)行了深入分析,并總結(jié)了常見故障及其處理措施。
關(guān)鍵詞:水擊泄壓閥;非正常開啟;歸位
1 概述
在輸油過程中由于壓力的突變,產(chǎn)生的壓力波值超過了管道允許的彈性值及設(shè)備的承壓能力時,就會引起輸油管道和設(shè)備的損壞,嚴(yán)重時出現(xiàn)爆管事故。長輸管道泄壓閥是專為流體集輸管線設(shè)計的一種安全泄壓裝置,用于防止管道系統(tǒng)瞬間產(chǎn)生的管網(wǎng)異常壓力波動及水擊壓力對管道系統(tǒng)及設(shè)備的破壞。當(dāng)管道中流體發(fā)生水擊時并達(dá)到水擊泄壓閥的壓力設(shè)定值時,水擊泄壓閥快速開啟,使管道中的高壓得到泄放,使水擊壓力波的強度減弱,起到保護(hù)管道和設(shè)備的作用。
2 丹尼爾先導(dǎo)式水擊泄壓閥結(jié)構(gòu)原理
先導(dǎo)式水擊泄壓閥是由閥體、閥芯、導(dǎo)閥、引壓管、導(dǎo)閥過濾器等組成。
工作原理如圖所示:先導(dǎo)式水擊泄壓閥,介質(zhì)是沿軸向流動的,采用導(dǎo)閥控制。開閥以管線油品壓力為動力源,油品壓力決定閥門的開啟和關(guān)閉。
當(dāng)油品壓力低時,導(dǎo)閥彈簧作用力大于上游管線油品壓力,滑閥處于導(dǎo)閥閥腔右側(cè),此時閥前與閥腔相連通。當(dāng)閥腔內(nèi)充滿油品時,閥芯的壓力是閥芯彈簧壓力與閥前油品壓力之合,大于閥前油品壓力,所以閥芯在兩力的作用下堵住通道,閥門處于關(guān)閉狀態(tài)。
當(dāng)上游管道油品壓力升高時,壓力通過引壓管迅速傳到導(dǎo)閥閥腔,油品壓力大于彈簧設(shè)定值的作用力,推動活塞向右移動壓緊導(dǎo)閥彈簧,使得閥腔與閥后相連通,閥腔壓力泄到閥后,閥腔壓力銳減,此時閥前管線壓力大于閥芯腔內(nèi)的壓力,形成了壓力差,推動閥芯向后移動,壓緊彈簧導(dǎo)通流道,閥門開啟將壓力泄掉。
3 事故案例分析
3.1 事件描述
2010年12月15日20時,西部管道公司某輸油站站控值班人員發(fā)現(xiàn)成品油泄壓罐罐位有上漲趨勢,經(jīng)現(xiàn)場確認(rèn)為成品油低壓泄壓閥C09115#開啟,且不能復(fù)位。技術(shù)人員隨即關(guān)閉閥前手動球閥,罐位停止上漲。
3.2 故障處理經(jīng)過
(1)嘗試從導(dǎo)閥打壓,從而使閥門開啟以沖洗閥芯與閥腔及其密封面。經(jīng)打壓沖洗無效,排除密封面有夾雜原因。
(2)對閥門進(jìn)行拆解清洗,拆解時發(fā)現(xiàn)過濾器有結(jié)冰現(xiàn)象,經(jīng)查看進(jìn)站壓力趨勢圖,發(fā)現(xiàn)在15日20時左右,進(jìn)站壓力有約為0.4MPa上升過程。初步懷疑此次閥門誤開啟原因為過濾器結(jié)冰導(dǎo)致閥前與閥芯連接通道堵塞,同時由于0.4MPa的壓力上漲致使閥門誤開啟。而閥門不能歸位的原因為閥芯與閥腔密封面有結(jié)冰所致。
后經(jīng)組裝測試后閥門依然內(nèi)漏,因此排除了是閥芯與閥腔密封面結(jié)冰導(dǎo)致閥門不能歸位。
注:在水擊泄壓閥關(guān)閉時,閥門如要開啟,必備的條件是閥芯壓力要被泄掉,唯一途徑是導(dǎo)閥動作導(dǎo)致閥芯與閥后相連通。僅憑借閥前小范圍的壓力增幅并不足以壓縮閥芯內(nèi)已經(jīng)是高壓液體的油品繼續(xù)被壓縮從而導(dǎo)致閥門開啟。
(3)由于懷疑閥芯與閥腔密封面損壞導(dǎo)致閥門內(nèi)漏,隨即對閥門閥芯進(jìn)行更換,一并更換了閥芯與閥腔的整套密封副,經(jīng)重裝測試后閥門仍然內(nèi)漏。因此可以排除是閥芯密封問題。
(4)2011年1月8日,廠家人員來站,懷疑為導(dǎo)閥問題,隨即拆下導(dǎo)閥,對導(dǎo)閥進(jìn)行沖洗重裝,經(jīng)測試閥門不再內(nèi)漏,故可以確定原因為導(dǎo)閥內(nèi)有夾雜或者結(jié)冰,是此次閥門誤開啟及開啟后閥門不能歸位的原因。
4 總結(jié)
2010年12月15日,站場氣溫大幅下降,下降幅度接近10攝氏度,然而由于成品油低壓泄壓閥電伴熱出現(xiàn)故障致使導(dǎo)閥內(nèi)結(jié)冰,如上圖所示,水擊泄壓閥導(dǎo)閥內(nèi)部結(jié)冰膨脹,致使導(dǎo)閥內(nèi)滑閥微微偏離密封部位,此時閥芯與閥后有輕微的流通通道,閥芯內(nèi)一部分壓力泄到閥后,閥芯不能保壓,導(dǎo)致閥門輕微開啟(因為此時在導(dǎo)閥彈簧設(shè)定壓力下,導(dǎo)閥在向左的壓力下仍然緊貼閥后密封副,導(dǎo)閥并無動作),而此時閥芯泄掉的壓力從閥前也在不斷補充,故閥門始終沒有完全開啟,也不能復(fù)位(后續(xù)維修過程中,閥門不能復(fù)位的原因也有可能是導(dǎo)閥內(nèi)的閥芯與閥后密封部位夾雜)。結(jié)合本次事故案例,將先導(dǎo)式水擊泄壓閥門常見故障及處理措施進(jìn)行了總結(jié),如下表所示:
5 建議維護(hù)措施
由于成品油低壓泄壓閥接至進(jìn)站口,油品并沒有經(jīng)過過濾器,而且從進(jìn)站口至水擊泄壓閥閥前是死管段,長時間運行后導(dǎo)致死管段內(nèi)油品雜質(zhì)明顯增多,如果水擊泄壓閥一旦開啟,雜質(zhì)就有可能被帶到導(dǎo)閥或者閥芯與閥腔的密封副上,導(dǎo)致閥門不能完全歸位,從而發(fā)生閥門內(nèi)漏故障。
5.1 建議定期(如果條件允許,盡量多的)對水擊泄壓閥閥前死管段油品進(jìn)行置換,將其沖入泄壓罐內(nèi),保證閥前油品相對清潔。
5.2 冬季建議加強對水擊泄壓閥電伴熱投用情況的巡查,確保電伴熱投用并能在出現(xiàn)故障時及時發(fā)現(xiàn)處理,杜絕隱患。
5.3 如果水擊泄壓閥前油品雜質(zhì)較多,則可能堵塞閥前通往閥芯過濾器,導(dǎo)致閥壓力波動不能傳到導(dǎo)閥,致使真正發(fā)生水擊時閥門無動作,起不到泄壓的作用,從而損壞相關(guān)設(shè)備。因此建議在條件允許的情況下,在水擊泄壓閥前安裝一個過濾器,保證油品清潔。
參考文獻(xiàn)
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