摘 要:與常規(guī)電除塵相比,高頻電源電除塵在工況適應(yīng)、煤種適應(yīng)性、安全性、電耗以及運(yùn)行費(fèi)用等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。在高頻電源改造后,粉塵排放卻沒能達(dá)到預(yù)期效果,甚至不如以前。經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的觀察和分析,從電火花率開始引出,找到并解決了問題,達(dá)到了預(yù)期的效果。
關(guān)鍵詞:電除塵;高頻電源;火花率;自動(dòng)尋優(yōu)
1 引言
某廠現(xiàn)安裝2×600MW引進(jìn)技術(shù)國(guó)產(chǎn)超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,鍋爐由哈爾濱鍋爐廠建造,型號(hào)為HG-1795/26.15-YM1,鍋爐設(shè)計(jì)煤種為淮南煤,校核煤種為山西保德、晉北煙煤。兩臺(tái)機(jī)組已同步建設(shè)工頻電除塵器,電除塵是由福建龍凈環(huán)保公司組建的每臺(tái)機(jī)AB兩列雙室四電場(chǎng)。二號(hào)機(jī)組于2009年08月14日通過168小時(shí)試運(yùn)行后投產(chǎn),為了達(dá)到日益嚴(yán)格的環(huán)保要求和節(jié)能降耗該公司于2011年10月由阿爾斯通公司進(jìn)行了電除塵的高頻電源改造。該廠二號(hào)爐靜電除塵器高頻電源改造后,除塵器出口粉塵濃度波動(dòng)大,有嚴(yán)重超標(biāo)的現(xiàn)象。
2 電除塵的過程和基本原理
電除塵的基本過程是:(1)建立電場(chǎng),產(chǎn)生電暈,使塵粒荷電;(2)在電場(chǎng)力作用下,荷電塵粒向收塵極運(yùn)動(dòng),收塵;(3)振打清灰和排灰。
所以只有這三個(gè)過程都能夠滿足才能達(dá)到良好的除灰效果,首先為了保證電除塵的除塵效率就得保證一個(gè)穩(wěn)定的負(fù)電暈,所謂穩(wěn)定的負(fù)電暈是指即將發(fā)生而未發(fā)生流注段的負(fù)電暈。穩(wěn)定的負(fù)電暈是單區(qū)靜電除塵器高效運(yùn)行的首要條件(即盡可能高的電壓而無火花發(fā)生的負(fù)電暈)。而保持穩(wěn)定負(fù)電暈的必要條件是:a.電暈極附近要有豐富的電子源,即該處的場(chǎng)強(qiáng)要高、電離要強(qiáng)。b.電暈外區(qū)要有有效的空間電荷(如負(fù)電性氣體O2、SO2、Cl2、H2O等形成的負(fù)離子及被其荷電粉塵的負(fù)粒子),若沒有足夠的起限制作用的負(fù)空間電荷,則流注、火花很快發(fā)生,使擊穿電壓降低,電暈不穩(wěn)定。
另外選用高頻電源,一定要和斷電振打控制配套使用,否則,會(huì)降低該電場(chǎng)預(yù)期的除灰效果,如果遇到高比電阻的粉塵要適度增加斷電振打的時(shí)間和頻率以便有效的防止反電暈的發(fā)生。
3 現(xiàn)場(chǎng)情況分析
3.1 火花率
針對(duì)以上原理比對(duì)二號(hào)爐靜電除塵器火花率和粉塵濃度的變化趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)火花率和除塵器出口粉塵濃度曲線有一致性,即火化率升高時(shí)排放濃度也升高。從統(tǒng)計(jì)中來看AB兩室中間兩個(gè)通道火花率高,其中二電場(chǎng)火花率最高,可達(dá)到50個(gè)/min甚至更高。
由于二電場(chǎng)的中間電場(chǎng)火花率極高,由火花產(chǎn)生的原理可知產(chǎn)生火花之前必定產(chǎn)生大量的流注,流注就是正負(fù)離子混合區(qū),故而產(chǎn)生了大量的正離子附在粉塵上形成正粒子,但是該廠的電除塵沒有設(shè)計(jì)吸附正粒子的電極,故而一部分正粒子吸附到了陰極線上,這樣會(huì)導(dǎo)致陰極線粗大,另一部分則沒有被吸附而直接被排出,這樣就造成了粉塵濃度增大。另外由于產(chǎn)生了火花導(dǎo)致了該單元的除灰能力變差,很多粉塵不能除去,進(jìn)而增大了出口的粉塵濃度,所以現(xiàn)在主要是查明二電場(chǎng)火花率高的原因。通過觀察可知由于二電場(chǎng)峰值電壓過高導(dǎo)致電場(chǎng)擊穿,二電場(chǎng)在自動(dòng)尋優(yōu)下的電壓電流由粉塵的濃度和性質(zhì)決定,一定的工況和煤種的情況下粉塵的性質(zhì)也是一定的故而只能由粉塵濃度決定,可得知這是由于一電場(chǎng)的高頻電源沒能達(dá)到預(yù)期的除灰效果導(dǎo)致了大量的粉塵排到后面電場(chǎng),造成了二三四電場(chǎng)的壓力過大,從而導(dǎo)致粉塵濃度排放增加,這一點(diǎn)可通過在一電場(chǎng)發(fā)生振打時(shí)來驗(yàn)證。這樣就進(jìn)一步的把問題轉(zhuǎn)向?yàn)楹胃哳l電源沒能達(dá)到預(yù)期效果。
3.2 高頻電源
該廠改用的高頻電源,廠家原來設(shè)置了兩個(gè)運(yùn)行模式:自動(dòng)尋優(yōu)模式和全脈沖供電模式。其中自動(dòng)尋優(yōu)模式是根據(jù)粉塵的濃度和性質(zhì)自動(dòng)調(diào)節(jié)電壓電流既達(dá)到了除塵效果又能節(jié)省電能,全脈沖供電模式是采用大電壓大電流的方式運(yùn)行,對(duì)除塵效果的提高有幫助,但不能根據(jù)實(shí)際的工況進(jìn)行變化,浪費(fèi)電能。
自動(dòng)尋優(yōu)模式下一電場(chǎng)高頻電源的電壓最高僅為47KV,不能達(dá)到高頻電源應(yīng)該有的效果。通過查閱相關(guān)資料和詢問廠家得知,這是因?yàn)樽詣?dòng)尋優(yōu)的前提條件是有優(yōu)可尋,也就是系統(tǒng)內(nèi)必須存儲(chǔ)有各燃燒煤種不同運(yùn)行工況下的優(yōu)化參數(shù),然后才會(huì)以這個(gè)參數(shù)為目標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化運(yùn)行,否則即使采用尋優(yōu)模式運(yùn)行,系統(tǒng)也只能以它有限的“經(jīng)驗(yàn)”尋找它認(rèn)為的“最優(yōu)模式”。二號(hào)爐靜電除塵器高頻電源投運(yùn)后沒有一套完整的合適的尋優(yōu)參數(shù),或者說以前的自動(dòng)尋優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)不夠合理,造成了高頻電源在“自動(dòng)尋優(yōu)”模式下不能找到合適的電壓電流,進(jìn)而導(dǎo)致了電除塵的一系列問題。為了驗(yàn)證,手動(dòng)設(shè)置了一定的參數(shù)(根據(jù)一號(hào)機(jī)一電場(chǎng)的電壓電流),保證了電壓電流穩(wěn)定在54KV/800MA和52KV/700MA,由于中間電場(chǎng)的灰比較多故而需要的電壓高,調(diào)整后電場(chǎng)內(nèi)火花全部消失,電除塵出口粉塵濃度降到了50mg/Nm3以下。保持設(shè)置的參數(shù)運(yùn)行一段時(shí)間,再次投入自動(dòng)尋優(yōu)發(fā)現(xiàn)很多時(shí)段能夠遵循設(shè)置的電壓電流運(yùn)行,說明了智能控制器記住了設(shè)置的參數(shù),并且認(rèn)為設(shè)置的參數(shù)比較合適。
3.3 振打
由前面的原理可知電除塵要配備合適的振打和斷電振打才能達(dá)到更好的除灰效果,否則會(huì)發(fā)生反電暈之類的影響除塵效果的問題。之前由于一電場(chǎng)除灰效果差,導(dǎo)致了二三四電場(chǎng)壓力大,造成了一定的積灰,通過伏安特性曲線也能發(fā)現(xiàn)二三四電場(chǎng)存在嚴(yán)重反電暈現(xiàn)象,故而需要通過持續(xù)的斷電振打才能清除以前殘留的灰,使其發(fā)揮更好的清灰效果。根據(jù)該廠的實(shí)際情況,設(shè)計(jì)了一組振打的參數(shù),適當(dāng)?shù)脑黾恿苏翊驎r(shí)間和振打頻率,而且保證同一時(shí)間同一通道不會(huì)發(fā)生同時(shí)振打。由于阿爾斯通自動(dòng)優(yōu)化的計(jì)算和投入是在振打完成后30S開始的,因此當(dāng)設(shè)置好振打參數(shù)后也要相應(yīng)的修改自動(dòng)尋優(yōu)的投入時(shí)間,來保證自動(dòng)尋優(yōu)和振打的同步性。
4 結(jié)論
針對(duì)目前該廠的情況,對(duì)高頻電源設(shè)置了合適的電壓電流參數(shù)和振打參數(shù),基本滿足了目前的排放要求,而且日后還會(huì)根據(jù)多個(gè)煤種設(shè)計(jì)不同的參數(shù)來滿足不同的工況的運(yùn)行。
對(duì)于高比電阻的粉塵由于負(fù)電性氣體少,對(duì)放電的發(fā)展抑制差,因此煙氣的擊穿電壓低(一般在50kv以下),不能形成穩(wěn)定的負(fù)電暈,換言之,此工況下在電暈外區(qū)會(huì)出現(xiàn)正離子及被其荷電的正粒子粉塵,因此要給正離子及被其荷電的正粒子粉塵一出路,從擊穿理論看,為了解決流注段的正、負(fù)粒子收塵問題,增加輔助電極,或采用 SO3煙氣調(diào)質(zhì)來形成穩(wěn)定的負(fù)電暈也是一種辦法。其中增加輔助電極需要對(duì)電除塵本體進(jìn)行改造,工期較長(zhǎng)投資較大;采用SO3煙氣調(diào)質(zhì)方法能較好的解決這一問題,國(guó)內(nèi)多家電廠已經(jīng)引進(jìn)了SO3煙氣調(diào)質(zhì)裝置,并取得了很好的效果。靜電除塵器未采取上述兩項(xiàng)措施之前,如果燃用比電阻過高的煤種時(shí)可采用降電壓運(yùn)行方式,使其不發(fā)生流注,但這只是一個(gè)消極措施,不能從根本上解決問題,而且具體的參數(shù)要根據(jù)煤種來調(diào)整。
二號(hào)爐靜電除塵器B8單元在自動(dòng)優(yōu)化運(yùn)行時(shí)火花率很高應(yīng)該電除塵器本體有問題,導(dǎo)致?lián)舸╇妷哼^低,最好利用停機(jī)檢修機(jī)會(huì)進(jìn)行檢查確認(rèn)。目前采用手動(dòng)設(shè)置參數(shù)降低電壓的方法保守運(yùn)行。
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