摘要:風橋作為礦井生產中的一項特殊工程,充分利用現有地質資料和施工條件,選取合理的設計及施工方案是實現安全、快速施工的關鍵,中馬村礦結合現場實際情況,探索性地設計并成功實施了礦井東翼27采區27021回風巷底抽巷風橋施工。
關鍵詞:風橋 設計 施工方案
1 工程概述
27021回風巷底抽巷風橋位于中馬村礦東翼27采區上車場附近,27采區上部瓦斯地質情況極為復雜,煤層存在分叉現象,按照礦區域瓦斯治理工作要求,需在27021回風巷下方重疊布置底板抽采巷以抽采工作面內瓦斯。為了確保27021回風巷底抽巷掘進期間有獨立、順交的通風系統,在17回風上山與27021回風巷底抽巷之間設計了該風橋,凈寬B=3m,凈高H=2.7m。
2 風橋設計
根據礦井三年生產接替要求,決定在17回風上山和27021回風巷底抽巷之間施工一條聯絡巷道,作為27021回風巷底抽巷掘進期間回風眼使用,詳細設計內容如下:
2.1 設計長度及坡度
27021回風巷底抽巷風橋及附近巷道平面布置圖如圖1所示,東段以17回風上山內實測點08向南0.8m位置開口,按229°31′54″方位角開口施工27021回風巷底抽巷風眼,以+13°坡度施工6.7m后,再以196°16′48″方位角掘進10.5m至27上車場對應位置上方,按平巷施工8m后停;西段從測點W599西30m位置上幫開口,向北以按325°56′23″方位角施工15m平巷后,再以33°21′34″方位角施工22m平巷后,以+23°坡度施工9.2m與西段貫通。風眼設計長度92m,其中風橋段長度8m,全巷道均位于煤層底板中,距下分層煤底6-10m。
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2.2 斷面和支護形式
①斷面:直墻半圓拱斷面,巷道凈寬3m,直墻H=1.2m。風橋設計剖面如圖2所示。
②支護形式:風橋采用錨網索噴支護,頂、幫均采用Φ20×2400mm高強阻尼錨桿,錨桿間排距800×800mm,
全斷面布置10根;錨索間排距:1500×2000mm,錨索規格:Φ18.9×7300mm,每排布置3根。鋼筋網規格:Φ6×2000×1000mm,網格100mm×100mm,網片搭接寬度100mm,用14#鐵絲雙股捆扎,噴射混凝土強度符合C20要求,噴漿總厚度150mm。風橋支護斷面如圖3所示。
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3 風橋施工
3.1 掘進前
風眼施工前,先在27上車場確定好兩巷的貫通交點,然后進行擴幫、架棚支護,支架采用全封閉36U鋼棚,架棚超出風眼巷道兩幫各1m(棚距中-中500mm),U鋼棚頂部禙工鋼,間距0.3m,并鋪設鋼筋網,然后進行噴漿封閉,噴漿總厚度210mm(含初噴50mm)。
3.2 風橋掘進
風橋施工期間,嚴格按地測科給定的中腰線施工,首先掘進巷道上半部分,采用“打淺眼,放小炮,少裝藥,多爆破”方式進行施工,待上部巷道施工完成后,頂部進行錨網索噴永久支護,然后掘下部巷道,待巷道全部支護結束后,按設計深度開挖底板并放置道軌或工鋼,澆筑混凝土(混凝土強度符合C20要求)。
4 設計方案創新點
4.1 施工方便
過去施工風橋一直采取先對下部巷道進行挑頂,再架棚支護,導致巷高超過5m,施工極其困難;此方案施工方便,減少了對圍巖的擾動,而且不影響上車場正常行人、運輸。
4.2 支護強度高,服務年限長
下巷采用錨網索噴+全封閉36U鋼復合支護形式,并噴漿封閉,風橋底部采用鋪設11#工字鋼+澆筑C20混凝土進行加固,巷道采用錨網索噴支護形式,保證了巷道的支護強度,確保底板抽采掘進期間風流正常。
4.3 效果好
相比過去的風橋施工方案,此方案一次澆筑混凝土成功,且能達到完全封閉的目的,經過檢查發現,沒有漏風現象發生,效果不錯。
5 結論
在確保掘進進度和安全性有所提高的前提下進行施工,施工方便,支護強度高,且效果很好,自風橋建成三年來,從未出現過漏風現象。通過長時間的檢驗,該風橋設計方案及施工工藝技術先進,操作性強,安全可靠,不漏風,已在中馬村礦進行推廣應用,并取得了良好效果。
參考文獻:
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作者簡介:
朱春偉(1985-),男,河南項城人,助理工程師,2011年畢業于安徽理工大學采礦工程專業,目前從事煤礦井巷工程設計工作。