摘要:目前傳統(tǒng)的預(yù)制箱梁底座施工方法有很多,但不同程度上存在耗材大、施工工期長、施工成本高、產(chǎn)生大量建筑垃圾、不符合創(chuàng)建“兩型”社會和“低碳”施工的理念。因此,創(chuàng)建一種新型的預(yù)制箱梁底座,既能減少傳統(tǒng)底座存在的缺點,又能保證施工質(zhì)量與進度、滿足施工要求成為施工發(fā)展趨勢。工程實例表明這些措施的可行性,可為同類工程參考
關(guān)鍵詞:小箱梁預(yù)制; 方案;預(yù)制;施工工藝; 應(yīng)用
1、工程概況
某標(biāo)段橋總長80m,上部結(jié)構(gòu)采用25+30+25米的C50預(yù)應(yīng)力組合箱梁,橋面連續(xù),共有梁板42片 。下部結(jié)構(gòu)采用樁柱式橋墩,基礎(chǔ)為Φ150cm鉆孔灌注樁,墩柱直徑為140cm,橋臺為U型橋臺。路線區(qū)的地層結(jié)構(gòu)和巖性非常復(fù)雜,發(fā)育灰?guī)r巖溶和漂石,地質(zhì)構(gòu)造較發(fā)育,但構(gòu)造形跡多與路線大角度相交,對路線穩(wěn)定有利,新構(gòu)造運動差異性不明顯,附近存在活動斷層,地震烈度為Vl度,沿線不良地質(zhì)及特殊性巖土較發(fā)育,以軟土為主(含淺層軟土和深厚層軟土),局部發(fā)育高液限不良路基土、巖溶橋基和水理性質(zhì)較差存在失穩(wěn)隱患的巖土質(zhì)邊坡,局部水文地質(zhì)條件較復(fù)雜,新港互通橋區(qū)存在巖溶高承壓水。
因此,路線區(qū)工程地質(zhì)條件總體屬于復(fù)雜類型,但區(qū)域地質(zhì)穩(wěn)定。
2、方案確定
2.1方案提出
某標(biāo)段預(yù)制場設(shè)在橋頭填好的路基上,場地較寬闊,長度不受限制,預(yù)制小箱梁總計42片,根據(jù)以上的現(xiàn)場條件,我們小組采用“頭腦風(fēng)暴法”提出以下幾種箱梁臺座施工方案:
方案一:傳統(tǒng)的施工方法,采用固定式臺座,整個臺座采用砼澆筑,然后在上面鋪設(shè)鋼板。
該方案常規(guī),經(jīng)驗成熟,質(zhì)量能夠得到很好的保證,但澆筑砼量大,出坑需要大噸位起重設(shè)備,在梁板少的情況下均攤費用較高,安全風(fēng)險大,并由于需要移梁,導(dǎo)致施工周期長。
方案二:相比方案一,臺座中間采用黃砂鋪設(shè),節(jié)約了澆筑底座砼的成本,但同時也需要大噸位起重設(shè)備和梁板出坑時間制約的缺點。
方案三:采用活動式底座,底座材料可以重復(fù)利用,梁板無需出坑,節(jié)約成本,節(jié)省大量時間,縮短周期,起重作業(yè)少,安全風(fēng)險小。
2.2方案的比較與選定
方案的分析、評估及選定表
方案方式方案一方案二方案三
設(shè)計方案傳統(tǒng)的施工方案臺座中間采用黃砂鋪設(shè)采用活動式底座
技術(shù)可行性技術(shù)上可行技術(shù)上基本可行,但黃砂鋪設(shè)有不確定性的因素。技術(shù)可行,且便于實施。
經(jīng)濟合理性相對數(shù)量較少的梁板,投入成本過高。相對方案一有所減少,但仍然需要大噸位起重設(shè)備費用開支。材料可重復(fù)利用,且無需租用大噸位起重設(shè)備,經(jīng)濟效益最高。
施工安全施工工藝成熟,
安全系數(shù)最高。
黃砂鋪設(shè)有安全不確定的因素。具有一定的安全風(fēng)險,但可以通過技術(shù)手段克服。
預(yù)期效果預(yù)期性價比不高預(yù)期性價比不高性價比最高,施工工藝需嚴格制定
施工工期前期投入大,
工期較差工期存在不確定性的因素。前期建設(shè)方便,且無需出坑,工期最短。
環(huán)境影響施工后需要對臺座進行處理,環(huán)境影響大。施工后需要對臺座進行處理,環(huán)境影響大。施工后只需處理底座端頭,且大部分材料重復(fù)利用,低碳環(huán)保。
選擇不采用不采用采用
2.3制定對策
選定了方案之后,分析了需要解決活動臺座的技術(shù)路線,如下圖:
活動式臺座的施工工藝
活動式臺座的穩(wěn)定性 影響活
動式臺
座的要
素
活動式臺座端頭處理質(zhì)量
各流程的具體實施
3、施工工藝
3.1明確活動式支座的施工工藝
1)施工場地的碾壓、中間墊層和端頭砼的澆筑梁板預(yù)制施工是以主線上長200米寬50米的填筑路基作為施工場地。施工前,按照路基施工技術(shù)規(guī)范進行此段路基的填筑,在場地計劃頂標(biāo)高下1米區(qū)段按照路基96區(qū)標(biāo)準填筑碾壓密實,然后每塊臺座上澆筑5cm厚墊層,兩端頭澆筑砼。
2)鋼桁架的拼裝及鋪設(shè)以兩排槽鋼為主梁,每隔1.5米設(shè)置槽鋼橫向支撐、角鋼斜撐,上面鋪設(shè)鋼板,拼裝焊接而形成鋼桁架。活動臺座由幾個鋼桁架連接而成。
3)測量整平采用木楔配合工字鋼豎向支撐起鋼桁架,頂面整平通過木楔來調(diào)整,兩鋼桁架之間用密封膠密封。
4)臺座上正常施工鋼筋、預(yù)應(yīng)力、模板、砼。
5)張拉后拆除支座張拉完成后,先拆除中間的工字鋼和底座,利用千斤頂頂起兩端,塞進枕木后拆除兩端的底座,使兩端梁板放置在枕木上。
6)拆除后的臺座進入下一環(huán)節(jié)循環(huán)施工
4.2鋼桁架的拼裝焊接
鋼桁架沿梁板縱向由兩排14號槽鋼作為主梁,橫向每隔1.5米設(shè)置14號槽鋼并與縱向槽鋼焊接,并在該1.5米內(nèi)布設(shè)角鋼斜撐形成一穩(wěn)定整體,然后在上面鋪設(shè)8mm鋼板,拼裝而成一鋼桁架。見附圖
25米箱梁底座由兩端2個2米的鋼桁架 和中間4個5.5米的連接而成,30米的底座中間設(shè)置5個5.5米的鋼桁架。經(jīng)計算,每個鋼桁架的撓度小于0.01mm,符合變形要求。
3.3底座的整平支撐
采用木楔配合工字鋼豎向支撐起鋼桁架,頂面整平通過木楔來調(diào)整,每隔80cm設(shè)置一道以保證底座的穩(wěn)定性。
4、效果檢查
4.1目標(biāo)完善
本橋箱梁施工采用活動式底座方案施工,于2010年6月31日順利完成了本橋箱梁的施工,箱梁施工工期共計70天,較常規(guī)施工方法提前35天(理論工期),并比原計劃提早2天完工。施工完畢后,對箱梁的外觀和質(zhì)量進行全面檢查,沒有發(fā)現(xiàn)大的缺陷,說明該施工工藝具有可行性。
4.2成本控制
若采用方案二,即固定式臺座,臺座中間每邊澆筑寬15cm高40cm砼,兩端兩米內(nèi)全部澆筑高40cm砼,剩余空缺采用黃砂填滿,然后鋪設(shè)鋼板。考慮本工程實際梁板數(shù)量及工期要求,需準備7個臺座,還需租賃150T的龍門吊一臺 為出坑所用。所需費用見附表。本橋箱梁預(yù)制采用活動式臺座,共投入2米鋼桁架8個,每個重0.25t,5.5米鋼桁架22個,每個重0.7t,所用鋼材共重:17.4t,還投入10T龍門吊一臺。所用費用見附表。成本節(jié)約=22.6萬元-19.3萬元=3.3萬
方案方案二方案三(活動臺座)
項目數(shù)量單價(元)小計(萬元)數(shù)量單價(元)小計(萬元)
砼200m3(包括龍門吊基礎(chǔ))3006.090m33002.7
黃砂60m31000.6
鋼材14t5000717.4t(考慮了
回收40%)50008.7
龍門吊租費3個月3萬/月93個月0.5萬/月1.5
架梁租用吊車 1640006.4
合計 22.6 19.3
通過編制工藝流程和各流程的操作要點,并指導(dǎo)施工,實現(xiàn)了課題目標(biāo)。通過開張創(chuàng)新型QC小組活動,小組成員運用科學(xué)方法,開拓思維方式,培養(yǎng)和鍛煉了隊伍,使小組成員的技術(shù)水平、工作能力、個人素質(zhì)均有了大幅度的提高。
5、結(jié)束
活動式臺座在傳統(tǒng)箱梁底座施工中屬于創(chuàng)新的施工工藝,其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在中小數(shù)量箱梁預(yù)制保證質(zhì)量、工期和安全的前提下的環(huán)保施工和成本節(jié)約,并且梁板安裝也能安全、方便快捷,所以該施工工藝在施工領(lǐng)域應(yīng)值得推廣實施。經(jīng)過現(xiàn)場施工實踐,取得了滿意效果,收到各方關(guān)注和好評。當(dāng)然,我們在活動中也發(fā)現(xiàn)一些問題待需改進,比如,怎樣更好地控制和地基沉降、鋼桁架底的豎向支撐怎樣保證箱梁底板的平整度。我們將認真總結(jié)創(chuàng)新成果,以便日后類似工程作借鑒。我們小組將一如既往,運用全新思維探索、攻克施工難題,大膽采用新技術(shù)新工藝,提升企業(yè)的市場競爭力。
參考文獻
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