
摘要:本文介紹水輪機主軸密封的兩種形式,其中原來使用的盤根密封由于與主軸直接接觸,造成主軸磨損嚴重,漏水較大,經常停機檢修,直接影響經濟效益和安全生產。詳細介紹了改造為平板密封的具體過程和改造過程中一些細節,為同類機組特別是農村小型水電站提供了借鑒意義。
關鍵詞:水輪機 主軸密封 改造
1.水輪機主軸密封概述
水輪機主軸密封是設置在水輪機主軸與頂蓋間防止漏水的密封裝置,分為工作密封和檢修密封兩種,機組正常運行時使用的密封,稱為工作密封;機組檢修時使用的密封,稱為檢修密封。主軸工作密封有很多形式,主要分 為接觸式和非接觸式,接觸式也分為很多種,例如:活塞式、盤根式、平板式等,本文就是主要討論盤根式和平板式的密封裝置的。
2.改造前存在的主要問題
密封問題一直是困擾水電站和主機廠的一個主要問題,也是水電站日常檢修的主要工作量。我廠是一個七、八十年代投產的老舊水電站,水頭49米,裝有兩臺臥式混流機組,單機容量1600千瓦,河流泥沙含量也較多,機組設備老化嚴重,水輪機主軸密封更是一個老大難問題。原來機組出廠時,水輪機主軸密封是盤根密封,經過多年使用,密封效果越來越不理想。主要問題是主軸磨損,密封不嚴,漏水加大,漏水甚至竄入導軸承箱,于是盤根越壓越緊,主軸磨損就越來越嚴重,日常檢修維護頻繁更換盤根,盤根也越用越多,形成惡性循環,到后來,主軸竟被磨損了10毫米以上,形成一個凹頸,機組也因此需要每年進行大修,將機組解體,把磨損嚴重的主軸拆下,進行修補,再上車床加工,有時修補不到位,需要幾上幾下車床,檢修工作量很大,修補過程中如果控制不均勻,甚至造成主軸中心偏移或彎曲,直至報廢,造成極大經濟損失。平時機組停機頻繁,發電量大受影響,正常檢修計劃和安全生產也無法保證。
3.改造的具體過程和做法
經過我廠領導研究并請示上級后決定,對我廠兩臺水輪機組主軸密封進行改造,并確定了自主完成,分步實施的原則,經過多方比較探討和查找資料,最后決定選擇改造為平板密封,如下圖示:
具體工作過程如下:
3.1.將機組解體,由于前期盤根密封已造成主軸磨損,仍需對主軸進行一定的修補,但因改造后主軸與平板橡膠并不直接接觸,因此主軸修補后的光潔度不再有嚴格要求,工作量明顯減少。
3.2.拆除原來盤根密封的部件,包括盤根壓緊板。
3.3.制作一塊過渡板,由于原來盤根壓緊板較小,固定螺栓間距較小,沒有容納平板橡膠和抗磨板的空間,故需先制作一塊過渡板,用四顆沉頭內六角螺栓固定在原來盤根壓緊板的頂蓋位置,并保證螺栓不露頭。過渡板外圈鉆八個螺栓孔,用于固定平板橡膠和漏水收集器
3.4.裝上平板橡膠和抗磨板,調整平板橡膠與抗磨板的間距,一般它們之間間距不超過1毫米為宜。
3.5.裝上漏水收集器,接上水管以排出漏水。
3.6.組裝機組,主軸密封改造完成,通水試機。
4.本次主軸密封改造取得成功,經過幾年的運行與改進,有幾點經驗與大家分享:
4.1.關于平板橡膠的選擇。原來許多文獻推薦用8~10毫米厚的中硬耐油耐磨橡膠板,經我們多次比較和試驗,最后選定市面上容易購買的傳送帶橡膠板最為合適,因其內襯多層尼龍絲而具有強韌抗折耐磨的特性,只要不被磨穿,該主軸密封基本不會漏水。
4.2.該主軸密封在安裝橡膠板與抗磨板時,應在抗磨板上先涂上一層潤滑脂,否則機組剛啟動,橡膠板與抗磨板干磨,極易使橡膠板過熱損壞,只要機組開動后,橡膠板與抗磨板之間有了水壓力,就不會干磨了,經過一個檢修周期后,橡膠板與抗磨板可同時更換,抗磨板經過修復,可作為備件供下次使用。
4.3.該主軸密封更換時,若主機不需檢修,則橡膠板可用曲線鋸依尺寸將中心挖去,用皮帶沖沖出螺栓孔,再用鋒利的刀具將橡膠切開,套進主軸后,再用502膠水粘牢即可,不需從主軸后部套進,也就不需拆開尾水彎管、轉輪等部件,大大減輕了工作量。
5.改造后的效益和意義
經過此次主軸密封改造,我廠的檢修工作量和停機時間大大降低,在一個檢修周期內可不需更換主軸密封,即使更換,在配件備足的條件下,也僅需很少時間即可完成。經過三年多的運行,本次主軸密封改造取得成功,為我廠創造了可觀的經濟效益,保證了安全生產,它不僅簡單易行,而且投資少,見效快,為同類機組設備,特別是農村小型水電站的老舊設備改造提供了借鑒意義。
參考文獻:
[1]《水輪機》 史振聲 1991
[2]《低壓水輪發電機組運行與維護》 童建棟 徐招才 1999