摘 要:該文介紹了PLC可編程控制器在采區原煤運輸系統中的應用,通過PLC編程控制,實現了采區原煤運輸系統每部皮帶機的聯鎖及集中控制,提高了原煤運輸系統的可靠性、穩定性,使人力資源得到了整合,達到了企業減人提效的目的,有極好的安全效益和經濟效益。
關鍵詞:PLC;集中控制;減人提效;自動化;上位機;
中圖分類號:TD634 文獻標識碼:B 文章編號:1674-3520(2014)-03-000241-01
華恒礦業公司作為年產百萬噸的大型礦井,隨著綜采、綜掘工藝的應用,原煤產量不斷提高,采區運輸系統均為獨立控制,系統分散,控制方式不靈活,系統運行狀態及故障不能及時發現并處理,造成事故時間過長,影響礦井正常生產。為了解決原煤運輸系統的不足,我公司對八采區原煤運輸系統進行了自動化改造。
一、系統情況
華恒礦業八采區運煤系統安裝4部皮帶機,采用西門子S7-200型PLC為核心控制器,配合上位機軟件,實現原煤運輸自動化控制。具體如下: 1、控制柜配置:在煤倉附近安裝一臺礦用隔爆型PLC控制柜。PLC控制柜:采集皮帶啟動器狀態及電流、隨機保護狀態和打點反饋,控制皮帶的啟動停止,打點輸出。PLC控制柜信號借助視頻柜內交換機通過光纜將PLC信號傳至八采變電所環網交換機。2、視頻柜配置:在煤倉附近安裝一臺防爆視頻柜。解碼器:通過解碼器將網絡信號轉換成模擬信號接防爆電視。交換機:通過交換機將現場攝像頭網絡信號傳輸至八采變電所環網交換機。3、操作臺配置:在煤倉附近安放一臺操作臺,放置PLC柜、防爆電視等設備。防爆電視:實時顯示防爆攝像頭畫面。4、隨機保護部分:四條皮帶分別配置一套隨機保護,包含主機和傳感器以及語音通話設備。隨機保護主機:采集各個保護傳感器信號,并根據保護等級進行相應的動作,實現報警,通過對講機可以實現對講通話。傳感器:堆煤傳感器、煙霧傳感器、跑偏傳感器、溫度傳感器、速度傳感器、灑水電磁閥。5、語音通訊部分:沿皮帶運輸巷每隔150米安裝一臺KXT101-H礦用控制通訊信號器,實現機道內語音通訊、系統打點。
二、控制方式
1、操作方式分三種方式:遠程、集中和就地。(1)遠程:當轉換開關打到遠程模式時,系統處于遠程遙控狀態,即由地面對原煤運輸系統進行控制,并實時監測系統的運行狀態。在遠程模式下,由上位機作為主要操作設備,對系統進行各項參數的設定以及控制命令的下發。在遠程模式下控制方式分兩種:解鎖控制和聯鎖控制。 a、解鎖控制:在上位機上選擇“解鎖”控制方式時,可通過上位機進行單部皮帶的啟停控制。b、聯鎖控制:在上位機上選擇“聯鎖”控制方式時,可通過上位機“聯鎖啟動”或“聯鎖停止”按鈕控制皮帶按照預先設定好的順序進行啟動和停止。在此控制方式時,也可按照皮帶啟動順序單步開停每一部皮帶。(2)集中:當轉換開關打到集中模式時,系統處于就地集中控制模式,即使用PLC柜按鈕完成皮帶的啟停控制,皮帶運行過程中,系統自動檢測設備的運行參數,發生故障自動停機并提示報警信息,皮帶運行參數及報警信息通過圖形顯示器顯示。在集中模式下,PLC柜作為主要操作設備,對系統下發控制命令。在集中模式下控制方式分兩種:解鎖控制和聯鎖控制。a、解鎖控制:通過PLC柜按鈕選擇“解鎖”控制方式時,可通過PLC柜按鈕進行單部皮帶的啟停控制。b、聯鎖控制:通過PLC柜按鈕選擇“聯鎖”控制方式時,可通過PLC柜按鈕選擇顯示屏上的“聯鎖啟動”或“聯鎖停止”,控制皮帶按照預先設定好的順序進行啟動和停止。(3)就地:當轉換開關打到就地模式時,系統處于手動操作模式,即保持現有的操作方式,整個系統完全脫離控制器,通過隨機保護主機手動單臺就地操作各臺設備,作為檢修或控制系統出故障時應急操作方式。
三、功能情況
1、基本功能:實現皮帶一鍵自動啟停控制,并實時顯示各皮帶狀態,隨機保護主機采集皮帶運行時傳感器狀態,在發生故障時停機。通過選擇不同的控制方式,皮帶可通過現場隨機保護主機控制,也可通過PLC柜按鈕進行控制,還可以通過地面上位機進行遠程控制2、上位機功能情況:(1)故障診斷、實時報警與歷史報警查詢功能。根據皮帶從啟動到運行每個階段的各項參數,設定故障報警值,以判斷皮帶是否按正常程序運行,故障診斷包括以下內容: a、啟動失敗報警:開關得電時,下發啟動命令,若程序沒有讀到開關運行狀態反饋點,或電機電流為0,則判斷皮帶啟動失敗,停止程序繼續運行。b、隨機保護報警:在皮帶正常運行過程中,現場出現堆煤、煙霧、跑偏、急停、打滑、溫度保護動作,根據現場隨機保護主機設置的報警等級輸出報警信號,程序讀取到隨機保護主機發出的報警信號進行報警并停機。c、歷史報警查詢功能,對過去時間發生的報警信息可通過上位機進行選擇查詢。 (2)故障或傳感器可以通過上位機屏蔽。(3)皮帶各項參數數據曲線記錄、歷史報表查詢,通過上位機查詢過去時段內報表數據。(4)上位機原煤運輸自動化動畫效果顯示,皮帶運行動畫顯示。(5)皮帶運行記錄查詢,通過上位機查詢過去時段皮帶的運行記錄。3、隨機保護報警功能情況。就地模式隨機保護報警:皮帶正常運行過程中,現場出現堆煤、煙霧、跑偏、急停、打滑、溫度保護動作,隨機保護主機會語音提示報警類型,并根據設置的報警等級進行動作,只報警不停機或報警并停機。4、PLC控制柜功能情況。PLC柜采用西門子200系列PLC為核心控制器,實時監控皮帶的各種運行狀態,程序通過對皮帶的狀態進行分析,對皮帶進行可靠地控制,最大限度的避免事故的發生。PLC柜配置8個按鈕,一個顯示屏,顯示屏實時顯示皮帶運行畫面,皮帶各項狀態以及報警信息等;通過前面板8個按鈕的組合使用可以完成對皮帶的控制、畫面切換、報警查詢等功能。
四、效果分析
隨著PLC可編程控制器在礦井的大量應用,基于PLC控制的皮帶機也越來越受到用戶的廣大歡迎。其主要優點有:(1)可靠性高,抗干擾能力強,特別適合井下潮濕的運煤系統。(2)配套齊全,功能完善,適用性強。(3)系統的設計、建造工作量小,維護方便。(4)可實現機電一體化。
五、經濟效益及安全效益
1、普通采區原煤運輸系統,每部皮帶機需配備3名崗位工,八采原煤運輸系統有4部皮帶機,則需要崗位工12名,替班人員3名,按每名崗位工每月工資3800元,則每年需要支出崗位工工資68.4萬元;實現自動化控制的采區原煤運輸系統,只需在第一部皮帶配備3名崗位工,替班人員1名,巡查人員1名,按每名崗位工每月工資3800元,則每年需支出崗位工工資22.8萬元,每年可以節約資金45.6萬元。2、通過原煤運輸自動化控制,提高了原煤運輸的安全運轉系數,減少了崗位工,實現了遠程集中控制。
六、結束語
自動化在采區原煤運輸系統中使用后,不僅提高了原煤運輸的安全可靠性,實現了自動化遠程控制,減少了10名皮帶機司機,人力資源得到了整合,達到了企業減人提效的目的,有極好的安全效益和經濟效益。