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陜西渭河電廠三期工程擴建降水對二期地基土的影響

2014-01-06 03:44:26董雙田
中國科技信息 2014年2期
關鍵詞:變形

董雙田

中國電力工程顧問集團西北電力設計院

本文以“陜西渭河電廠三期擴建降水對二期地基土的影響問題研究”為例,通過分析地質勘測資料,現場取樣,進行地基土的室內模擬試驗、沉降計算等方法,論述渭河電廠三期擴建施工降水后,使二期地基土產生附加變形。此變形值是否在允許值范圍內,是本專題要解決的主要問題。

地質概況

廠區位于渭河Ⅰ級階地,地形開闊平坦,地面標高374.42m~375.77m。該區第四系沉積厚度大于400m,主要為河湖相。地下水埋深較淺,埋深5.70 左右。

地層從上而下分布為黃土狀粉質黏土,層厚3.03m,2 細砂、層厚2.44 米,為可液化砂層,3 中砂、層厚4.60m中~密實,為主廠房基礎之天然地基持力層,粉質黏土,層厚0.73m,7 中砂混園礫,層厚8.45m,為較好的下臥層,8 粉質黏土,層厚4.4m,10 黏土層厚2.75m,11 中砂園礫夾中粗紗薄層,層厚10.27m,12 粉質黏土,層厚9.5m,15 細砂,層厚7.43m,16 粉質黏土,層厚7.12m。

各層土的物理力學性質指標

為二期施工圖勘測資料。見表1,表2

地基土的模擬試驗

為計算因降水、引起的地基土的附加沉降量。對二期場地土在模擬實際應力變化的條件下進行固結試驗,以確定各不同應力條件下的模量值,為計算地基沉降量計算參數。

地基土模擬試驗的邊界條件

二期施工降水、水位標高由371.00m 降到367.00m,降深4.0m,該部分土失去浮力,相當于土的自重增大,即普遍施加40 kpa 荷載,而引起降水沉降。

基坑開挖至368.50m,減去基坑上覆自重壓力,引起回彈變形。

由建筑上部設計荷載逐步施加引起地基沉降。

建筑完成后停止降水,由地下水位恢復到原水位,該部分土的浮力恢復,發生卸荷,減去40 kpa,而引起回彈變形。

表1 黏性土常規物理力學性質指標

表2 砂土常規物理力學性質指標

表3 地基土模擬試驗加卸荷值過程表

表4 固結試驗成果匯總表

三期施工降水,再次引起二期主廠房等地段水位下降,地基產生沉降。此沉降值及相應沉降差,應滿足有關規范的容許變形值。

為了模擬地基土的應力史,現場取樣,對砂樣按現場標貫63.5 擊數,根據N63.5 與相對密度Dr 的關系,查出相應的Dr 對天然持力層第3 層中砂標貫63.5 擊數取值按30~38 擊,相對密度Dr 取值為0.8~0.85,重度rd(KN/M3)取值16.4~16.8;第7 層中砂混園礫標貫63.5 擊數取值按60 擊,Dr 的取值按0.9。

根據實驗數值繪制成壓縮~回彈曲線,并分別求出與各階段相應的Es,Ee 值。

試驗成果

見表4,固結試驗成果匯總表。

地基土的沉降計算

一)計算模型的建立

計算模型主要考慮地基土的應力史

二期施工降水,由于降水先于基坑開挖,故降水相當于一個預壓荷載,其作用只使地基土中應力增大,產生的變形使各土層壓密,地基土的強度提高。

大面積開挖后,由于地基卸荷,基坑底部發生隆起現象,即產生回彈變形。它大部分是由于地基土的不排水畸變引起的,對于密實的中砂來說,其回彈變形應該很小。

根據基礎荷載圖,把各單獨基礎荷平均后近似的得出各建筑的荷重。用角點法計算上部荷載所產生的附加應力,考慮相鄰基礎的影響,用分層總和法計算其沉降量。

由于地下水位的恢復而引起的回彈變形。

三期施工降水時,假設水位降深為2m,3m,4m 三種情況,分別計算三種情況對地基土產生的變形,預估二期兩端的沉降差。

表5 二期主廠房沉降計算點沉降值

二)計算成果及其評價

二期施工降水、由原水位標高371.00m 降至標高367.00m,故計算時按40KPa 的大面積均布荷載考慮。

降水引起的沉降按《巖土工程勘察規范》附錄七(7—1)(7—2)公式:

黏性土及粉土層按(7—1)計算

砂層按式(7—2)計算

式中:Sa—土層、砂層最終沉降量(MM)

Sj—第j 層沉降量(MM)

aj—壓縮系數(KPa_1)

e —原始孔隙比

△P—水位變化施加于土、砂層上的平均荷載(KPa)

Hj—第j 層厚度(MM)

Esj—第j 層壓縮模量(KPa)計算深度若按降水引起附加應力等于土的自重應力20%考慮,其壓縮層的深度是很小的,為6.6m,但為了與上部荷載引起的地基變形的壓縮層深度取得一致,計算深度按勘探最大深度60.72m,即標高為314.00m。

按上式計算結果:降水引起的標高367.00m 處的沉降為85.3mm。該變形對地基土的影響較小。

大面積基坑開挖,基坑底部產生回彈變形。根據《基礎工程手冊》中(4—5)公式計算回彈變形。

計算結果:基坑開挖的回彈變形量為23mm,對地基土沉降變形的消減作用不明顯。

上部荷載引起的地基沉降,計算根據《建筑地基基礎設計規范》(GBJ7—89)公式(5.2.5)。

計算結果見表5。

從上表可以看出,煤倉間中部的沉降量最大,為141.40mm,但低于《火力發電廠土建結構設計技術規定》規定的變形允許值。

從模擬試驗的結果分析,三期降水時,在40KPa 的壓力下,地基土的壓縮模量與二期施工降水時相比提高了5 倍以上,地基土的剛度已大大提高。假設按水位降深4m,3m,2m 三種情況分別計算地基土沉降量。計算公式為《巖土工程勘察規范》附錄七(7—1)(7—2)公式,計算結果見表6。

表6 三期降水(不同降深)引起二期地基土沉降量計算結果

按不利水位差考慮,設二期西端(擴建端)水位降深4m,東端水位降深2m,僅由三期降水引起二期東西兩端的沉降差為3.93mm。

由三期降水引起的沉降與上部荷載引起的沉降迭加后,二期各建筑地段東西兩端的沉降差見表7。

表7 三期降水與二期上部荷載迭加引起二期各建筑地段東西兩端沉降差

從表7 中可以看出:二期主廠房各建筑段,東西兩端的沉降差均很小,均在《火力發電廠土建結構設計技術規定》表4 中,所允許的范圍值內。

結語

通過對三期降水產生的附加應力和附加沉降計算結果的分析,三期降水對二期地基土影響很小,其沉降量及沉降差均滿足《火力發電廠土建結構設計技術規定》所允許的范圍值內。

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