薛潤林
(南京義友自控儀表有限公司,江蘇南京,210042)
近幾十年來,我國棉短絨制漿都沿用先蒸煮后打漿的傳統工藝進行生產,棉短絨中的棉籽碎片、棉桃碎片、草莖、木屑等雜質都進入蒸球一起進行蒸煮,嚴重影響了產品漿粕質量[1-2]。由于棉短絨中雜質多,一般采用高堿濃、高溫、高壓進行蒸煮處理,但這種蒸煮工藝漿粕得率低,黑液COD含量高,嚴重污染環境。黑液治理給生產企業帶來沉重負擔,許多造紙廠、精制棉廠、化纖廠因黑液治理不能達標而被迫停產、轉產。
一種新的棉短絨制漿系統 (實用新型專利號:201220611105.7)是先采用濕法除雜,除去80%以上的雜質后,再進行蒸漂制漿,即除去了蒸煮過程產生黑液物質的主要來源,為下一步的H2O2清潔生產創造良好的條件。
這種新的棉短絨制漿系統,將原料棉采用濕法除雜,經過常溫洗滌、精漿、除砂后去除雜質,再經過沉淀、壓榨脫水后,固體雜質可用作有機農家肥料、種蘑菇或作為燃料使用;洗滌后的水沉淀后呈中性,可以重復使用,水中含有一定量的有機物,可以用于灌溉。這種新的棉短絨制漿工藝,是取代傳統制漿工藝的一種重要方法。
傳統棉短絨制漿工藝流程示意圖見圖1。

圖1 傳統棉短絨制漿工藝流程示意圖
傳統的棉短絨制漿工藝是先蒸煮后打漿,棉短絨在高堿濃 (45~55 g/L)、高溫 (170~174℃)、高壓 (0.7~0.8 MPa)的條件下,通過皂化、乳化和堿性裂解一系列復雜的化學和物理作用,去除纖維的油脂蠟質,充分破壞纖維的初生壁和次生壁,降低聚合度,提高白度,提高棉漿的化學反應性能。
但對于傳統的棉短絨制漿工藝,制漿得率低,化工原料消耗高,能耗高,污染重,治理難度大且成本高。因此,傳統工藝造成嚴重污染,不能適應目前嚴格的環保要求和生產發展。
本文介紹一種新型棉短絨濕法除雜制漿工藝。該工藝需首先解決常溫條件下棉短絨的充分浸潤問題,棉短絨充分浸潤后,在漿池中才能疏解、洗滌、清雜。由于棉短絨外層是由油脂蠟層組成,親水性很差,100℃條件下在蒸球內對棉短絨進行預水解蒸煮試驗,經過60 min水解后,棉短絨仍不能充分浸潤,部分棉短絨漂浮在水面上。同時,用熱水對棉短絨進行水煮,僅有部分色素和熱水提取物溶出,水呈深棕色,降低了水循環使用次數。用熱水浸泡,需要將水從常溫加熱到100℃,要消耗傳統蒸煮用蒸汽的50%。同時,棉短絨預水解不加堿,沒有皂化作用,因此不能去除油脂、蠟質和木素。因此,從生產成本考慮,棉短絨用水煮的方法不適用濕法除雜制漿。安徽某制漿廠使用紙漿疏解機疏解、洗滌棉短絨,由于棉短絨在常溫條件下的潤濕性能差,棉短絨漂浮在水面上,難以進行疏解,試驗未能成功。
經多年的研究和試驗,筆者在預水解工藝中使用環保型YY-03滲透劑 (用量0.02% ~0.1%),既解決了棉短絨濕法除雜問題,又節約了蒸汽。
采用新工藝對棉短絨濕法除雜質,再進行H2O2二步法蒸漂制漿[3](棉短絨制漿方法,發明專利號:ZL2010 1 0511566.2),可顯著提高白度,減少塵埃度。精制棉分別經干法和濕法除雜、H2O2蒸漂后半漿聚合度 (DP)、白度情況見表1。
從表1中可以看出,H2O2用量2%的情況下,濕法除雜后半漿白度比干法除雜提高8.2個百分點;H2O2用量1%的情況下,濕法除雜后半漿白度比干法除雜提高12.8個百分點。濕法除雜蒸煮黑液顏色淺;用2%的H2O2蒸漂后半漿中的疵點基本去除,1%的H2O2蒸漂后,半漿疵點顯著減少。濕法除雜蒸漂后,漿料易洗、易漂,經過漂白調整后漿料白度≥80%,DP≥2400,精制棉質量達到一級品指標。

表1 精制棉濕法除雜與常規蒸煮半漿DP、白度對比
圖2為棉短絨濕法除雜蒸漂工藝流程示意圖。下面以40 m3蒸球為例,介紹化纖棉漿蒸漂工藝。
投料絕干量 4500 kg,用堿量 13%(585 kg),液比 1∶3.5,堿液量 15.75 m3,堿液濃度37.1 g/L,堿液入球溫度≥90℃。升溫 100 min,二次小放氣,保溫溫度170℃,保溫時間90~120 min。H2O2二步法蒸漂,H2O2用量5%(225 kg),MgSO4用量8 kg。大放氣結束后加入5 m3常溫的H2O2,在80~105℃條件下蒸漂80 min,蒸漂半漿聚合度620~720。
濕法除雜后,棉短絨含水量50%,向棉短絨所含水 (2250 kg)中配堿13.5 m3,堿濃43.3 g/L,YY-02滲透劑用量0.02% ~0.05%,蒽醌用量0.02% ~0.05%,堿液溫度≥90℃。
常溫水槽中配制好質量分數0.02%~0.05%的YY-03滲透劑水溶液40 m3,即投料液比為1∶(12~15)。
投料流程為:①啟動送風機、除雜機、引風機、開棉機進行投料;②啟動常溫水槽水泵加入滲透劑;③棉短絨在旋風分離器與水進行攪拌、潤濕、滲透;④拌拌潤濕的棉短絨經過螺旋輸送機送到洗料池;⑤投料結束,打開洗料池循環推進器,漿料循環洗滌30 min。
按傳統工藝執行。打開洗料池循環推進器,開啟長纖維泵,向精漿機供漿;精漿機是2臺串聯,精漿主要是切短纖維為主,切短纖維便于除砂和抄漿。
按傳統工藝執行,打開1#貯漿池推進器,漿料循環,打開纖維泵向606除砂器、600EX除砂器供水漿,進行除雜。除雜后水漿進入2#貯漿池。
(1)打開2#貯漿池推進器,漿料循環,打開纖維泵,向帶式壓榨機供水漿,經壓榨脫水的漿料含水量為50%,壓榨出的洗滌水到3#中間池,水經100目圓網纖維回收機回收纖維后回到2#中間池,再經350目圓網過濾,水回到1#中間池,水循環使用。多余的水送到農用水池用于灌溉,框式壓榨脫水后的中性污泥用作種植肥料。

圖2 棉短絨濕法除雜蒸漂工藝流程示意圖
(2)壓榨脫水后的漿料,經螺旋壓榨機、螺旋輸送機進行裝球投料。
(3)開配堿槽堿泵輸送堿液投料,漿料、堿液在螺旋輸送機中攪拌滲透。
(4)投料結束后,蓋上球蓋,開啟蒸球,空轉20 min。
(5)按圖3所示的升溫曲線進行升溫。

圖3 化纖棉漿升溫曲線
升溫主要是為了使纖維皂化、乳化,以去除油脂蠟質,充分破壞纖維的初生壁、次生壁,去除雜質。隨著溫度的升高 (≥100℃),棉纖維大分子聚合度開始降低,升溫結束后,溫度升到170℃保溫。
(6)保溫。根據棉短絨品質的優劣,在170℃下保溫90~120 min,聚合度降到1000~1200。保溫溫度是降聚的主要因素,保溫溫度每提高10℃,保溫時間縮短1/2;保溫溫度每降低10℃,保溫時間延長1倍。保溫結束后進行大放氣。
(7)加H2O2蒸漂。蒸球內壓力降到低于0.03 MPa時,打開 H2O2泵,向蒸球內注入 5 m3的H2O2,球內溫度降到80~105℃,蒸漂80 min。此時,H2O2分解,放出原子氧,進行劇烈的氧化漂白、氧化降解,紙漿白度可提高到65%~70%,聚合度降到620~720,氧化去雜后,COD降低,黑液呈茶色。
(8)蒸漂結束后進行放氣、倒料,經帶式洗料后黑液中的CODCr<1000 mg/L,呈淡茶色。(9)蒸煮半漿送到2#帶式壓榨機進行壓榨脫水,黑液經酸化、絮凝、生化后達標排放,污泥外售。
帶式洗料機的漿料被送到漂白機進行漂白,使白度≥80%,聚合度控制在580~600,漂白后白水用于漿料洗滌。
打開3#貯漿池推進器,使漿料循環,打開纖維泵,向抄漿機供水漿,抄成棉漿粕外售,抄漿白水用于漿料洗滌。
本文介紹一種新型棉短絨濕法除雜制漿工藝,該工藝可去除80%以上雜質,為H2O2清潔蒸漂制漿創造良好條件,有效治理了黑液的污染,節省化工原料。產生的廢水呈中性可以循環使用,用于灌溉,有機污泥可以做肥料,種磨姑。化廢為寶,企業增產增收,棉漿粕行業將獲得新的發展。
[1] LI Sheng-li.Impurity Removal from Cotton Linter in Cotton Linter Dissolving Pulp Production[J].China Pulp & Paper,2011,30(9):73.李勝利.棉短絨制漿過程中雜質的去除[J].中國造紙,2011,30(9):73.
[2] LIU Hong-xia,XUE Run-lin.The New Measures to Remove the Defects in the Cotton Pulp[J].China Pulp & Paper,2013,32(8):69.劉紅霞,薛潤林.棉漿粕去疵點的新措施[J].中國造紙,2013,32(8):69.
[3] XUE Run-lin.The Shortcomings and Solution of Cotton Linter Hydrogen Peroxide One-step Pulping and Bleaching Process[J].China Pulp & Paper,2014,33(5):72.薛潤林.棉短絨H2O2一步法蒸漂制漿的不足及對策[J].中國造紙,2014,33(5):72.