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袋式除塵技術在我國燃煤電廠的應用

2014-01-16 01:56:00中國環境保護產業協會袋式除塵委員會北京100037
中國環保產業 2014年7期

(中國環境保護產業協會袋式除塵委員會,北京 100037)

1 前言

2013年國務院頒發的《大氣污染防治行動計劃》(國發﹝2013﹞37號)指出,“當前,我國大氣污染形勢嚴峻,以可吸入顆粒物(PM10)、細顆粒物(PM2.5)為特征污染物的區域性大氣環境問題日益突出,損害人民群眾身體健康,影響社會和諧穩定”。該《行動計劃》要求,“加快重點行業脫硫、脫硝、除塵改造工程建設。所有燃煤電廠、鋼鐵企業的燒結機和球團生產設備、石油煉制企業的催化裂化裝置、有色金屬冶煉企業都要安裝脫硫設施,每小時20蒸噸及以上的燃煤鍋爐要實施脫硫。除循環流化床鍋爐以外的燃煤機組均應安裝脫硝設施,新型干法水泥窯要實施低氮燃燒技術改造并安裝脫硝設施。燃煤鍋爐和工業窯爐現有除塵設施要實施升級改造”。

為了落實《大氣污染防治行動計劃》,為燃煤電廠鍋爐除塵設施的升級改造提供依據,2013年10月11日至18日,由中國環境保護產業協會袋式除塵委員會組織,對國內10個典型燃煤電廠袋式除塵技術的應用情況進行了調查。這些電廠分別位于我國東部、中部和北部地區,其中既有主力電廠,也有熱電廠;既有數十年的老廠,也有近年新建的電廠。其機組的裝機容量分別為:135MW、220MW、320MW、630MW、1000MW。

調查電廠涉及的袋式除塵器總計28臺。其類型既有純袋式除塵器,也有電袋除塵器;清灰皆為脈沖噴吹方式,其中既有行噴吹,也有回轉噴吹;除塵器既有新建的,也有電改袋的。有的電廠同時擁有純袋式除塵器和電袋除塵器。

濾袋材質有:PPS/PPS、PPS + P84/PPS、PPS/PTFE、PPS + PTFE/PTFE,表層PTFE浸漬滲膜處理。

2 袋式除塵器運行情況

2.1 出口煙塵濃度

被調研10個電廠的袋式除塵器出口煙塵濃度見表1。數據表明,28臺設備的出口煙塵濃度全部低于30mg/Nm3,其中19臺低于20mg/Nm3,占總數的67.8%;6臺低于10mg/Nm3,占總數的21.4%。除塵效果見圖1。

表1 袋式除塵器出口煙塵濃度

圖1 除塵效果

2.2 袋式除塵器阻力

被調研10個電廠的袋式除塵器阻力見表2。數據表明,被調查袋式除塵器的阻力全部低于1200Pa,其中20臺的阻力低于1000Pa,占總數的71.4%。部分電廠的袋式除塵器系統畫面見圖2。

2.3 濾袋使用壽命

被調研10個電廠的袋式除塵器濾袋使用壽命情況見表3。

從表3可以看出,濾袋使用壽命超過52個月的除塵器有11臺(占總數的39.3%),其中使用時間最長的3臺分別為92、90和85個月,還有兩臺的濾袋壽命為60個月;另有4臺除塵器的濾袋已經使用了52~57個月,現在仍在使用。此外,有15臺除塵器投運時間還未達到4年,濾袋在正常使用,壽命尚在積累,其中兩臺已分別使用36個月和40個月。28臺除塵器中,濾袋早期失效的有2臺(占7.1%),其中1臺因機組反復停機和啟動而導致糊袋,至42個月時將濾袋更換;另1臺是由于燃用高硫煤,煙氣中SOx的濃度高達4000~5000mg/Nm3,最高為6000~8000mg/Nm3,濾袋因腐蝕而失去強度,后通過合理調配燃煤含硫量,改變濾料結構,問題得以妥善解決。

圖2 部分電廠袋式除塵器控制畫面

表2 被調研10個電廠的袋式除塵器阻力

表3 被調研電廠袋式除塵器濾袋使用壽命情況

2.4 除塵器電耗及運行費用

(1)WG電廠

1#機組除塵器電改袋后,系統裝機容量減少313kW,計算用電負荷減少350kVA。

(2)SZ電廠

原電除塵器每臺的年電費約522萬元,改造后袋式除塵器每臺的年電費約302萬元,每年可節省電費220萬元左右。

在正常運行條件下,每臺電除塵器每年平均維護費約為100萬元,而每臺袋式除塵器每年平均維護費約為250萬元,因此電改袋后每年增加維護費用約150萬元。

(3)ZC電廠

袋式除塵器的電耗顯著低于電除塵器,三年后累計節省的電費足夠更換濾袋之用。

(4)XL電廠

與原電除塵器比較,一個機組的袋式除塵器裝機總功率為169kW,原電除塵器為1250kW。

(5)XB電廠

電耗方面,將電改袋時為脫硝預留的風機全壓包括在內,結果仍是袋除塵比電除塵稍低。

(6)SJ電廠

就五電場電除塵器而言,電改袋后,每臺除塵器每年降低電耗500萬~600萬度(從功率表的數據統計而得)。

2.5 維護管理工作量

(1)ZC電廠

袋式除塵器的維護管理工作量比電除塵器小很多,電除塵器的極板會積灰,需人員進入電場清理,且每次清理通常需數日。

(2)XL電廠

原電除塵器每臺有振打等機構眾多,維護工作量相當大。袋式除塵器僅需關注脈沖閥的大、小膜片,且可在不停機的狀態下檢查和更換。

(3)XB電廠

廠方認為,袋式除塵器運行簡單、工作量小,而電除塵器運行中的維護工作量大很多,例如:極線中斷,極線掛在極板上導致短路;極板變形等,需要人員進入除塵器處理。平均每臺除塵器每年需要處理1次。

(4)JS電廠

袋式除塵器的維護工作量很小,從未因袋式除塵器的原因而影響機組的運行。

2.6 對后續脫硫裝置的影響及脫汞效果

(1)WG電廠

采用電除塵器時,進入脫硫裝置的煙氣含塵濃度高,約3個月就需對GGH進行清理;電改袋后,GGH不堵塞。

2011年3月經中國環境科學研究院實測,1#機組袋式除塵器出口汞排放濃度5.96μg/Nm3,脫汞效率為72.55%。

(2)TJ電廠

仍采用電除塵器的6#機組GGH經常堵塞,每隔2~3個月便需停機清理,每次需2天。除霧器阻力100Pa,最高達到300Pa。該廠5#機組由于改為電袋除塵器,脫硫裝置除霧器阻力為64Pa(未設GGH)。

(3)XB電廠

采用電除塵器時進入脫硫系統的粉塵量大,為保證脫硫效率,需要經常置換漿液,且“石膏雨”嚴重。電改袋后,漿液不需要置換,煙囪出口僅排出雨霧。

(4)SJ電廠

全廠3套脫硫裝置(1#和2#機組共用一套),由于上游改用袋式除塵器而實現穩定運行,最長的已運行12年,從未出現“石膏雨”。

(5)JS電廠

由于除塵器效果好,煙囪出口不存在“石膏雨”。引風機葉片也未出現動平衡問題,僅在大修期間對葉片補焊一次。而采用電除塵器的其他電廠,有的風機葉片磨損嚴重(如刀片一樣),在一個大修期內,葉輪補焊數次。

2.7 燃煤電廠對袋式除塵技術的認識和貢獻

(1)TC電廠

2012年大修期間進行了電改袋。在確定方案的過程中,對電袋、純袋、旋轉電極、低低溫等技術進行評估,最后確定采用電袋除塵器。

(2)TJ電廠

除塵改造方案制定時,走訪了10個電廠,考察了有關的除塵技術。得出結論:電除塵器(包括新技術)都難穩定達到煙塵排放濃度≤30mg/Nm3。

電廠對環保設施管理很重視。對環保設施建立專門機構進行管理,其中,管理人員2人,值班10人,檢修10人。對于爆管等可能出現的突發情況都有預案,對鍋爐每根管都打了鋼號,落實到人,若檢查不到位而出現爆管,便將受罰,不出問題則受獎。自2009年至今未曾出現爆管。同時對于排灰不暢、保溫缺陷等問題也都及時處理。TJ電廠正在努力爭取對該廠6#機組電除塵器采用電袋方案進行改造。

(3)ZC電廠

設有專班負責除塵和脫硫系統的運行和管理。

(4)XL電廠

設有專班,分別負責除塵系統的運行、管理和檢修。

(5)YZ電廠

燃用新密貧煤,超低硫、高比電阻。一期2×300MW機組配設五電場電除塵器,排放濃度高達300mg/Nm3,4~5電場灰斗內幾乎無收下塵。為此,在籌建二期2×1000MW機組時,為確保穩定達到新排放標準限值30mg/Nm3,經多方案比選,最終采用分區組合型電袋除塵器,經實施后,取得良好效果。

(6)SJ電廠

在管理方面注意了壓氣除水;噴吹壓力控制在0.25M~0.3MPa范圍內,不追求過低的壓差(小于800Pa),以減少噴吹次數,并確保低濃度排放;重視對制造、安裝環節的監控,對濾袋及框架的質量嚴格把關;對花板的加工進行監造;對安裝全過程現場監督,例如:不允許以利器對濾袋進行開包等。有檢修隊伍,無論何種工序都全程介入、跟蹤了解,包括各種細節,并注意總結。運行中,停機三天就要徹底清灰,再次啟動時必須預涂灰。對工程質量實行車間、檢修公司、管理部門三級驗收。當有停機的機會時,一定對濾袋進行檢查,定期抽檢濾袋測試參數。該集團規定,當煙氣溫度為170℃時,鍋爐減負荷;達到180℃時,鍋爐滅火。

2#除塵器的旁路原采用風機保持氣密,電廠自行將風機停運,僅靠提升閥的閥板與閥座密封墊之間保持密封。為了確保密封效果,利用春、秋兩季停機的時間對旁路閥進行檢查和加強密封,對結合面的間隙用塞尺檢驗。

(7)JS電廠

曾出現鍋爐泄漏(爆管),一旦出現,立即停機。該廠可做到在不停機的條件下中斷一個通道,方便進入檢修和處理個別漏袋。

3 調研小結

(1)袋式除塵技術能夠有效控制燃煤電廠的煙塵排放,這種良好效果可以長年保持,出口煙塵濃度不但低于新的排放限值,而且能夠滿足今后可能頒布的更嚴格的排放標準。

隨著技術的不斷進步,袋式除塵必將成為PM2.5控制的主流技術之一,在火電行業的PM2.5控制中做出重要貢獻。

(2)自2001年內蒙豐泰電廠開創袋式除塵技術成功應用的新局面以來,經過十多年的不斷進步,袋式除塵器的阻力已顯著降低。被調研10個電廠28臺設備的表現證明,袋式除塵器的阻力可以穩定控制在1200Pa以下,并且保持這種低阻力長達數年。

(3)濾袋破損曾經是令人擔心的問題,但隨著袋式除塵技術的進步和濾料制造水平和質量的提高,以及電廠對袋式除塵技術認識的深化和維護管理的規范化,使這一問題不再令人擔心。10個電廠28臺袋式除塵器中,濾袋壽命超過4年的占39.3%,其中不少除塵器的濾袋創紀錄地使用了85~92個月;機組投運未超過4年、濾袋在正常使用的占53.6%。只有兩臺除塵器的濾袋早期失效,其原因是:一個機組頻繁啟停導致糊袋;另一個機組燃用高硫煤引發濾袋腐蝕。

(4)10個電廠的經驗證明,袋式除塵器的能耗不比電除塵器高。采用袋式除塵器后,雖因阻力大于電除塵器而增加了引風機的電耗,但省去了電場高、低壓供電的電耗。10個電廠從應用實踐得出結論:就三電場電除塵器而言,袋式除塵器的電耗與之基本持平;而與四電場以上的電除塵器相比,則袋式除塵器的電耗顯著降低。

(5)一些電場曾經擔心袋式除塵器的維護檢修工作量大。10個電廠的應用實踐證明,只要袋式除塵器濾料正常使用壽命達到電廠要求的3~4年,其維護管理工作量比電除塵器小得多。

(6)袋式除塵器的應用有利于后續脫硫裝置的運行。進入脫硫裝置的煙塵量大幅度減少,不但有利于提高脫硫效率,也避免或減緩了脫硫裝置的堵塞現象。一些電廠三個月清理一次GGH和除霧器的情況,在改用袋式除塵器后已不復存在。

(7)電力行業對袋式除塵技術的認識在不斷深化,對袋式除塵系統的重視程度顯著提高,對袋式除塵系統的管理顯著加強,這是袋式除塵系統能夠長期正常運行的重要因素。眾多電廠對袋式除塵技術的推廣應用作出了積極的貢獻。這也說明袋式除塵器技術的確給電廠帶來實實在在的效益。

(8)袋式除塵技術應當而且能夠與電除塵技術一道,在火電行業普遍推廣應用,為火電行業的節能減排和PM2.5治理作出應有的貢獻。

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