周凱,孟剛,韓學文,穆肖靜
(華能銅川電廠,陜西 銅川 727100)
華能銅川電廠一期工程為2臺600 MW空冷燃煤發電機組,汽輪機為NZK600-16.7-538/538型、亞臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、純凝式空冷汽輪機,#1機組和#2機組在2007年11月和12月相繼投入運行,2010年10月和2012年10月相繼對#2機組和#1機組進行了大修。為提高機組運行的經濟性,在#2機組大修中采用布萊登汽封對高、中壓缸進行了改造,采用接觸式汽封對低壓缸端部軸封進行了改造,汽封間隙按照廠家設計下限+0.10 mm調整。在#1機組大修中,采用蜂窩浮動環汽封對高、中壓缸進行了改造,采用接觸式汽封對低壓缸端部軸封進行了改造,采用刷式汽封對低壓缸隔板汽封進行了改造,汽封間隙按照廠家設計標準下限低0.10 mm調整。結果表明,#2機組改造后熱耗率降低了115 kJ/(kW·h),#1機組改造后熱耗率降低了184 kJ/(kW·h)。
該汽輪機高、中壓缸為合缸布置,高壓缸共9級(1個調節級),中壓缸共5級,在轉子圍帶和隔板之間鑲有固定式阻汽片,在轉子根部和隔板、軸封之間設有彈簧式迷宮汽封。
該汽輪機低壓缸通流部分共有2×2×6級,2個低壓缸完全相同,蒸汽沿中心線方向引入,經環形進汽室均勻進入兩側的通流部分做功,在轉子圍帶和隔板之間鑲有固定式阻汽片,在轉子根部和隔板之間設有彈簧式迷宮汽封。檢修前委托西安熱工院對汽輪機進行了修前熱力性能試驗,結果顯示:#2機組在汽輪機額定出力(THA)工況下熱耗率為8 562.9 kJ/(kW·h);高、中壓合缸軸封漏汽量占再熱蒸汽流量的3.25%。#1機組在THA工況下的熱耗率為8 551.9 kJ/(kW·h);高、中壓缸之間的軸封漏汽量占再熱蒸汽流量的3.37%。試驗表明,#1機組和#2機組熱力性能試驗值與設計值8 166 kJ/(kW·h)存在一定差距,有相當大的節能潛力可挖,所以制訂計劃進行提效改造。
(1)高壓缸內軸封第1、第2道采用布萊登汽封,共計2圈,保證開啟間隙不小于2.5 mm,閉合間隙為(0.40±0.05)mm。
(2)高中壓中間軸封采用布萊登汽封,共計5圈,保證開啟間隙不小于2.5 mm,閉合間隙為(0.40±0.05)mm。
(3)高壓缸隔板汽封采用布萊登汽封,共計8圈,保證開啟間隙不小于2.5 mm,閉合間隙為(0.40±0.05)mm。
(4)高壓缸葉頂汽封(含調節級葉頂)進行重新鑲齒,間隙調整為設計下限+0.10 mm。
(5)中壓缸隔板汽封采用布萊登汽封,共計5圈,保證開啟間隙不小于2.5 mm,閉合間隙為(0.40±0.05)mm。
(6)中壓缸葉頂汽封重新鑲齒,間隙調整為設計下限+0.10 mm。
(7)中壓后軸封采用布萊登汽封,共計1圈,保證開啟間隙不小于2.5 mm,閉合間隙為(0.40±0.05)mm。
(8)A/B低壓前后軸封采用接觸式鐵素體蜂窩汽封,共計8圈,其中接觸齒間隙為0.20 mm,其余汽封齒間隙為設計下限+0.10 mm。
(9)A/B低壓缸2~6級隔板汽封進行調整,其余汽封齒間隙為設計下限+0.10 mm。
(10)A/B低壓缸葉頂汽封檢查間隙值,間隙調整為設計下限+0.10 mm,大于設計間隙則不處理。
(1)高壓缸前軸封采用接觸式鐵素體蜂窩汽封,共計5圈,其中接觸齒間隙為0.20 mm,其余汽封齒間隙為設計下限-0.10 mm。
(2)高中壓中間軸封采用接觸式鐵素體蜂窩汽封,共計5圈,其中接觸齒間隙為0.20 mm,其余汽封齒間隙為設計下限-0.10 mm。
(3)高壓缸隔板汽封采用接觸式鐵素體蜂窩汽封,共計5圈,其中接觸齒間隙為0.20 mm,其余汽封齒間隙為設計下限-0.10 mm。
(4)高壓缸葉頂汽封(含調節級葉頂)進行重新鑲齒,間隙調整為設計下限-0.10 mm。
(5)中壓缸隔板汽封采用接觸式鐵素體蜂窩汽封,共計5圈,其中接觸齒間隙為0.20 mm,其余汽封齒間隙為設計下限-0.10 mm。
(6)中壓缸葉頂汽封進行重新鑲齒,間隙調整為設計下限-0.10 mm。
(7)中壓后軸封采用接觸式鐵素體蜂窩汽封,共計4圈,其中接觸齒間隙為0.20 mm,其余汽封齒間隙為設計下限-0.10 mm。
(8)A/B低壓前后軸封采用接觸式平齒汽封,共計8圈,其中接觸齒間隙為0.20 mm,其余汽封齒間隙為設計下限-0.10 mm。
(9)A/B低壓缸2~6級隔板汽封采用刷式汽封,共計24圈,其中刷毛間隙為(0.20±0.05)mm,其余汽封齒間隙為設計下限-0.10 mm。
(10)A/B低壓缸葉頂汽封重新鑲齒,間隙調整為設計下限-0.10 mm。
#2機組改造過程中,按照廠家標準進行高壓缸半實缸找中心和調整汽封,在全實缸復查中心時,發現全實缸狀態下高壓轉子過橋汽封處汽缸最大有約0.23 mm的下降量,至兩端下降量逐步遞減,雖然按照廠家提供的質量標準下限調整汽封,但正式扣缸后汽封實際間隙與驗收間隙仍存在較大偏差,即下半間隙增大,上半間隙減少。
#1機組改造過程中,高壓缸按照全實缸找中心和調整驗收汽封,同樣發現在半缸和全實缸狀態下,高壓轉子過橋汽封處最大有約0.25 mm的下降量,且兩端下降量逐步遞減,遂按照全實缸要求進行汽封間隙調整。該汽輪機為上缸貓爪支撐,因扣缸后調整中心時又對#1軸瓦微調,同步進行了貓爪支撐墊片調整,保證了汽封間隙不變。
#2機組通流部分除垢采用人工砂布打磨,效率較低,#1機組通流部分除垢采用噴珠法,效率較高且除垢徹底。
2臺機組改造后首次沖轉以及后續歷次啟動都十分順利,說明廠家提供的汽封調整間隙偏大,還有余量可挖。
5.1.1 高中壓合缸處軸封漏汽量
在#2機組汽輪機檢修前,高中壓合缸處軸封漏汽量占再熱蒸汽流量的3.25%,檢修后高中壓合缸處軸封漏汽量占再熱蒸汽流量的1.94%。
5.1.2 缸效率
#2機組檢修前汽輪機高、中、低壓缸效率分別為82.07%,89.59%和87.35%,檢修后效率分別為83.68%,90.21%和89.35%。
5.1.3 熱耗率和真空嚴密性
#2機組汽輪機THA工況下的熱耗率為8 450.2 kJ/(kW·h),比檢修前THA工況下熱耗率8 562.9 kJ/(kW·h)降低了112.7 kJ/(kW·h)。另外,機組真空嚴密性試驗壓降小于100 Pa/min。
5.2.1 高中壓合缸處軸封漏汽量
#1機組汽輪機B 級檢修前,高中壓合缸處軸封漏汽量占再熱蒸汽流量的3.37%,B 級檢修后高中壓合缸處軸封漏汽量占再熱蒸汽流量的2.43%。
5.2.2 缸效率
#2機組汽輪機高、中、低壓缸檢修前效率分別為82.30%,90.81%和88.02%,檢修后效率分別為85.03%,92.53%和91.03%。
5.2.3 熱耗率和真空嚴密性。
檢修前#1機組汽輪機經過一類、二類修正后的熱耗率為8 551.7 kJ/(kW·h),檢修后#1機組汽輪機經過一類、二類修正后的熱耗率為8 367.9 kJ/(kW·h),#1機組汽輪機的熱耗率下降約184.0 kJ/(kW·h)。另外,機組真空嚴密性試驗壓降小于100 Pa/min。
高壓缸部分,采用布萊登汽封和浮動環汽封效率基本相當,布萊登汽封啟機順利,可以減少過臨界時汽封磨損。鐵素體浮動環蜂窩汽封的浮動環密封間隙更小一些,可以長久保持汽封高效率運行。影響高壓缸部分效率的重要因素是葉頂固定式阻汽片間隙值的調整。
在中壓缸部分,三段抽汽口以前采用布萊登汽封和浮動環汽封效率基本相當,三段抽汽口以后因汽壓逐漸降低,布萊登汽封閉合能力變差,可多用鐵素體浮動環汽封,葉頂阻汽片間隙值的大小對效率同樣有重要影響。
在低壓缸部分,由于不能采用布萊登汽封,采用刷式汽封或浮動環汽封時效率要高于平齒汽封,此時由于體積流量變大,葉頂阻汽片的間隙值大小對效率影響不太明顯,但空冷機組低壓缸葉頂阻汽片間隙設計明顯偏大(從葉頂圍帶和阻汽片接觸很好判斷),在隔板汽封改造的同時,適當壓縮葉頂阻汽片間隙是很有必要的。
2臺機低壓缸軸封采用接觸式平齒汽封,改造后真空泄漏率試驗均小于100 Pa/min。
適當減小汽封和阻汽片間隙,節能效果明顯,建議在充分考慮安全性、可靠性的基礎上減小汽封間隙。
汽輪機通流部分除垢采用噴珠法(噴丸采用的玻璃珠材質為二氧化硅,粒徑0.25~0.35 mm,硬度45~55 moh)對汽輪機隔板靜葉和轉子葉片進行清洗,可以大幅提高通流部分光潔度,從而提高效率。
經過對幾種汽封使用情況以及采購費用對比,總體來說,刷式汽封由于費用太高,多采取部分改造且在葉頂處使用較多,而刷式汽封最關鍵的2個問題尚待時間檢驗:一是刷毛能否在高溫下保持自身的彈性和壽命,至少在一個大修周期內保持完好;二是在與轉子(軸和葉輪)碰磨后產生的摩擦發熱危害,現多用在低壓缸部分,性價比較差。布萊登汽封因受工作區蒸汽壓力限制,多用在高壓缸部分,性價比居中,鐵素體浮動環蜂窩汽封在高壓缸和低壓缸都可使用,沒有特殊材料和專利限制,且加工制造廠家較多,性價比最高。