劉 琦
(山東陽煤恒通化工股份有限公司化工廠,山東 臨沂 276100)
山東陽煤恒通化工股份有限公司(以下簡稱陽煤恒通)40萬t/a 離子膜燒堿項目一、二期各20萬t/a裝置分別于2011年7月1日和2012年4月25日順利投產(chǎn)運行。氯氣輸送設(shè)備選用4H-3/4100型國產(chǎn)氯氣透平式壓縮機。該壓縮機運行以來,各項指標總體平穩(wěn),綜合效益顯著。
氯中含水:≤100×10-6;
一級氯氣進口溫度:20~30 ℃,一級氯氣進口壓力(絕壓):≥0.085 MPa;
氯氣出口壓力(絕壓):≤0.38 MPa;
適用燒堿產(chǎn)量:10萬t/a,流量:4 100 Nm3/h。
氯氣透平壓縮機是一種多級離心式壓縮機,其工作原理是借助于葉輪的高速旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的離心力對氯氣做功,把葉輪旋轉(zhuǎn)的機械能轉(zhuǎn)化為動能,使氣體流速得到提高,氣體在流經(jīng)擴壓器和蝸殼時速度降低,氣體的動能轉(zhuǎn)化為靜壓能,使氯氣壓力升高,滿足工藝使用要求。
2012年3月27日9:30,氯氫處理崗位操作工發(fā)現(xiàn)1#透平機軸向位移報警(報警值為±0.15),9:47,軸向位移在-0.15~0.13 mm 之間波動。9:48以后,軸向位移顯示又恢復正常,為-0.1mm 左右。10:12,1#透平機跳閘。
事后檢查報警記錄發(fā)現(xiàn),10:12,1# 透平機前軸瓦(遠離電機側(cè))徑向振動值為197.16 μm(連鎖跳機值為50 μm),同時軸向位移值為0.98 mm(連鎖值為±0.30 mm)。
11:00,維修人員對1#機前軸瓦進行檢查,發(fā)現(xiàn)前軸瓦徑向瓦塊磨損嚴重,2只瓦塊的固定螺絲脫落。將主機前軸瓦瓦塊進行更換,對輕微磨損的主軸進行修復后開機運行正常。
原因分析,(1)由于廠家裝配質(zhì)量差,前軸瓦有2塊瓦塊的固定螺絲脫落,造成透平機運行過程中瓦塊晃動,磨損加大,振動值超高,連鎖跳機;(2)因為透平機每次開停車都要經(jīng)過臨界,在臨界區(qū)時振值是最大的,最容易造成徑向瓦塊和止推瓦塊磨損,間隙增大。因此,頻繁開停機也能造成透平機前軸瓦振動值超高連鎖跳車。
采取的措施,(1)堅持計劃檢修、提高裝配質(zhì)量、杜絕誤操作。在計劃檢修時徹底檢查測量系統(tǒng),開車前進一步確認,及時更換有任何問題的零部件。在停車備用期間,停相關(guān)測量系統(tǒng)的電源。避免長期通電對電氣元件的影響。(2)聯(lián)系廠家對防喘振自動系統(tǒng)進行完善,達到設(shè)計要求時,投運防喘振系統(tǒng),確保機組的安全運行,防喘振自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)必須建立在流量測量系統(tǒng)準確無誤的情況下才能投運,否則反會帶來更大的影響。(3)調(diào)整連鎖設(shè)置,對于透平機前后軸瓦的4個振動值測點的連鎖停機調(diào)整如下:當出現(xiàn)任意一點振動值超限值時,透平機只報警不連鎖停機。當出現(xiàn)任意2點到高限值時,透平機連鎖停機。根據(jù)實際運行經(jīng)驗與相關(guān)廠家論證,調(diào)整軸位移值報警值為±0.275 mm。
2012年3月24日,12:55:09,2#透機后軸瓦(靠近電機側(cè))徑向振動值高報警,振動值為38.25 μm(報警值為38 μm),此后,2# 機后軸瓦徑向振動一直在較高的振動值波動,并且連續(xù)報警。13:01:15,振動值達到52.44 μm(跳閘值為50 μm),2#透平機跳閘。
維修人員隨后對透平機拆開檢查發(fā)現(xiàn),后軸瓦徑向瓦塊巴氏合金磨損嚴重,主軸磨損較重,磨損最大處減少了0.17 mm。拆開增速箱,發(fā)現(xiàn)增速箱的高速軸前后軸瓦均有所磨損,增速箱高速軸前軸瓦磨損較后軸瓦嚴重。經(jīng)測量發(fā)現(xiàn),增速箱徑向間隙達到0.55 mm。
原因分析:在2# 透平機跳閘之前,潤滑油油溫,油壓都正常,經(jīng)化驗分析,潤滑油的各項指標都在控制指標范圍內(nèi),可以排除潤滑油造成軸瓦的損壞。基本上可認為是由于增速箱徑向間隙過大(達到0.55 mm,合理值為0.12~0.15 mm),增速箱和透平機主機的同軸度偏離值大,帶動透平機轉(zhuǎn)子后軸瓦振動加大,軸瓦嚴重磨損,隨后造成主軸的磨損、后軸瓦徑向振動值高報警,2#透平機跳閘。
采取的措施,(1)嚴格控制增速箱和主機的同軸度偏離值為0.05 mm 以下。(2)定時檢查潤滑油油溫,油壓是否正常,潤滑油的各項指標都在指標范圍內(nèi)。(3)針對透平機在修復過程中,焊接材料與原材料接縫處有過渡帶,位置正好與振動探頭相對,影響電信號反饋,造成振值偏高,堅決要求返廠修復接縫處。
2012年4月2日15:00,操作工發(fā)現(xiàn)3#透平機后軸瓦溫度偏高達到77 ℃,平均2.5 h 上升1 ℃,對3# 透平機停機檢查。經(jīng)測量發(fā)現(xiàn),主機后軸瓦徑向間隙在指標下限0.105 mm(標準為0.09~0.14 mm)。然后重新調(diào)整后軸瓦間隙,最后調(diào)整為0.12 mm。對前軸瓦的測振點進行校正。試開機,發(fā)現(xiàn)前軸瓦的振動值偏大在三十二微米左右,且有上漲的趨勢。隨后嘗試帶負荷,發(fā)現(xiàn)只要透平機帶負荷,前軸瓦振動值就上漲,并且不斷地觸及報警值38 μm,空負荷運行4 h 后,情況仍然沒用好轉(zhuǎn),決定停機檢修。拆開前軸瓦進行檢查,發(fā)現(xiàn)主機前軸承有一個下瓦塊損壞,瓦塊上有直徑3 mm 的孔洞,更換瓦塊后,開3# 透平機運行正常。
原因分析,(1)造成軸瓦溫度高的原因是后軸瓦徑向間隙處于下限0.11 mm,由于3# 透平機的后軸有傷,光滑度和平整度都比不上新軸,調(diào)整徑向間隙不能偏小,否則,容易造成瓦溫高,由于3#透平機在上次檢修時后軸瓦徑向間隙為0.11 mm。徑向間隙太低,是造成透平機后軸瓦溫度偏高的主要原因。(2)造成前軸瓦振動大的原因為前軸瓦有一個瓦塊損壞,出現(xiàn)孔洞,瓦塊表面形不成油膜,造成振動大。
采取措施,(1)3# 透平機主機后軸瓦徑向間隙不能太低,應(yīng)大于0.11 mm 以上,一般調(diào)整為0.12 mm。(2)重新找正機組,校對前軸瓦測振點。(3)加強潤滑油的管理,每3個月,全面進行一次潤滑油質(zhì)的分析,保證油質(zhì)的良好穩(wěn)定。日常的運行過程中嚴格控制好油壓、油溫,備用機的潤滑油除檢修外,保持在正常運行狀態(tài)。
2012年4月25日,5# 透平機機在加壓準備并系統(tǒng)時,主推力軸承溫度瞬間超溫報警,軸向位移報警,拆檢后發(fā)現(xiàn)主推力瓦塊燒壞,更換了備用瓦塊,在投運行時,溫度偏高,在并入系統(tǒng)運行時,主推力瓦溫度為70 ℃左右,比其他機高接近20 ℃,在開機準備并系統(tǒng)過程中,又出現(xiàn)第一次現(xiàn)象,現(xiàn)場拆檢發(fā)現(xiàn)主推力瓦塊損壞無法使用,維修人員在更換瓦塊時發(fā)現(xiàn),5# 機后軸承盒上下盒端面不在一平面內(nèi),相差0.05 mm,更換瓦塊后于5月5日試車并系統(tǒng)時又出現(xiàn)軸瓦溫度瞬間超溫,軸向位移瓦溫報警,緊急停車后,拆檢發(fā)現(xiàn)主推力瓦磨損。
分析原因,5月11日廠家技術(shù)人員現(xiàn)場拆檢,發(fā)現(xiàn)主推力瓦塊出廠錯裝成副推力瓦塊,造成后續(xù)2次瓦塊繼續(xù)裝錯,由于瓦塊裝錯,在加壓運行過程中不能形成油楔,無法形成油膜和平衡軸向力,造成瓦塊損壞。更換成主推力瓦塊后,并系統(tǒng)運行正常。
采取措施,(1)加強計劃檢修。雖然廠家建議每年拆檢1次,但根據(jù)本公司透平機運行情況,運行6 000個臺時就應(yīng)該進行1次計劃檢修,主要檢查增速箱和主機的同軸度,檢查主機前后軸承的徑向間隙和瓦塊情況。(2)嚴格操作規(guī)程。如果在運行過程中,發(fā)現(xiàn)軸振動值和軸位移值偏高,振動值超過30μm,軸位移接近報警值±0.15 mm 時,并且有上漲的趨勢,只要出現(xiàn)其中1種情況,應(yīng)停機檢修。(3)加強透平機備品備件的管理,保證備品備件的齊全。
2012年4月3日14:40,1# 透平機機后軸瓦軸2個振動測點中的1個振值測點迅速超高報警(報警值50 μm),并很快達到150 μm 以上,而另一個振值測點始終在17 μm 恒定。聯(lián)系透平機廠家儀表人員進行檢查,認定為測點損壞,只能用一個測振點進行監(jiān)測。4月4日,5:44,操作工發(fā)現(xiàn),1#機的后軸瓦剩下的一個振值也在波動,波動范圍為六十微米左右。停車檢查發(fā)現(xiàn)軸瓦的2個測振線全部磨壞,瓦塊和軸未見異常,打開前軸瓦進行檢查未見異常,拆開增速箱進行檢查,軸和軸瓦未見異常,隨后對后軸瓦的2根測振線進行更換,開機后,運行正常。
原因為廠家在裝配測振線的過程中,測振線未安裝固定好,被高速轉(zhuǎn)動部件磨壞,造成測定值失真超高。
采取措施,(1)更換后軸瓦的2根測振線。(2)提高操作工的責任心,嚴密監(jiān)控透平機的運行參數(shù),加強現(xiàn)場的巡檢,及早發(fā)現(xiàn)透平機運行的異常情況。以便于及時處理。(3)建立健全透平機的運行檔案,從運行臺時,檢修記錄,備件更換,運行情況等幾個方面著手,使透平機的運行和檢修處在一個可控的狀態(tài)。
2012年15點19分31-33秒,5#透平機軸振動值開始上升,振動值為8.82 μm。15:19:35,振動值達到43.56μm。此時超過高報警值(高報警值為38μm),計算機報警,但沒達到連鎖值(超高報警值即連鎖值為50 μm)。15:19:38,振動值達到95.72 μm,超過連鎖值(50 μm),連鎖跳車。停機后維修人員對軸承進行拆檢,未發(fā)現(xiàn)異常情況,各間隙正常,同時檢查探頭連線、線圈阻值、延長線絕緣、接頭連接、端子連接、變送器(前置發(fā)達器)、穿線管緊固等,沒有發(fā)現(xiàn)故障點。聯(lián)校測振系統(tǒng)也未發(fā)現(xiàn)異常。正常開車后,測振數(shù)據(jù)一直為6.8 μm 左右,數(shù)據(jù)平穩(wěn)。
故障為單點超限連鎖跳車,如果是機械故障一般應(yīng)該出現(xiàn)2個測點同時超限的情況,同時軸承溫度應(yīng)該發(fā)生變化,從拆檢情況看,軸承軸頸未發(fā)現(xiàn)問題,開機后正常,初步判定為振動測點假信號造成連鎖跳車。5#透平機測振點出現(xiàn)假信號可能存在以下幾個方面的原因:(1)傳感器故障。傳感器,也就是探頭,其核心部件是線圈。通常的故障是線圈燒壞短路或短路,損壞后不會自動恢復。從檢查情況看,未發(fā)現(xiàn)異常,可以判定不是由探頭部件的損壞造成的。(2)延伸電纜故障。電纜本身斷路。如果出現(xiàn)斷路現(xiàn)象,測量數(shù)據(jù)可能出現(xiàn)最大,達到量程值200或0,根據(jù)計算機歷史數(shù)據(jù)以及拆檢,未發(fā)現(xiàn)有損毀現(xiàn)象判定,應(yīng)該排除這種情況。(3)前置發(fā)達器(變送器)故障。變送器本身損壞,根據(jù)測振系統(tǒng)的運行情況看,此項可以排除。(4)外界因素。變送器的電源瞬間有大的波動(如電網(wǎng)諧波竄入),也可能造成測量數(shù)據(jù)大的變化。外界瞬間強干擾信號(電磁、電流等信號)的竄入,也可能造成測量數(shù)據(jù)大的變化。(5)以上各部件的連接部分、接線端子部分松動,以及虛連現(xiàn)象。由于長時間處在振動的環(huán)境下運行,測振系統(tǒng)中各部件之間的連接有可能松動,接線端子部分松動,連接接頭可能出現(xiàn)虛連現(xiàn)象也可能造成假信號。
采取措施,(1)針對連鎖跳車的情況,加強與生產(chǎn)廠家和同行業(yè)的進一步交流。(2)采用整根電纜,取消中間接頭,解決由于延伸電纜中間有接頭產(chǎn)生虛連的問題。(3)堅持計劃檢修和行之有效的措施,在計劃檢修時,徹底檢查測量系統(tǒng),開車前,進一步確認,及時更換有問題的零部件。機器停車備用期間,停相關(guān)測量系統(tǒng)的電源。避免長期通電對電氣元件的影響。(4)完善防喘振自動系統(tǒng)的運行條件,達到設(shè)計要求,在流量測量系統(tǒng)準確無誤的情況下投運防喘振系統(tǒng),確保機組的安全運行。
鑒于以上存在的問題,陽煤恒通化工通過采取重新修訂透平機操作和檢修規(guī)程,加強工藝指標控制,堅持計劃檢修和備品備件的管理,調(diào)整連鎖設(shè)置,完善防喘振自動系統(tǒng)等措施,保證了氯氣壓縮機的長周期安全穩(wěn)定運行。