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提高鐵路客車用KKD車輪抗早期踏面剝離性能的生產(chǎn)實踐*

2014-02-11 07:46:38高建民張玉卓張關震
鐵道機車車輛 2014年6期
關鍵詞:工藝

陳 剛,高建民,叢 韜,張玉卓,鐘 斌,張關震,江 波

(1 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 技術中心,安徽馬鞍山243000;2 呼和浩特鐵路局 包頭車輛段,內(nèi)蒙古包頭014000;3 中國鐵道科學研究院 金屬及化學研究所,北京100083)

提高鐵路客車用KKD車輪抗早期踏面剝離性能的生產(chǎn)實踐*

陳 剛1,高建民2,叢 韜3,張玉卓2,鐘 斌1,張關震3,江 波1

(1 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 技術中心,安徽馬鞍山243000;2 呼和浩特鐵路局 包頭車輛段,內(nèi)蒙古包頭014000;3 中國鐵道科學研究院 金屬及化學研究所,北京100083)

針對國內(nèi)某車輛段客車用KKD車車輪踏面剝離的特點,采用研、用相結(jié)合的方法,形成了通過改善車輪踏面表層狀態(tài)而降低踏面剝離發(fā)生率的技術思路,開發(fā)出相應的工藝改進措施,運用實踐表明,新造KKD客車車輪踏面剝離發(fā)生率得到有效降低。

KKD客車車輪;抗剝離;工藝實踐

踏面剝離是鐵路車輪運用過程中常見的表面損傷,既增大維修工作量,又降低使用壽命,由于其成因復雜、影響因素眾多,一直是困擾鐵路用戶的常發(fā)性、多發(fā)性問題。北美鐵路因踏面剝離而更換輪對所造成的損失每年高達約1.5億美元[1]。我國鐵路客運全面提速后,車輪踏面剝離發(fā)生率急劇上升[2],以國內(nèi)某車輛段客車為例,2010年因踏面剝離而退修的輪對占當年總使用量的比例高達20%,可見,減少踏面剝離問題具有積極意義。

鑒于該車輛段客車用KKD車輪的踏面剝離問題具有典型性,馬鞍山鋼鐵股份有限公司與該車輛段密切合作,采用研、用相結(jié)合的方法,開發(fā)出相應的工藝改進措施,并進行了運用實踐。

1 國內(nèi)某車輛段客車車輪踏面剝離概況

國內(nèi)某車輛段2010年配屬客車1 418輛,因故障而退修的輪對占總使用量的25%,因踏面剝離而退修的輪對占其中的80%,占總使用量的20%,新造車輪踏面剝離發(fā)生率明顯高于已旋修車輪,旋修后踏面剝離發(fā)生率明顯降低,踏面剝離典型宏觀形貌見圖1,可見,改善新造車輪的早期踏面剝離問題,將使車輪踏面剝離問題的總體態(tài)勢大為改觀。

2 新造車輪早期踏面剝離的原因分析

新造車輪易于產(chǎn)生早期剝離、而旋修后剝離問題大為改善的現(xiàn)象在國內(nèi)外均已受到注意[3]。2003年中國鐵道科學研究院在進行“車輪輪箍踏面剝離調(diào)研”時發(fā)現(xiàn),無論機車車輪、客車車輪和貨車車輪,新車輪使用過程中發(fā)生“早期剝離”的問題非常普遍,而經(jīng)過一次旋修后剝離發(fā)生率明顯降低。在國外,有些鐵路用戶已針對“早期剝離”現(xiàn)象對車輪表面狀態(tài)提出了一些要求,如車輪踏面不得有超過一定數(shù)量的非珠光體組織,其理由為一定數(shù)量的非珠光體組織硬且脆,易于在運用早期導致踏面剝離。

一般來說,一次旋修后車輪踏面約對應新造車輪踏面下5~10 mm,常規(guī)車輪熱處理工藝決定了新造車輪與一次旋修后車輪在踏面表層狀態(tài)上必然存在差異,因此,這種差異可能是導致早期踏面剝離問題的重要影響因素之一。

國內(nèi)外常規(guī)車輪熱處理工藝均采用踏面表面噴水強化冷卻方式[4],因此,不同生產(chǎn)廠制造的車輪,踏面下組織、硬度的變化規(guī)律是基本一致的。

車輪噴水冷卻過程中,由踏面向內(nèi)冷卻速度急劇降低,輪輞內(nèi)部冷卻速度變化變緩,踏面下10 mm以內(nèi)的冷卻速度與輪輞內(nèi)部相差較大,而一次旋修車輪踏面約對應新造車輪踏面下5~10 mm,正好處于冷卻速度急劇變化的區(qū)域,由此冷卻特性和車輪材料的相變特性所決定,一方面踏面表層組織分布存在差異,新造車輪踏面表層存在5~7 mm深的貝氏體+珠光體復合組織層,而一次旋修車輪主要以珠光體組織為主,見圖2所示,另一方面由于組織狀態(tài)的差異導致硬度梯度存在明顯差異,新造車輪踏面表層硬度梯度陡峭,而一次旋修車輪硬度梯度變化平緩,硬度梯度分布見圖3所示。

因此,如能使新造車輪踏面表層狀態(tài)與一次旋修后車輪的踏面表層狀態(tài)相近,應能在減少車輪早期踏面剝離問題上有所作為。

3 工藝改進實踐及其效果

根據(jù)對新造車輪早期踏面剝離原因的分析,將車輪熱處理工藝確定為工藝實踐改進重點,采用了一種新型車輪熱處理專利技術[5],通過控制車輪熱處理噴水冷卻速度,使車輪踏面表層5~10 mm以內(nèi)的金屬只發(fā)生珠光體—鐵素體轉(zhuǎn)變,而不發(fā)生貝氏體轉(zhuǎn)變,使新造車輪踏面表層狀態(tài)與一次旋修車輪踏面表層狀態(tài)相近,以達到提高車輪踏面剝離性能的目的。

2011年以來,采用這一工藝改進措施分兩批次為該車輛段完成了共912件KKD車輪的批量試制。車輪踏面下硬度分布見圖4,踏面表層低硬度區(qū)為珠光體+鐵素體組織,珠光體組織較粗,鐵素體含量較高,見圖5,該區(qū)域金屬精加工后可去除;距踏面約4 mm以下的區(qū)域硬度分布均勻,組織為細珠光體+少量鐵素體組織,見圖6,與常規(guī)熱處理工藝相比該處組織明顯不同,見圖7。

可見,采用改進的工藝可使新造車輪的踏面表層為一致的珠光體—鐵素體組織,具有良好的硬度均勻性,踏面表層狀態(tài)明顯改善。

4 運用效果評價

2010年8月首批112件KKD新造客車車輪裝備在該車輛段共14輛25K型140 km/h客車上投入運用,該車輛段提供的跟蹤數(shù)據(jù)表明,該批車輪持續(xù)運用時間已達1~2年,運用里程達40~69萬km,平均運用里程超過51萬km,運用情況穩(wěn)定,僅有1條輪對出現(xiàn)輕微踏面剝離,踏面剝離發(fā)生率僅為1.79%,而同期運用的共64輛25K型客車車輪踏面剝離頻發(fā),2010~2012年車輪踏面剝離發(fā)生率見表1,可見,工藝改進措施取得了實際效果。

2013年2月起第2批760件KKD新造客車車輪陸續(xù)在該車輛段投入運用,目前已部分裝備在2輛25K型140 km/h客車和11輛25G型120 km/h客車上投入商業(yè)運營,持續(xù)運用時間3~8個月,運用里程達12~41萬km,平均運用里程超過22萬km,運用情況穩(wěn)定。

5 結(jié)束語

新造車輪易于產(chǎn)生早期剝離,而旋修后剝離問題大為改善的現(xiàn)象在國內(nèi)外均已受到注意。常規(guī)車輪熱處理工藝決定了新造車輪與一次旋修后車輪在踏面表層狀態(tài)上必然存在差異。為此,馬鋼開發(fā)了一種新型車輪熱處理專利技術并得到了實際應用,從運用效果看,可有效降低客車用新造KKD車輪早期剝離的發(fā)生率,使車輪踏面剝離問題的總體態(tài)勢大為改觀。

[1] J.Sun,K.J.Sawley,D.H.Stone.Progress in the Reduction of Wheel Spalling[C].12th International Wheelset Congress.Qingdao,China,1998.

[2] 張 斌,付秀琴,張 弘,等.機車車輛車輪踏面剝離現(xiàn)狀及其分析[J].鐵道車輛,2005,43(5):1-5.

[3] 張 弘,張 斌,王振剛,等.車輪早期剝離現(xiàn)象及成因初探[J].鐵道機車車輛,2006,26(3):18-19.

[4] 蔡 釗.整體輾鋼車輪傳統(tǒng)熱處理工藝分析與展望[J].軋鋼,1990,(5):48-52.

[5] 陳 剛,王世付,江 波,等.高碳鋼火車車輪輪輞表面的熱處理方法及熱處理裝置:中國,CN200810020421.5[P].2010-06-02

Production Practice to Improve the Early Stage Tread Peeling Resistance of KKD-type Passenger Car Wheel

CHEN Gang1,GAO Jianmin2,CONG Tao3,ZHANG Yuzhuo2,
ZHONG Bin1,ZHANGGuanzhen3,JIANG Bo1
(1 Technology Center of Maanshan Iron&Steel Co.,Ltd.,Maanshan 243000 Anhui,China;2 Baotou Depot,Hohhot Railway Bureau,Baotou 014000 Neimenggu,China;3 Metal&Chemical Research Institute,China Academy of Railway Sciences,Beijing 100083,China)

Aiming at the tread peeling characteristics of KKD-type passenger car wheels used in Baotou Depot,the technical idea of reducing the tread peeling rate through improving the tread sub-surface status is formed by using the combination method of research and application.The corresponding process improving measures are developed and applied.The practice shows that tread peeling rate of newly-manufactured KKD-type wheels is effectively reduced.

KKD-type passenger car wheel;peeling resistance;process practice

U271.331

A

10.3969/j.issn.1008-7842.2014.06.26

1008-7842(2014)06-0102-03

*安徽省科技計劃項目(11Z0101022);鐵道部科技研究開發(fā)計劃項目(2012J006-E)

?)男,高級工程師(

2014-04-26)

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