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1000 MW超超臨界塔式鍋爐關鍵調試技術及優化運行

2014-03-06 04:31:56劉珊伯孟繁兵徐頌梅金宏達
黑龍江電力 2014年5期

劉珊伯,孟繁兵,徐頌梅,金宏達

(1.黑龍江省電力科學研究院,哈爾濱 150030;2.江蘇方天電力技術有限公司,南京 211102)

近年來,火電機組塔式鍋爐的運行經驗已基本完善,但是相對于運行成熟的π型鍋爐來說,塔式鍋爐仍有較大的提升空間。馬新立[1]詳細分析了塔式爐的特點和調試技術,徐小瓊等[2-3]對1000 MW塔式鍋爐調試中的重點過程進行了闡述,并通過燃燒優化調整,提高了鍋爐運行的安全性和經濟性。李祺亮[4]通過試驗研究了塔式鍋爐中LNCFS燃燒系統的 NOx排放特性,分析了氧量、SOFA風、CCOFA風等因素對NOx排放特性的影響。但是,目前對1000 MW超超臨界塔式鍋爐調試過程中如蒸汽吹管、冷態啟動等關鍵技術尚沒有可靠的經驗,塔式鍋爐在運行中常出現再熱汽溫偏低等問題,因此,本文根據1000 MW超超臨界塔式鍋爐的特點,闡述了塔式鍋爐的調試及運行技術,并對調試運行過程中出現的問題提出了解決方法。

1 1000 MW超超臨界塔式鍋爐的主要特點

某電廠新建1000 MW超超臨界機組,鍋爐為SG-3098/27.46-M539型超超臨界參數變壓運行螺旋管圈直流爐,采用單爐膛塔式布置、四角切向燃燒、擺動噴嘴調溫、平衡通風、全鋼架懸吊結構、露天布置、機械刮板撈渣機固態排渣。鍋爐制粉系統采用中速磨冷一次風直吹式制粉系統,配置6臺中速磨煤機,在BMCR工況時5臺投運,1臺備用。鍋爐啟動系統采用內置式汽水分離器,帶啟動循環泵,布置有大氣擴容器和集水箱,集水箱連接到凝汽器或機組循環水系統中,鍋爐設計最低直流負荷為30%BMCR。該超超臨界塔式鍋爐與π型爐相比主要有以下特點。

1)鍋爐整體結構簡單。塔式鍋爐的最大特點就是所有受熱面均布置在爐膛上部,水平布置,蛇形上升,易于疏水。這種布置有利于停爐保養和啟動時蒸汽通暢流動,使塔式鍋爐具有較好的備用和快速啟動特點,并且所有受熱面均可參與酸洗。由于沒有尾部煙井,也就沒有復雜的包覆過熱器系統,水冷壁回路也特別簡單,因此整個汽水系統相對于π型爐簡單,汽水系統阻力較小。另外,鍋爐的膨脹中心也容易處理,不存在兩個膨脹中心,整個膨脹系統十分簡單。

2)煙氣流場均勻。塔式鍋爐沒有折煙角,水冷壁出口介質溫度比較均勻。在對流受熱面中,煙氣流向沒有90°急轉彎,煙氣流場均勻,過熱器、再熱器出口蒸汽溫度也比較均勻。塔式鍋爐煙氣流動方向向上,大顆粒的飛灰受重力作用,灰粒速度低于氣流速度1 m/s,受熱面的磨損量與灰粒速度的3.5次方成正比,因此塔式鍋爐可大大降低受熱面的磨損。塔式鍋爐上部與爐膛等截面的煙道及均勻的煙氣流場,布置簡單的受熱面,這些都使整個鍋爐煙風系統阻力較小,約為同容量π型爐的5/6,從而降低了風機的電耗。

3)燃燒系統布置合理。該塔式鍋爐燃燒系統采用低NOx同軸燃燒系統(LNCFS),LNCFS系統通過在爐膛的不同高度布置CCOFA和SOFA,將爐膛分成3個相對獨立的部分:初始燃燒區、NOx還原區和燃料燃盡區。在每個區域的過量空氣系數由3個因素控制:總的OFA風量、CCOFA和SOFA風量的分配以及總的過量空氣系數。這種改進的空氣分級方法通過優化每個區域的過量空氣系數,能有效降低NOx排放,同時最大限度地提高燃燒效率。

2 1000 MW超超臨界塔式鍋爐關鍵調試技術

2.1 冷態通風

該塔式鍋爐每臺磨煤機的4根出口煤粉管,在進入爐膛前通過Y型管將每根煤粉管分為上、下兩根煤粉管。因此在一次風調平試驗時,應在Y型管后合適位置選取測點,通過可調縮孔調勻8根煤粉管的風速,以保證鍋爐熱態運行時爐內燃燒的均勻性。

為了掌握爐內切圓和貼壁風速情況,應進行空氣動力場試驗。爐內動力場試驗結果如圖1所示。對于LNCFS燃燒系統,由于偏置二次風(預置水平偏角的輔助風噴嘴)的存在,所以切圓相對于常規四角切圓鍋爐較大,切圓直徑約為15 m(爐膛截面為21×21 m),最大貼壁風速約為7 m/s。

圖1 爐內動力場示意圖(單位:m/s)Fig.1 Schematic diagram of furnace aerodynamic field

2.2 蒸汽吹管

塔式鍋爐疏水特性較好,過熱器和再熱器可以參與酸洗。根據德國的運行經驗[1],過熱器和再熱器酸洗后,只要在首次啟動時通過進行大流量的冷熱態清洗及帶旁路啟動,就可達到汽輪機進汽的蒸汽品質要求而無需進行吹管。但中國尚無取消蒸汽吹管的先例,因此本機組雖然過熱器進行了酸洗,仍進行蒸汽吹管。為了保證吹管質量,采用了穩壓和降壓相結合的吹管方式。

在鍋爐穩壓吹管時,分離器壓力保持為6 MPa,鍋爐負荷約為45%BMCR,鍋爐已轉入干態運行。在此工況下,過熱器和再熱器的吹管系數均能滿足要求。穩壓吹管耗水量約為1350 t/h,為了保證給水流量,需增加一臨時補水管路到凝汽器。降壓吹管時綜合考慮安全性和吹管質量,啟動分離器壓力取8 MPa。根據壓差法計算,可知在此壓力下過熱器壓降仍小于額定工況下壓降,吹管系數不能達到1,再熱器壓降能滿足要求[5]。穩壓和降壓吹管過程中的主要參數如表1所示。整個吹管過程采用先穩壓再降壓的方式進行,這樣可以減少吹管次數,并保證吹管質量。

表1 穩壓和降壓吹管時主要參數Tab.1 Main parameters at regulator and step-down blowpipe

2.3 冷態啟動

超(超)臨界直流鍋爐在首次點火或停爐時間大于150 h時,為了清理受熱面和給水管道系統(均存在雜物、沉積物和因腐蝕生成的氧化鐵等),啟動前必須對管道系統和鍋爐本體進行冷、熱態清洗,鍋爐才可以點火升溫升壓。該機組旁路系統配置了100%高壓旁路和65%的低壓旁路,取消了過熱器出口安全閥。超超臨界機組汽輪機沖轉的蒸汽品質要求較高,因此,汽輪機沖轉前要經過一個鍋爐帶旁路運行過程,并維持相當的熱負荷。通過加大爐水的置換力度及投入凝結水精處理系統等措施,能夠逐步提高汽水品質。當主、再熱蒸汽及凝結水質符合標準后,才能沖轉汽輪機。

2.4 低負荷穩燃試驗

該鍋爐燃燒器采用分組方式,將6層(A、B、C、D、E、F)燃燒器分成3組,分別對應3個二次大風箱。同一組的燃燒器中心線相距3.15 m,相鄰組的燃燒器中心線相距5.03 m,B層燃燒器用微油點火。

因為B層燃燒器的火焰對C層燃燒器的燃燒支持作用較強,所以采用B、C兩臺磨煤機運行的方式進行低負荷穩燃試驗。在進行低負荷穩燃試驗前,將機組負荷穩定在400 MW,A、B、C磨煤機運行,B磨煤機用微油槍投入。然后,逐步降低A磨煤機煤量,增加B、C磨煤機煤量。當A磨煤機停止后,緩慢降低B、C磨煤機煤量,并逐個停用微油槍,直至達到設計穩燃負荷30%BMCR。減負荷期間要密切關注燃燒情況,若發現燃燒不穩,應立即投入油槍。試驗結果表明,鍋爐能達到設計斷油穩燃低負荷的30%BMCR。

為了保證穩燃,可采取如下穩燃措施:

1)適當提高煤粉細度。將磨煤機旋轉分離器轉速提高到850 r/min。

2)適當降低煤粉噴口速度,但要保證煤粉管風速在18 m/s以上。

3)合理的二次風配風。風箱與爐膛差壓控制在0.6 kPa左右,投運燃燒器的二次風量控制在90 t/h左右。

3 1000 MW超超臨界塔式鍋爐優化運行

3.1 汽溫偏差

主、再熱蒸汽溫度偏差是由煙溫偏差造成的,煙溫偏差則是爐膛內的流場造成的。100%負荷下主、再熱蒸汽溫度及各級減溫水流量如表2所示。100%負荷下末級過熱器壁溫分布如圖2所示。

從表2、圖2中可以看出,主蒸汽溫度和過熱器減溫水流量偏差較小,末級過熱器壁溫在500 MW時最大相差28℃,在750 MW時最大相差30℃,在1000 MW時最大相差28℃。而同容量π型鍋爐末級過熱器壁溫偏差能達到50℃[6],由此可見,塔式鍋爐的汽溫偏差較π型爐小很多。塔式四角切圓鍋爐汽溫偏差與切圓的旋轉動量關系不大,主要受切圓是否處于爐膛中心的影響。只要一次風調平效果好,使燃燒中心處于爐膛中心,塔式鍋爐的汽溫偏差就能得以較好控制。

表2 100%負荷時主、再熱蒸汽溫度及各級減溫水流量Tab.2 Main,reheat steam temperature and all levels of desuperheating water flow at 100%load

圖2 100%負荷下末級過熱器壁溫分布圖Fig.2 Distribution of final superheater wall temperature under 100%load

3.2 再熱汽溫度偏低

機組運行過程中再熱汽溫度一直偏低,約為577℃,吹灰后能增加到585℃,但與設計值603℃差距仍較大。通過比較100%負荷時一、二級再熱器實際焓升和設計焓升可知,一級再熱器實際焓升為286.0 kJ/kg,設計焓升為323.2 kJ/kg,二級再熱器實際焓升為 258.5kJ/kg,設計焓升為282.9 kJ/kg,因此再熱蒸汽溫度低主要是因為一、二級再熱器焓升和設計焓升偏差較大造成的。

再熱蒸汽溫度偏低通常由以下原因引起:

1)燃用煤質與設計煤質差異過大;鍋爐運行方式不合理。

2)再熱器熱力計算偏差,受熱面布置不足。鍋爐調試期間均燃用設計煤種,因此可排除煤種的影響。從鍋爐運行角度看,從爐膛出口開始各處煙氣溫度均比設計溫度低50℃左右,這可能是由于新投產鍋爐爐膛沾污系數很小,導致煙氣溫度較低,從而引起再熱蒸汽溫度偏低。但是,該電廠同型鍋爐投產1a后,隨著爐膛沾污系數的增大,煙氣溫度已接近設計值,再熱蒸汽溫度和設計值仍有較大差距。因此,再熱蒸汽溫度偏低的主要原因是再熱器受熱面布置不足。

為了提高再熱蒸汽溫度,從鍋爐運行的角度可采用如下方法:

1)將燃燒器噴嘴和SOFA噴嘴向上擺動一定角度,或采用上層燃燒器運行的方式提高爐膛出口煙氣溫度,進而提高再熱蒸汽溫度。

2)合理調整運行風量、配風方式、送粉方式,在高負荷運行時適當關小燃盡風門開度,同時適當提高一次風速;在飛灰可燃物變化不大的情況下,可適當采用投運燃燒器上層粉量增加、下層燃燒器粉量減少的運行方式進行調整。通過優化調整,再熱蒸汽溫度能提高到了590℃左右。

4 結論

1)在鍋爐冷態通風試驗時,一次風調平和二次風標定,尤其是一次風調平是鍋爐穩定良好運行的基礎;對于超超臨界鍋爐蒸汽吹管采用降壓和穩壓相結合的方式效果較好;低負荷穩燃試驗時采用B、C磨煤機運行能達到設計要求,合理的配風方式有利于燃燒穩定。

2)鍋爐滿負荷運行時,主、再熱蒸汽溫度偏差不大,末級過熱器金屬管壁溫度比較均勻,最大溫差為28℃,說明塔式鍋爐煙氣溫度分布還是比較均勻的。

3)采用燃燒器噴嘴、SOFA風噴嘴向上擺動一定角度以及優化運行方式,可以改善再熱蒸汽溫度偏低的狀況。

[1] 馬新立.1000 MW超超臨界塔式鍋爐特點及調試技術[J].鍋爐制造,2009(1):5 9.MA Xinli.Characteristics and debugging technology of 1000 MW super-supercritical tower-type boiler[J].Boiler Manufacturing,2009(1):5 9.

[2] 徐小瓊,潘國清.1000 MW機組超超臨界塔式鍋爐調試[J].浙江電力,2010(5):35 38.XU Xiaoqiong,PAN Guoqing.Debugging of 1000 MW super-supercritical tower-type boiler [J]. Zhejiang Electric Power,2010(5):35 38.

[3] 潘國清,徐小瓊,應明良,等.1000 MW超超臨界塔式鍋爐燃燒優化調整[J].浙江電力,2010(7):30 33.PAN Guoqing,XU Xiaoqiong,YING Mingliang,et al.Combustion optimization for 1000 MW super-supercritical tower boiler[J].Zhejiang Electric Power,2010(7):30 33.

[4] 李祺亮.LNCFS燃燒系統 NOx排放特性[J].能源與節能,2013,94(7):94 97.LI Qiliang.NOxemission characteristics of LNCFS combustion system[J].Energy and Energy Conservation,2013,94(7):94 97.

[5] 劉珊伯,金宏達,孟繁兵,等.1000 MW超超臨界鍋爐吹管方式及過程的研究[J].黑龍江電力,2013,35(4):349 351.LIU Shanbo,JIN Hongda,MENG Fanbing,et al.Research on blow mode and its process for 1000 MW super-supercritical boier[J].Heilongjiang Electric Power,2013,35(4):349 351.

[6] 胡志宏,劉福國,王軍.超超臨界1000 MW機組直流鍋爐的調試及運行[J].熱力發電,2009,38(5):38 41.HU Zhihong,LIU Fuguo,WANG Jun.Debugging and running of 1000 MW super-supercritical DC boiler[J].Thermal Power Generation,2009,38(5):38 41.

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