王淑平 吉林油田新民采油廠
新民采油廠聯合站始建于1990年8月,年處理能力70×104t,實際處理能力50×104t。站外來液經過三相分離器和游離水脫除器后進入2 000m3沉降罐,沉降后溢流至500m3油罐,通過脫水泵、脫水爐進入電脫水器進行高壓脫水后,進入5 000m3沉降罐,溢流至5 000m3凈化罐,通過外輸泵、外輸爐外輸。脫水工藝采用化學沉降脫水和高壓電脫水。隨著新民油田的開發,油井的產液量和措施工作量的逐年增加,電脫處理量隨之上升,原油脫水越來越困難,電脫水器脫水效果逐年減弱,外輸含水經常超標,破乳劑用量逐年增加,投產初期破乳劑用量為每年24 t,到1995年增至36 t。為此,開展了一系列的技術改造。
(1)改造電脫水器內部結構,提高脫水效率,保證凈化油質量。新民采油廠聯合站現有電脫水器3臺,型號為d=3.6m×16m,內部極板采用平掛的四層網式極板進行原油脫水,原油脫水效果從上到下逐漸減弱,等到第四層極板時,它與罐底的電場強度已經很弱,處理量受到很大影響;而且平掛極板運行過程中,在極板表面沉積泥砂,造成極板有效間距縮小,容易發生極板間放電現象,使電場破壞,送電困難,影響脫水效果。2004年,對2#脫水器內部結構進行了改造,將原脫水裝置平掛不等距的網狀鑄鐵極板更新為豎掛間距為110mm均勻的鋅、碳、鋼合成的電極板,電脫工作的有效電場面積由原來的186.4m2增加到226m2,在同等處理量的情況下,豎掛極板有效電場面積遠大于網式平掛極板的有效電場面積,提高了脫水效率。另一方面,平掛極板四層極板的間距自上而下分別為140、270和310mm,而豎掛極板的每兩極間距都相應的小于網式極板(110 cm),這樣,在輸入同等電壓的情況下,豎掛極板的電場強度要大于網式平掛極板的電場強度;而且豎掛極板電場為均勻電場,含水原油在均勻電場中進行油水分離時較平掛極板脫水平穩、沖擊小,不易拉成水鏈,造成短路。因此,豎掛極板脫水裝置除了節能以外,還降低了輔助設備(如變壓器、硅片、脫水控制盤、絕緣棒、吊環)的損壞,減少了經濟損失。為了保證電場的平穩,將脫水器進、出液管線改造為均勻孔狀分布,減少了液體在進出過程中對罐內設施的沖擊;放水孔均布,采用分段連接,達到放水平穩。上述改造保證了油水界面的平穩,減少了由放水產生局部漩渦,破壞油水界面造成的電場波動。更新改造以后,不管是W/O型還是O/W型乳化原油,在等強電場的作用下,油水很快分離,油水界面很快建立,提高了原油脫水的質量,目前3臺電脫水器全部改造完畢。
(2)事故罐改造。2000年,將原來5 000m3事故罐改造成電脫水后原油沉降罐,含水原油經過電脫水器脫水后,通過頂部(9.5m)手油槽溢流至凈化油罐,有效地保證了外輸原油的質量。
(3)精細一級沉降系統控制,保證電脫水器進料原油含水率最優值。電脫水器入口原油含水率過高(>50%),容易產生電流過大,嚴重時發生極板間放電現象,使電場破壞或建立電場很困難,同時增加了電脫水器的處理量,造成能源浪費;入口含水率過低(<10%),電場強度變小,油水界面不容易建立,脫水效果變差,脫出污水含油量增加。通過進一步的摸索發現,電脫水器入口含水率在20%~30%時效果最佳,既保證了電場強度的穩定,又降低了脫出污水的含油量,能耗低,保證了脫水效果。在生產中,為了保證電脫入口含水率在20%~30%,在分離系統控制方面,采取了一壓兩面的控制方式,即控制三相分離器的壓力在0.18~0.2MPa之間,控制合理的三相分離器液面(80~120 cm)。摸索三相分離器和游離水脫除器合理的油水界面,既要保證不向污水系統跑油,又達到降低油水界面的目的,及時地調整放水量,延長分離的時間,降低了2 000m3沉降罐的入口含水,延長了2 000m3沉降罐的沉降時間,提高了沉降效果。
(4)采取酸堿中和技術,保證脫水系統正常運行。油井酸化后,酸液隨原油進入沉降系統,增大了原油乳化界面膜的強度,原油破乳難度加大,使沉降罐油水界面建立困難;同時,由于酸液使原油導電率增加,使電脫水器電流上升,電壓下降,電場強度降低,脫水效果變差。針對這一難題,在油井酸化期間,采取酸堿中和的方法,根據酸化工作量,提前向沉降系統加入適量的火堿,控制原油的pH值,使原油在弱堿性的條件下進行破乳,破壞乳化液的穩定性,達到很好的沉降和脫水效果。
(5)優化電脫水器控制方式,保證脫后原油的沉降效果。由于電脫水器脫出后含油污水直接排到污水系統,經常發生污水含油指標超標(>1000mg/L),由于站外來液溫度過低(一般為45℃),影響沉降效果。將電脫水器脫除后污水重新打回2 000m3沉降罐,既提高了沉降罐的沉降溫度(達到52℃),又使破乳劑得到循環利用。
通過采取上述措施,合理地調整5 000m3沉降罐的油水界面,及時地分析罐內油水界面和含水率的變化,可保證沉降效果,使頂部溢流原油含水率始終保持在0.5%以下。密切監測凈化油罐的底水變化,保證原油脫水的效果。
新民聯合站集輸日處理量3 714m3,年實際破乳劑用量12 t,年費用12萬元,3臺電脫水器年耗電量42×104kW·h,每千瓦時電價格按0.45元計算,年費用18.9萬元,年脫水成本30.9萬元。