郝志江,秦洪建,馬茂源
(機械工業(yè)第六設計研究院有限公司,鄭州 450007)
鑄造車間砂再生工部的除塵改造
郝志江,秦洪建,馬茂源
(機械工業(yè)第六設計研究院有限公司,鄭州 450007)
在對某鑄造車間砂再生除塵系統(tǒng)存在的問題進行實測和分析的基礎(chǔ)上,更新了除塵器,并對管路及除塵器進行了系統(tǒng)的重新分配和組合改造,取得了明顯效果,改善了車間環(huán)境及工人的勞動條件。
鑄造車間;砂再生;除塵系統(tǒng)
山西某公司始建于20世紀70年代初期,是目前國內(nèi)最大的發(fā)動機缸體、缸蓋供應商之一,公司目前由四大生產(chǎn)工部組成,生產(chǎn)工藝和設備均為國內(nèi)外先進水平,其除塵設備皆由國內(nèi)配套。砂處理各主要設備間的物料輸送均采用皮帶運輸機。整個砂處理生產(chǎn)線根據(jù)需要設多套除塵系統(tǒng),均為氣箱式脈沖布袋除塵器。因設備運行時間太長,管道破損嚴重,再加上維修管理不到位,其中幾臺除塵器的除塵效果不理想,各揚塵點捕集效果差、除塵器清灰能力弱、除塵效率低,造成車間內(nèi)粉塵濃度及室外排放濃度均超標,嚴重影響了員工身體健康和公司區(qū)域空氣質(zhì)量。為此,公司對砂再生系統(tǒng)的除塵系統(tǒng)進行了技術(shù)改造,收到了很好的效果。
(1)砂再生2#除塵系統(tǒng)過分龐大,結(jié)構(gòu)不合理
砂再生2#除塵系統(tǒng)設計得過分龐大,所帶的除塵點達27處之多,且管線長、彎頭三通多,這無疑增加了系統(tǒng)的局部壓力損失和管道摩擦壓力損失。由于剛經(jīng)振落下來的型砂具有一定的溫度和濕度,而該除塵器收塵管道彎頭較多,很容易在彎頭處板結(jié)堆積,造成管道截面減小、系統(tǒng)阻力增加。砂再生線產(chǎn)生的粉塵主要成分為MgO、SiO2等(游離SiO2<10%),塵粒細、黏附力強、容易受潮板結(jié),使得濾袋上粉塵清除不下導致阻力升高[1]。系統(tǒng)中各個集塵罩因多次檢修設備而密封不嚴,各集塵點無抽力,造成粉塵自由飄散,使得粉塵排放超標。2#除塵系統(tǒng)如下圖所示。

2#除塵系統(tǒng)示意圖
(2)砂再生3#除塵系統(tǒng)的除塵器和風機設計不合理
砂再生3#除塵系統(tǒng)設計不合理,壓頭小、管道風速、過濾風速偏大。設計采用氣箱脈沖袋式除塵器,系統(tǒng)風量60,100m3/h,系統(tǒng)干管直徑Ф800mm,管道內(nèi)設計風速高達33m/s,除塵器阻力1600Pa,總過濾面積305m2,過濾風速高達3.28m/s,選用4-73No.11D型離心風機,額定風量42,000~80,570m3/h,額定壓頭2659~4003Pa,風機功率75kW。
(3)砂再生4#除塵系統(tǒng)清灰作業(yè)不到位
砂再生4#除塵系統(tǒng)的各項設計參數(shù)如表1所示。該系統(tǒng)只有一個除塵點且風量、風機壓頭都很高,但除塵效果很差。經(jīng)現(xiàn)場檢測,除塵器前后的壓力損失高達4200Pa,原因是該系統(tǒng)負責沸騰床的除塵初始含塵濃度高、布袋損壞較快,再加上清灰不及時,導致粉塵二次黏掛,使除塵器阻力大大增加,嚴重影響了除塵效果。

表1 4#除塵設備主要參數(shù)
(4)除塵系統(tǒng)日常檢修、維修管理不到位
經(jīng)現(xiàn)場觀察,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中絕大多數(shù)除塵器的布袋自從安裝運行以來幾乎沒有更換過,再加上沒有定時除灰,造成除塵器堵塞和二次污染。管道長時間被磨損,除塵器因腐蝕出現(xiàn)縫隙后沒有及時更換密封,造成漏風損失,影響除塵效果。除塵器的關(guān)鍵零部件脈沖閥等無法正常工作而沒有及時更換,也對除塵效果帶來了很大影響。
(1)砂再生2#除塵系統(tǒng)改造
首先對管道進行減負,將多角篩除塵單獨摘出來,新增一套應用防水濾料的除塵系統(tǒng)。其次是將遠處的揚塵點根據(jù)附近除塵器能力重新分配系統(tǒng)。這樣共減少水平方向彎頭5處,垂直方向彎頭7處,估算減少阻力360kPa。對粉塵溢散嚴重的揚塵點增設了2×2×2(m)的整體密閉罩,加強了捕集效果,同時不影響設備檢修。經(jīng)檢測,除塵器的壓力損失高達2600Pa,對除塵器布袋進行更換并對反吹清灰的脈沖閥進行檢修更換。
(2)砂再生3#除塵系統(tǒng)改造
一個除塵系統(tǒng)的總阻力包括三部分:吸塵罩的入口阻力,風管及其部件的摩擦阻力、局部阻力以及除塵器的阻力[2]。經(jīng)計算,管道系統(tǒng)阻力約為2344Pa,經(jīng)實測除塵器的阻力為1600Pa ,系統(tǒng)阻力總計3944Pa,24個揚塵點所需風量約60,000m3/h,考慮到管道漏風系數(shù),除塵風量為60,900m3/h,而4-73No.11D型離心風機在滿足設計風量達到60,900m3/h,其全壓約為3700Pa,如滿足壓頭,則風量只有42,000m3/h,除塵風機能力略顯不足。如改換4-73No.11D風機則功率達到132kW,浪費能源。故考慮對管路系統(tǒng)進行優(yōu)化設計,對生產(chǎn)線上揚塵小的地方進行密封,減少除塵風量,并對整個管路管徑系統(tǒng)重新設計,更換除塵器,增加布袋過濾面積。改造后,既利用了原有設備,又滿足了生產(chǎn)要求,經(jīng)濟效益明顯。3#除塵系統(tǒng)原有參數(shù)和設計改造參數(shù)見表2。

表2 3#除塵設備主要參數(shù)
(3)砂再生4#除塵系統(tǒng)改造
對整個除塵管道和除塵器進行清灰工作,更換所有布袋。除塵器布袋更換周期不要超過8個月,否則會造成系統(tǒng)阻力大、除塵效果差。在彎頭、三通等異型管附近應設清掃孔,便于定期清掃。
在除塵改造中,除塵系統(tǒng)的設計要根據(jù)粉塵的性質(zhì)選用相應的除塵器和除塵布袋的材質(zhì),同時要加強工人的環(huán)保意識,做好系統(tǒng)的日常維護工作,加強管理,定期檢查、專人維修,并要做好粉塵的后處理工作,防止二次污染。
[1] 段紅林.砂再生工部除塵系統(tǒng)改造[J].鐵道勞動安全衛(wèi)生與環(huán)保,2007,34(02):91-93.
[2] 張國玲,陳金寶.鑄造砂處理工部多點除塵系統(tǒng)設計[J].環(huán)境工程,2003,21(03):34-36.
Dust Removal Reformation of Gravel Recycling Workshop in Foundry
HAO Zhi-jiang, QIN Hong-jian, MA Mao-yuan
X701.2
A
1006-5377(2014)03-0014-02