陳海生
(廣州市南沙區第一人民醫院 設備科,廣州南沙511462)
脈動真空滅菌器溫度控制影響因素的原因分析及對策
陳海生
(廣州市南沙區第一人民醫院 設備科,廣州南沙511462)
故障現象:滅菌器出現“低溫報警”,滅菌失效。
故障原因分析及排除方法:
(1)內室真空度偏低。程序脈動時至少要抽空三次。第一次空氣排出量80%;第二次排出量96%;當抽空第三次后,排出量理論值可達99.2%。汽化的水蒸汽需上升到液相線以上,滅菌時此種蒸汽所含的水微粒或不潔凈物應低于1%。如果達不到標準,會存在濕飽和蒸汽。解決方法:進行真空保壓測試。測試時需要在滅菌器內室空載的前提下進行。測試后,900s內壓力變化不超過2kPa時,真空泄漏測試合格。如果不正常則必須檢查門密封及管路系統、真空泵功能,找出滲漏點,排除后重新測試。
(2)溫度系統故障。安裝于內室下部排氣口的位置有一鉑熱電阻,電阻將感應到的溫度轉變成阻值,再將其阻值數據傳送至溫度變送器,最后由變送器傳給模擬量模塊,經轉換,送給觸摸屏顯示出其實際的溫度值。如何判斷溫控系統是否正常?解決方法:把留點溫度計放在包裹類中滅菌,進入滅菌程序后,記錄滅菌時顯示屏的最高溫度。最后取出溫度計,對比留點刻度與記錄的最高溫度,如果相差大,說明溫控系統故障,更換鉑熱電阻或溫度變送器即可解決。
(3)溫度值與壓力值不能相互對應,檢查內室壓力與溫度是否相互對應,滅菌溫度的偏差一般是水蒸氣不飽和所導致。排除方法:進行“偏差校正”,進入溫度校正設置,觀察畫面中溫度與內室壓力的變動對應關系(飽和水蒸氣132℃對應壓力應為接近0.2MPa。按照參考說明書進行溫度的增減設定,比如溫度比對應壓力的參考值低2℃,便校正“+2℃”。
(4)內室壓力偏低。要達到132℃,內室壓力應接近0.2MPa。如遠低于0.2MPa,作如下處理:觀察氣源壓力是否在0.4~0.7 MPa之間,如果低于0.4 MPa,應相應調至標準壓力之間;檢查疏水閥是否調得過大或功能失靈。“低溫報警”有可能有過多的水蒸氣通過疏水閥,大量的熱蒸汽流失,使到內壓降低。解決方法:調小疏水閥的排量即可,如不能調作更換;夾層壓力偏低。夾層內蒸汽可有效隔離外界冷空氣對內室的影響,還可以維持內室溫度,以減少內室蒸汽的冷凝,因此內室壓力應達到標準。解決方法:調大夾層壓力控制器。注意不能調到超出夾層安全閥的整定壓力范圍,否則安全閥出現打開泄壓。筆者建議調到0.215 MPa。
(5)蒸汽含水量過多,導致蒸汽與水混合降低其潛伏熱。飽和水蒸氣中的水霧應該≤1%。解決方法:查看起源是否含水分過多,時常釋放壓縮機腔存液和清理油水分離器;檢查蒸汽過濾器是否失效,濾芯材質多為聚四氟乙烯(粉末燒結),可做簡單更換,令其過濾冷凝水更加有效。
結論:滅菌溫度控制的影響因素較多,應加強對滅菌過程的溫度檢測,以便及時發現異常情況,減少溫度對滅菌效果的影響,為醫院創造更多的社會效益和經濟效益。
[1]脈動真空滅菌器使用說明書,山東新華醫療器械股份有限公司.
[2]宮素萍,宋明萍.脈動真空壓力蒸汽滅菌柜常見故障原因分析及對策[J].基礎護理,2005 Vol,19 NO.18.
[3]孫永平.脈動真空滅菌器的原理及故障處理[J].Medical Equipment Vol.25,NO.10,2012.
2014-07-08
R187+.4
C
1002-2376(2014)12-0090-01