周海峰++李玉標++楊瑞鋒
摘要: 采煤機在井下割煤時,截割部一軸經常會出現漏油情況,影響礦方生產進度,經過對一軸漏油故障進行分析,找出漏油原因,針對一軸結構特點,實施三種整改方案,并選擇最優方案。
關鍵詞: 一軸;耐磨;漏油
中圖分類號:TD421 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2014)04-0027-02
0 引言
采煤機截割部一軸組件主要由1齒輪軸、2軸承、3油封座、4油封、5耐磨套、6O型圈組成,見圖1,工作原理為齒輪軸帶動軸承內圈、耐磨套與油封相對轉動,由齒輪油進行潤滑,其合理結構設計可提升采煤機截割部傳動件的可靠性。
1 漏油分析原因
1.1 部品不良 在井下拆卸過程中我們發現如下問題,采煤機搖臂一軸耐磨襯套工作不到一個月,就磨損嚴重,致使油封與耐磨套之間間隙過大,無法進行密封。被油封劃出溝槽,見圖2。造成搖臂一軸電機處漏油。
1.2 裝配不當 我司研發人員去礦上解決MG710采煤機左截割部一軸漏油故障,經過實際考察與服務工程師描述,拆卸后仔細檢查耐磨襯套的磨損狀況,發現耐磨襯套的鍍鉻表面完好,沒有出現油封高速旋轉造成的磨損情況,但發現油封的唇部有裂口,見圖3。
經詢問得知MG710采煤機在出廠下井工作之后一軸進行過一次拆解,礦工由于經驗不足在拆解裝配過程中導致油封翻唇,多次旋轉磨損出現裂口,造成漏油故障,對出現的二次非正常裝配,服務工程師和礦方均表示認同。
因為裝配一軸齒輪軸時,油封處于盲裝狀態,建議此處裝配時提供相應工裝,按工藝規范作業,避免油封發生翻唇現象,導致漏油故障發生。
1.3 維護不當 油封齒輪腔內齒輪油需要定期進行檢查并進行維護,如檢查過程中發現齒輪油清潔度不達標的問題需要進行更換齒輪油,以保油封在良好的工作環境下工作。
綜上所述,采煤機一軸油封漏油故障主要原因:a.與油封唇口接觸的耐磨襯套表面鍍鉻硬度不夠;旋轉過程中,油封將耐磨襯套劃出劃痕,導致漏油。b.井下裝配過程中油封處于盲裝狀態,油封發生翻唇現象,油封非正常工作,導致漏油。
2 故障解決方案
實施方案:取消耐磨襯套與O型圈,見圖4,減少漏油環節,將齒輪軸與油封接觸段進行特殊工藝處理,三種處理方案如下:
①軸表面滲碳淬火[1],表面硬度58HRC-62HRC(655HV-745HV),硬化層深度1.2-1.6mm,加工外圓時磨削加工,且只允許徑向進刀,見圖5。
②軸表面采用激光熔覆[2]工藝,表面硬度62HRC-64HRC(745HV-795HV),硬化層深度0.5-1mm,加工外圓時磨削加工,且只允許徑向進刀,見圖6。
③軸表面采用油封專用SKF軸保護襯套,見圖7。
SKF軸保護襯套壁厚0.254mm,均在一側有一個可拆卸的安裝法蘭,以易于安裝且每個襯套同時提供安裝工具。此套拆卸方便,易于更換。
3 試驗驗證
三種方案均用到同一機型上,在礦上進行對比耐磨試驗,驗證結果如表1。
4 結論
經過對比試驗,發現采煤機截割部一軸使用方案2(激光熔覆)工藝耐磨時間優于其它兩種。
但當激光熔覆軸長時間工作表面出現劃痕時,修理軸通常要拆卸機器,將軸拆下來然后進行修復,再打磨直至其重新符合要求,影響礦方生產。為進一步提高一軸的耐磨性,可在有劃痕的軸上裝上方案3中的SKF軸保護襯套,此套安裝方便,不必拆下受損的軸,將SKF軸保護襯套裝在軸上后,可以繼續運行,延長軸的耐磨壽命。
參考文獻:
[1]張晗亮.滲碳淬火齒輪接觸疲勞強度可靠性試驗[J].石油機械,1995(05).
[2]趙文強,苗鴻賓,梁艷.采煤機截齒的激光熔覆修復技術研究[J].煤礦機械,2012.
[3]靳立紅,劉春生,孫劍鋒.采煤機截割部雙電機機械串接驅動的同步性研究[J].煤礦機械,2011(07).endprint
摘要: 采煤機在井下割煤時,截割部一軸經常會出現漏油情況,影響礦方生產進度,經過對一軸漏油故障進行分析,找出漏油原因,針對一軸結構特點,實施三種整改方案,并選擇最優方案。
關鍵詞: 一軸;耐磨;漏油
中圖分類號:TD421 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2014)04-0027-02
0 引言
采煤機截割部一軸組件主要由1齒輪軸、2軸承、3油封座、4油封、5耐磨套、6O型圈組成,見圖1,工作原理為齒輪軸帶動軸承內圈、耐磨套與油封相對轉動,由齒輪油進行潤滑,其合理結構設計可提升采煤機截割部傳動件的可靠性。
1 漏油分析原因
1.1 部品不良 在井下拆卸過程中我們發現如下問題,采煤機搖臂一軸耐磨襯套工作不到一個月,就磨損嚴重,致使油封與耐磨套之間間隙過大,無法進行密封。被油封劃出溝槽,見圖2。造成搖臂一軸電機處漏油。
1.2 裝配不當 我司研發人員去礦上解決MG710采煤機左截割部一軸漏油故障,經過實際考察與服務工程師描述,拆卸后仔細檢查耐磨襯套的磨損狀況,發現耐磨襯套的鍍鉻表面完好,沒有出現油封高速旋轉造成的磨損情況,但發現油封的唇部有裂口,見圖3。
經詢問得知MG710采煤機在出廠下井工作之后一軸進行過一次拆解,礦工由于經驗不足在拆解裝配過程中導致油封翻唇,多次旋轉磨損出現裂口,造成漏油故障,對出現的二次非正常裝配,服務工程師和礦方均表示認同。
因為裝配一軸齒輪軸時,油封處于盲裝狀態,建議此處裝配時提供相應工裝,按工藝規范作業,避免油封發生翻唇現象,導致漏油故障發生。
1.3 維護不當 油封齒輪腔內齒輪油需要定期進行檢查并進行維護,如檢查過程中發現齒輪油清潔度不達標的問題需要進行更換齒輪油,以保油封在良好的工作環境下工作。
綜上所述,采煤機一軸油封漏油故障主要原因:a.與油封唇口接觸的耐磨襯套表面鍍鉻硬度不夠;旋轉過程中,油封將耐磨襯套劃出劃痕,導致漏油。b.井下裝配過程中油封處于盲裝狀態,油封發生翻唇現象,油封非正常工作,導致漏油。
2 故障解決方案
實施方案:取消耐磨襯套與O型圈,見圖4,減少漏油環節,將齒輪軸與油封接觸段進行特殊工藝處理,三種處理方案如下:
①軸表面滲碳淬火[1],表面硬度58HRC-62HRC(655HV-745HV),硬化層深度1.2-1.6mm,加工外圓時磨削加工,且只允許徑向進刀,見圖5。
②軸表面采用激光熔覆[2]工藝,表面硬度62HRC-64HRC(745HV-795HV),硬化層深度0.5-1mm,加工外圓時磨削加工,且只允許徑向進刀,見圖6。
③軸表面采用油封專用SKF軸保護襯套,見圖7。
SKF軸保護襯套壁厚0.254mm,均在一側有一個可拆卸的安裝法蘭,以易于安裝且每個襯套同時提供安裝工具。此套拆卸方便,易于更換。
3 試驗驗證
三種方案均用到同一機型上,在礦上進行對比耐磨試驗,驗證結果如表1。
4 結論
經過對比試驗,發現采煤機截割部一軸使用方案2(激光熔覆)工藝耐磨時間優于其它兩種。
但當激光熔覆軸長時間工作表面出現劃痕時,修理軸通常要拆卸機器,將軸拆下來然后進行修復,再打磨直至其重新符合要求,影響礦方生產。為進一步提高一軸的耐磨性,可在有劃痕的軸上裝上方案3中的SKF軸保護襯套,此套安裝方便,不必拆下受損的軸,將SKF軸保護襯套裝在軸上后,可以繼續運行,延長軸的耐磨壽命。
參考文獻:
[1]張晗亮.滲碳淬火齒輪接觸疲勞強度可靠性試驗[J].石油機械,1995(05).
[2]趙文強,苗鴻賓,梁艷.采煤機截齒的激光熔覆修復技術研究[J].煤礦機械,2012.
[3]靳立紅,劉春生,孫劍鋒.采煤機截割部雙電機機械串接驅動的同步性研究[J].煤礦機械,2011(07).endprint
摘要: 采煤機在井下割煤時,截割部一軸經常會出現漏油情況,影響礦方生產進度,經過對一軸漏油故障進行分析,找出漏油原因,針對一軸結構特點,實施三種整改方案,并選擇最優方案。
關鍵詞: 一軸;耐磨;漏油
中圖分類號:TD421 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2014)04-0027-02
0 引言
采煤機截割部一軸組件主要由1齒輪軸、2軸承、3油封座、4油封、5耐磨套、6O型圈組成,見圖1,工作原理為齒輪軸帶動軸承內圈、耐磨套與油封相對轉動,由齒輪油進行潤滑,其合理結構設計可提升采煤機截割部傳動件的可靠性。
1 漏油分析原因
1.1 部品不良 在井下拆卸過程中我們發現如下問題,采煤機搖臂一軸耐磨襯套工作不到一個月,就磨損嚴重,致使油封與耐磨套之間間隙過大,無法進行密封。被油封劃出溝槽,見圖2。造成搖臂一軸電機處漏油。
1.2 裝配不當 我司研發人員去礦上解決MG710采煤機左截割部一軸漏油故障,經過實際考察與服務工程師描述,拆卸后仔細檢查耐磨襯套的磨損狀況,發現耐磨襯套的鍍鉻表面完好,沒有出現油封高速旋轉造成的磨損情況,但發現油封的唇部有裂口,見圖3。
經詢問得知MG710采煤機在出廠下井工作之后一軸進行過一次拆解,礦工由于經驗不足在拆解裝配過程中導致油封翻唇,多次旋轉磨損出現裂口,造成漏油故障,對出現的二次非正常裝配,服務工程師和礦方均表示認同。
因為裝配一軸齒輪軸時,油封處于盲裝狀態,建議此處裝配時提供相應工裝,按工藝規范作業,避免油封發生翻唇現象,導致漏油故障發生。
1.3 維護不當 油封齒輪腔內齒輪油需要定期進行檢查并進行維護,如檢查過程中發現齒輪油清潔度不達標的問題需要進行更換齒輪油,以保油封在良好的工作環境下工作。
綜上所述,采煤機一軸油封漏油故障主要原因:a.與油封唇口接觸的耐磨襯套表面鍍鉻硬度不夠;旋轉過程中,油封將耐磨襯套劃出劃痕,導致漏油。b.井下裝配過程中油封處于盲裝狀態,油封發生翻唇現象,油封非正常工作,導致漏油。
2 故障解決方案
實施方案:取消耐磨襯套與O型圈,見圖4,減少漏油環節,將齒輪軸與油封接觸段進行特殊工藝處理,三種處理方案如下:
①軸表面滲碳淬火[1],表面硬度58HRC-62HRC(655HV-745HV),硬化層深度1.2-1.6mm,加工外圓時磨削加工,且只允許徑向進刀,見圖5。
②軸表面采用激光熔覆[2]工藝,表面硬度62HRC-64HRC(745HV-795HV),硬化層深度0.5-1mm,加工外圓時磨削加工,且只允許徑向進刀,見圖6。
③軸表面采用油封專用SKF軸保護襯套,見圖7。
SKF軸保護襯套壁厚0.254mm,均在一側有一個可拆卸的安裝法蘭,以易于安裝且每個襯套同時提供安裝工具。此套拆卸方便,易于更換。
3 試驗驗證
三種方案均用到同一機型上,在礦上進行對比耐磨試驗,驗證結果如表1。
4 結論
經過對比試驗,發現采煤機截割部一軸使用方案2(激光熔覆)工藝耐磨時間優于其它兩種。
但當激光熔覆軸長時間工作表面出現劃痕時,修理軸通常要拆卸機器,將軸拆下來然后進行修復,再打磨直至其重新符合要求,影響礦方生產。為進一步提高一軸的耐磨性,可在有劃痕的軸上裝上方案3中的SKF軸保護襯套,此套安裝方便,不必拆下受損的軸,將SKF軸保護襯套裝在軸上后,可以繼續運行,延長軸的耐磨壽命。
參考文獻:
[1]張晗亮.滲碳淬火齒輪接觸疲勞強度可靠性試驗[J].石油機械,1995(05).
[2]趙文強,苗鴻賓,梁艷.采煤機截齒的激光熔覆修復技術研究[J].煤礦機械,2012.
[3]靳立紅,劉春生,孫劍鋒.采煤機截割部雙電機機械串接驅動的同步性研究[J].煤礦機械,2011(07).endprint