王凱(長慶油田第一采油廠 陜西 延安716000)
全區油井的結蠟周期短、速度快,油井結蠟的治理一直是我區井筒治理主要工作。目前全區的油井的平均結蠟周期101天,其中長6層油井結蠟周期106天,延9層油井結蠟周期124天,長10層油井結蠟周期62天。根據低壓試井資料和數字化功圖分析,每月的結蠟油井占到統計井數的5%。
我區的清蠟方式主要是熱洗清蠟,熱洗主要是水套爐熱洗為主。2006年我區大面積應用井口水套爐熱洗方法,目前全區有128個井組(732口油井)具備熱洗條件,占全區開井數的75.6%。每年水套爐熱洗油井3500井次左右,通過熱洗油井的緩解了油井的結蠟速度,延長了油井的免修期。
將水套爐熱洗工作制度化、規范化、常態化,并結合數字化功圖、載荷變化曲線加大油井熱洗力度,縮短熱洗周期。目前共水套爐熱洗油井1792井次。
1、建立水套爐熱洗臺帳:每天收集中心站上報水套爐熱洗井號,水套爐熱洗的時間、水量、溫度。
2、制定全年的熱洗運行表:根據油井以往的檢泵的結蠟情況,算出油井的結蠟周期。根據結蠟周期制定出合理的油井水套爐熱洗周期。
3、維護更換增加熱洗設備:定期對加熱爐進行了常規性檢修,清理了煙道,火咀,保證水套爐的熱洗效果。對新投產井組沒有水套爐熱洗條件的,增加熱洗設備。對腐蝕嚴重的不能正常運行的水套爐,及時進行更換,保證油井熱洗工作正常運行。
4、充分利用數字化監控平臺,查看油井功圖和載荷線的變化,及時安排油井水套爐熱洗。對水套爐熱洗的現場數字化監控,熱洗后油井的效果跟蹤。
1、降低桿柱上部斷裂
2013年目前共進行水套爐熱洗1792井次,利用數字化功圖和載荷線跟蹤熱洗的效果,從效果看油井的載荷和電流都有所減小,降低了抽油桿上部由于油井結蠟嚴重導致載荷過大發生斷裂。
水套爐熱洗前后功圖和載荷線變化
2013年水套爐熱洗效果統計表
抽油桿上部斷裂同期對比圖
從圖中可以看出,水套爐熱洗開展后,油井的結蠟程度得到緩解,載荷減少,抽油桿上部斷裂逐年下降。
2、延長油井的檢泵周期
水套爐熱洗后,有效的改善了泵在井筒內的工作環境,降低了泵由于結蠟嚴重導致泵漏失和蠟卡的機率,減少了油井的維護性作業,延長了油井的檢泵周期。
3、降低小修頻次,減少小修費用
水套爐的周期性熱洗緩解了油井結蠟速度,有效的減小了油井結蠟的程度,降低了由于結蠟的小修頻次,減少了小修費用。